APP下载

42CrMo钢高强度螺栓轴向开裂失效分析

2017-04-26孙晓庭丁志敏

理化检验(物理分册) 2017年4期
关键词:淬火热处理轴向

滕 巍, 梁 博, 孙晓庭, 丁志敏

(1. 中车大连机车车辆有限公司, 大连 116022; 2. 大连交通大学, 大连 116000)

42CrMo钢高强度螺栓轴向开裂失效分析

滕 巍1, 梁 博1, 孙晓庭1, 丁志敏2

(1. 中车大连机车车辆有限公司, 大连 116022; 2. 大连交通大学, 大连 116000)

某8.8级42CrMo钢高强度螺栓,在热处理后滚丝过程中发生轴向开裂。利用化学成分分析、宏观检验以及金相检验等方法对螺栓开裂原因进行了分析。结果表明:螺栓开裂主要是因为其原材料表面存在呈线状分布的锻造折叠缺陷,折叠缺陷末端形成应力集中,在热处理淬火时成为了裂纹源,于强大的淬火应力和滚压应力作用下诱发了螺栓轴向开裂。

高强度螺栓;轴向开裂;锻造折叠缺陷;应力集中;淬火开裂

某单位生产的规格为M16 mm×70 mm的8.8级高强度螺栓为一种大批量生产的标准件。近日,在批量的滚丝生产过程中发现有个别螺栓发生轴向开裂,如图1所示。该螺栓材料为42CrMo钢,生产工艺流程为:下料→墩头→退火→调质→精加工→滚丝。笔者对轴向开裂螺栓进行了检验和分析,以期查明其开裂原因,为采取有效预防措施、避免类似质量问题的再发生提供参考。

1 理化检验

1.1 化学成分分析

对开裂螺栓取样进行化学成分分析,结果见表1,可见各元素含量均符合GB/T 3077-2015《合金结构钢》对42CrMo钢成分的技术要求。

图1 开裂螺栓宏观形貌Fig.1 Macro morphology of the cracked bolt

%

1.2 宏观检验

将开裂的螺栓沿纵向裂纹打开后其宏观形貌如图2所示,可见断口表面覆盖黑色氧化皮,断裂微观形貌基本已无法辨别,但宏观上依旧可判别裂纹的走向,裂纹从六角头顶部及螺栓杆部表面呈一定弧度向基体扩展,两个方向扩展的裂纹在六角头内部近表面区域发生交汇,如图2中箭头所指。

1.3 非金属夹杂物检验

从开裂的螺栓上截取纵向试样(取样部位如图1所示),经镶嵌、磨抛后进行非金属夹杂物检验。依据GB/T 10561-2005《钢中非金属夹杂物含量的测定——标准评级图显微检验法》,非金属夹杂物含量检验结果如下:A1.5,B0.5,C0.5,D0。

图2 螺栓断口宏观形貌Fig.2 Macro morphology of fracture of the bolt

1.4 金相检验

从开裂螺栓裂纹部位切取横向试样,经镶嵌、磨抛后在光学显微镜下观察,图3为裂纹开口处形貌,可见裂纹由表面向内部扩展,并呈现沿晶扩展特征,裂纹内部有氧化物。侵蚀后再观察,裂纹两侧未见明显的氧化脱碳现象,不具有锻造折叠裂纹的特征,与淬火裂纹相似。

图4为螺栓基体显微组织形貌,为正常的回火索氏体,晶粒度依据GB/T 6394-2002《金属平均晶粒度测定法》评定为7~8级。

在螺栓六角头顶部取样,经镶嵌、磨抛后在光学显微镜下观察,图5为六角头顶部抛光态形貌,可见深约70 μm的二次裂纹,与金属表面呈锐角,裂纹两侧存在高温氧化质点及内氧化,侵蚀后进行观察,有氧化脱碳现象,具有锻造折叠的特征[1]。

图3 螺栓裂纹形貌Fig.3 Crack morphology of the bolt: (a) polished state morphology; (b) morphology of crack intergranular propagation;(c) morphology of two sides of the crack

图4 螺栓基体显微组织形貌Fig.4 Matrix microstructure morphology of the bolt

图5 螺栓六角头顶部折叠形貌Fig.5 Folding morphology of the bolt hexagon head: (a) polished state morphology; (b) morphology after etching

由于螺栓杆部及螺纹部位调质处理后进行了机加工,故其裂纹源信息已被破坏,无法进行有效的判别,但根据螺栓断口形貌及六角头顶部的显微形貌大致可以推测,该螺栓在锻造过程中六角头顶部及杆部均存在较浅的折叠类缺陷,由于缺陷在调质处理过程中未能去除,故而在淬火应力下发生开裂,裂纹分别由六角头顶部和杆部同时萌生并向基体扩展,由于存在两个方向形成的裂纹,在裂纹扩展过程中必然会存在交汇区域。螺栓的断口形貌及金相形貌证实了这一观点。

