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S109FA燃气-蒸汽联合循环机组D10型汽轮机性能诊断分析

2017-07-07蔡雨赵丽娟丁勇能李蔚

综合智慧能源 2017年6期
关键词:通流结垢汽轮机

蔡雨,赵丽娟,丁勇能,李蔚

(1.浙江大学 能源工程学院,杭州 310027; 2.杭州华电半山发电有限公司,杭州 310015)

S109FA燃气-蒸汽联合循环机组D10型汽轮机性能诊断分析

蔡雨1,赵丽娟2,丁勇能2,李蔚1

(1.浙江大学 能源工程学院,杭州 310027; 2.杭州华电半山发电有限公司,杭州 310015)

根据某电厂S109FA燃气-蒸汽联合循环机组D10型汽轮机的结构特点,对比分析各个试验期的性能数据,发现该机组经过10多年运行性能下降明显。结合机组检修发现的问题,诊断D10型汽轮机热力性能下降的主要原因是高压缸动、静叶部分受损和通流部分结垢导致通流面积减小,提出了相应的预防措施及相关建议,该性能分析结果可为国内同类机组的优化运行提供参考。

燃气-蒸汽联合循环机组;D10型汽轮机;通流部分结垢;性能诊断;性能试验

表1 D10型汽轮机设计参数

0 引言

GE公司S109FA燃气-蒸汽联合循环发电机组作为配套国家“西气东输”的第1批天然气发电机组,运行已达10多年之久,机组的经济性明显下降。D10型汽轮机作为S109FA燃气-蒸汽联合循环机组配套的汽轮机,其性能好坏直接影响到燃气-蒸汽联合循环发电机组的整体效率。

为保证机组安全、经济运行,对汽轮机进行热经济性诊断具有非常重要的意义[1-2]。为此,国内外学者在汽轮机经济性诊断领域进行了大量研究和实践[2-3],并取得了丰硕的成果。国外在汽轮机经济性能诊断方面,主要采用热经济诊断方法对机组优化运行在线管理系统进行建模研究。随着计算机技术和应用数学的发展,模糊数学、神经网络、遗传算法、小波分析等数学方法与热经济性分析方法结合形成了许多新的分析方法,并应用到机组的安全、经济性诊断和优化运行中[4]。如国内上海交通大学的“可组态的汽轮机组在线热经济性分析系统”[5],华北电力大学的“机组经济性在线监测诊断指导系统”,东南大学的“全图形化热力发电厂通用计算软件”[6]等,已在实际应用中取得一定的成果。目前,常用基于汽轮机相对内效率的方法来评价通流部分热经济性[7]。

本文在分析某电厂S109FA燃气-蒸汽联合循环机组D10型汽轮机设计参数和结构特点的基础上,对比分析#2机组各个试验期的性能试验数据,诊断D10型汽轮机热力性能下降的原因,提出问题预防措施及相关建议。

1 D10型汽轮机设计参数和结构特点

1.1D10型汽轮机设计参数

某电厂S109FA燃气-蒸汽联合循环机组由1台PG9351型燃气轮机、1台D10(D10-9.563/2.146/0.4086/565.5/565.5/295.2)型汽轮机以及1台390H发电机组成,单轴布置,以天然气为燃料,联合循环机组额定负荷388.8 MW,配用杭州锅炉厂生产的三压余热锅炉。D10型汽轮机为三压、一次中间再热、单轴、双缸双排汽、纯凝式机组,机组设计参数见表1。

1.2汽轮机结构特点

D10型汽轮机高中压缸采用合缸结构,通流部分反向布置,高压缸有12个压力级、中压缸有9个压力级、低压缸有2×6个压力级,低压缸采用双流程向下排汽结构。两缸设计减少了轴的总长度,使机组轴系长度缩短。

高压动叶设置分段冲孔围带,中、低压动叶为自带冠动叶。高中压缸是单层缸结构,无回热系统。

表2 #2机组在不同负荷下的性能试验结果

注:修正后总出力、热耗率不包括老化。

表3 #2机组各个试验期Baseload工况下性能数据

注:修正后总出力、热耗率不包括老化。

汽轮机缸体、轴承箱及护套采用水平中分面型,以便维护[8]。汽轮机转子采用锻造,由4个径向轴承支撑,径向轴承为可倾瓦式,可自对中。汽轮机采用全周进汽,没有调节级,调节系统采用电子液压调节系统[8]。本机配备高压、中压和低压蒸汽旁路。

2 D10型汽轮机性能诊断

2.1性能试验结果

参照ASME PTC 6.2—2011[9]《联合循环电站汽轮机性能试验规程》对D10型汽轮机进行机组性能试验,制定详细的试验方案。在汽轮机高压进汽调节阀全开(VWO)状态下,#2机组带基本负荷(Baseload),320 MW,280 MW,250 MW和实际机组运行状态(320 MW normal)共5种工况进行联合循环出力试验,确定联合循环机组在规定运行条件下的输出电功率、热耗率及高/中压缸效率,以客观评估汽轮机的运行状况。试验结果见表2。

对#2燃气-蒸汽联合循环机组在不同负荷下的性能试验结果进行分析发现,随着机组负荷的下降,机组热耗率上升,而高、中压缸效率随着负荷的变化幅度不大。在2016年4的性能试验中,机组热耗率和机组设计数据对比如图1所示,由图1可知,各个负荷工况下联合循环机组热耗率比设计数据普遍增高。