2 分析与讨论

从以上理化检验结果可知,该螺栓的化学成分符合标准技术要术,钢中的非金属夹杂物含量较低,这表明该螺栓材料的洁净度较好;螺栓基体显微组织为正常的回火索氏体,晶粒度为7~8级,表明该螺栓调质热处理工艺正常。该螺栓的生产流程已经定型,为成熟工艺。同批次热处理的螺栓共有7 000个左右,仅发现6个螺栓发生了轴向开裂,开裂比例很低,属于偶然失效,可以排除螺栓的淬裂是由于热处理工艺和热处理操作等因素造成的。裂纹通常起源于零件的应力集中处,或在各种工艺过程中所造成的材料缺陷处[2]。而材料缺陷形成应力集中引起的裂纹一般起源于材料的折叠、拉痕、偏析等缺陷处[3-4]。锻造折叠和微裂纹同属于应力集中敏感区域,容易诱发热处理开裂。该螺栓表面裂纹为轴向扩展,几乎呈直线状,开裂起源于螺栓表面,裂纹边上的小裂纹周围存在脱碳现象,尾端圆钝,具有锻造折叠特征,折叠的末端为应力集中点,往往在热处理淬火时引发开裂[5-6]。该螺栓原材料下料时为φ17 mm的棒材,在棒材拉拔过程中,原材料上的锻造折叠缺陷沿轴向伸长变形,在淬火应力和折叠裂纹引起的应力集中效应的双重作用下形成淬火裂纹,导致螺栓在后续的加工过程中发生轴向开裂[7-8]。

3 结论

螺栓轴向开裂与材料本身存在折叠缺陷有关;该螺栓在热处理前其表面即已存在呈线状分布的锻造折叠缺陷,折叠缺陷末端为应力集中敏感区域,在淬火热处理时成为了裂纹源,于强大的淬火应力和滚压应力作用下诱发了轴向开裂。

[1] 向清然.浅析模具锻造件中折叠缺陷成因[J].科技致富向导,2011(1):51.

[2] 王兆希,郭宏梅,张小亮,等.电站稳压器支承裙座锚固螺栓断裂失效分析[J].理化检验-物理分册,2015,51(10):747-750.

[3] 黄丽荣.40Cr钢螺母断裂失效分析[J].热加工工艺,2009,38(8):158-161.

[4] 陈南平.机械零件失效分析[M].北京:清华大学出版社,1988.

[5] 任颂赞.钢铁金相图谱[M].上海:上海科学技术文献出版社,2003.

[6] 孙盛玉,戴雅康.热处理裂纹分析图谱[M].大连:大连出版社,2002.

[7] 王荣.高强度螺栓表面开裂原因分析[J].物理测试,2010,28(4):37-41.

[8] 温爱玲,路文娟,王生武.35CrMo螺栓断裂分析[J].理化检验-物理分册,2014,50(9):674-676.

Failure Analysis on Axial Cracking of a 42CrMo Steel High Strength Bolt

TENG Wei1, LIANG Bo1, SUN Xiao-ting1, DING Zhi-min2

(1. CRRC Dalian Co., Ltd., Dalian 116022, China; 2. Dalian Jiaotong University, Dalian 116000, China)

A 8.8 grade high strength bolt made from 42CrMo steel cracked along the axis during thread rolling process after heat treatment and the cracking causes of the bolt were analyzed by means of chemical composition analysis, macro examination and metallographic examination. The results show that the cracking of the bolt was mainly due to that there was linear distribution forging fold defect in the raw material surface before heat treatment. And the forging fold defect caused stress concentration and became a cracking source when quenching, which induced the axial cracking of the bolt under the action of powerful quenching stress and rolling stress.

high strength bolt; axial cracking; forging fold defect; stress concentration; quenching cracking

10.11973/lhjy-wl201704016

2016-03-15

滕 巍(1985-),女,工程师,学士,主要从事金属材料检测和分析工作。

梁 博(1988-),女,助理工程师,硕士,主要从事质量控制工作,liangbo3_14@126.com。

TG115.21

B

1001-4012(2017)04-0296-03

质量控制与失败分析

猜你喜欢

淬火热处理轴向
大型立式单级引黄离心泵轴向力平衡的研究
实战“淬火”
民用飞机零件的热处理制造符合性检查
Cr12MoV导杆热处理开裂分析
LN17模具钢预硬化热处理正交试验
一种曲轴竖置热处理装置设计
荒铣加工轴向切深识别方法
一种可承受径向和轴向载荷的超声悬浮轴承
淬火的目的
淬火