将本次机组性能试验结果与2006年和2011年B修后的性能试验结果进行比较,进一步分析D10型汽轮机投运以来各项经济指标的变化情况。#2机组各试验期Baseload工况下出力、热耗及缸效试验结果见表3。根据S109FA燃气-蒸汽联合循环发电机组在各试验期Baseload工况下性能试验结果,做出各试验期机组功率和热耗率对比曲线(如图2所示) 及高、中压缸效率对比曲线(如图3所示)。

图1 各负荷工况下机组热耗率和设计数据对比曲线

图2 各试验期机组功率和热耗率对比曲线

图3 各试验期机组高、中压缸效率对比曲线

由表3可知,2016年与2006年、2011数据相比,D10型汽轮机高压缸的效率由设计值83.90%下降到82.43%,再下降到81.19%,共下降2.71百分点;中压缸的效率由设计值90.10%下降到87.20%,再下降到86.65%,共下降3.45百分点;机组的热耗率由设计值6 264.70 kJ/(kW·h)上升到6 824.92 kJ/(kW·h),共上升了8.94%;机组出力由设计值389.06 MW降低到364.44 MW,共降低了6.33%。由图2、图3可以看出,随着运行时间增长,机组热经济性能下降速率增大。可见,经过10多年的运行期,机组经济性显著下降,热耗明显增加。

表4 D10型汽轮机通流部分改造方案

2.2原因分析

在10多年的运行期内,某电厂3台燃气-蒸汽联合循环机组D10型汽轮机发生过诸多问题,虽然经过修复和维修,但明显影响了汽轮机的运行性能,导致汽轮机缸效下降、热耗增加。下面是运行中出现的主要问题。

(1)#2机组高压缸部分动叶、静叶受损。#2机组高压缸部分动叶、静叶由于高压主汽阀阀座硬质密封合金脱落,导致高压缸部分动叶和静叶受损。高压第1~4级动叶、静叶受损情况严重,部分级数的叶顶汽封均有明显损伤,叶片由于受异物撞击汽边发生严重变形(如图4所示),致使蒸汽流通截面积变小,蒸汽流通阻力变大[10],蒸汽的做功能力减小。

图4 第1级动叶受损

(2)高、中压缸通流部分结垢。在对高、中压缸揭缸检查时发现,高、中压缸通流部分结垢严重(垢样经分析,系致密性氧化铁垢,如图5所示),垢体中含有金属离子对叶片产生电化学腐蚀[11],导致叶片叶型损失增大,通流部分流通面积变小,降低蒸汽做功能力。在同样的负荷下,由于通流部分结垢,使得汽轮机进汽量增加,叶片所受的弯曲和离心应力随之增加,降低了机组安全性[12-14]。

图5 机组通流结垢

2.3问题处理

该电厂在检修期间对所出现的问题进行了及时处理。

(1)损坏的1~4级隔板返厂进行焊补、打磨修复;汽轮机高中压转子返厂,更换部分动叶,围带进行机加工,转子做动平衡试验。

(2)对高中压缸结垢部件采用高压水冲洗、喷砂丸进行清洗。

通过上述处理,汽轮机叶片结垢层处理良好,机组恢复正常运行,各参数都在指标范围内,实现机组安全、经济运行。为防止机组出现上述问题,需要采取相关的预防措施:加强对各个环节蒸汽质量的监督,确保蒸汽品质满足要求,防止通流部分结垢。

3 改造方案

某制造厂家针对D10型汽轮机通流改造提出初步设计方案,具体见表4。

针对制造厂家提供的通流改造方案,以全轴系改造方案为例,改造后机组高压缸效率提升至86.0%~87.0%,比设计值83.9%提高了2.1~3.1百分点;中压缸效率提升至92.0%~93.0%,比设计值90.1%提高了1.9~2.9百分点;改造后汽轮机功率可提高1.3%。可见,通过汽轮机通流部分改造,机组的经济性能可以大幅提高,达到节能增效、减排降耗的目的。鉴于D10型汽轮机的性能下降明显,通流节能增效改造势在必行。

4 结论和建议

(1)由历次试验结果对比分析可知,S109FA燃气-蒸汽联合循环机组热耗率增加了8.94%,机组出力降低了6.33%,高、中压缸效率与设计值相比分别下降了2.71百分点和3.45百分点,可见,机组的热经济性已经明显下降。因此,应及时对运行中出现的问题进行有针对性的定期检查,对出现的问题及时处理,确保其安全性。

(2)实施汽轮机通流部分改造,是提高D10型汽轮机经济性能的根本解决措施。因此,建议结合机组检修安排,对其进行通流部分改造,从而达到节能增效的目的。

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(本文责编:白银雷)

2017-01-03;

:2017-05-17

TK 267

:A

:1674-1951(2017)06-0028-04

蔡雨(1991—),男,安徽宿州人,在读硕士研究生,从事汽轮机通流部分性能诊断方面的研究工作(E-mail:676837964@qq.com)。

李蔚(1974—),女,浙江金华人,副研究员,从事汽轮机热力设计、转子系统稳定性分析方面的研究工作(E-mail:energy@zju.edu.cn)。

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