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卷烟生产过程质量稳定性评价方法的设计及应用

2017-04-12熊安言李善莲丁美宙刘文召黄光富

食品与机械 2017年2期
关键词:六西格玛卷烟极值

熊安言 李善莲 丁美宙 刘文召 顾 亮 黄光富

(1. 河南中烟工业有限责任公司技术中心,河南 郑州 450000;2. 中国烟草总公司郑州烟草研究院,河南 郑州 450001;3. 河南中烟工业有限责任公司黄金叶生产制造中心,河南 郑州 450000)

卷烟生产过程质量稳定性评价方法的设计及应用

熊安言1李善莲2丁美宙1刘文召3顾 亮1黄光富1

(1. 河南中烟工业有限责任公司技术中心,河南 郑州 450000;2. 中国烟草总公司郑州烟草研究院,河南 郑州 450001;3. 河南中烟工业有限责任公司黄金叶生产制造中心,河南 郑州 450000)

为弥补现有质量稳定性评价方法灵敏性不足,运用统计技术设计一种卷烟生产过程质量稳定性评价方法。该方法将生产过程中的变量进行分类,针对不同类型的变量采用不同的方法计算其质量稳定性指数;根据不同工序以及工序中不同变量的重要程度赋予不同的权重,工序内采用加权平均的方法计算其质量稳定性指数,工序间(批次内)采用几何平均的方法计算其质量稳定性指数。将质量稳定性指数分成4个档次,80以上为优,质量最佳;70~80为良,质量较好;60~70为合格,质量合格;60以下较差,需要改进。结果表明,与六西格玛分析方法相比,该方法能够准确反映烟丝质量水平,提高了批次及工序质量稳定性评价结论的可靠性,根据各参数指标的计算结果,可查找出质量稳定性较差的原因,有效提升了制丝生产过程管控水平。

卷烟;生产过程;质量稳定性;六西格玛;评价方法;批次

1 卷烟生产过程质量稳定性评价方法的设计

1.1 评价方法的组成

卷烟生产过程质量稳定性评价方法:① 关键工序、质量指标及其权重的确定;② 将卷烟生产过程中的变量进行分类,包括有允差要求的望目控制型、无允差要求的望目控制型、极值控制型和范围控制型。其中,无允差要求的望目控制型变量可利用公式转化为波动量、精度等极值控制型变量,或增加控制限转化为有允差的望目型变量;此外,如滚筒转速、阀门开度等,在生产过程中设定后基本不随时间变化,监视即可;范围控制型变量,如贮叶时间等要求在一定的范围内,符合要求即可。因此,过程中需重点管控的是望目和极值控制型变量;③ 将分类后的变量进行量化表征。其中,望目控制型变量通过偏离度和离散度来表征,极值控制型变量通过实测值与设定值的偏移程度来表征;④ 进行单变量质量稳定性评价。根据变量类型的不同采用不同的评价模型,望目控制型变量采用基于偏离度和离散度的望目控制变量模型进行评价,极值控制型变量采用基于实测值与设定值的偏移程度的极值控制变量模型进行评价;⑤ 进行多变量质量稳定性评价。多变量评价包括工序综合质量稳定性评价和批次综合质量稳定性评价两部分,前者采用基于单变量质量稳定性评价结果加权平均的工序质量稳定性评价综合指数模型,后者采用基于工序综合质量稳定性评价结果加权平均的批次质量稳定性综合评价指数模型。

1.2 评价参数和质量指标及其权重的确定

通常可采用专家咨询、层次分析[22]、德尔菲法[23]等方法,分析确定各变量及其分析评价权重。本研究中采用专家咨询法根据重要程度对关键工序及相关参数和质量指标赋予权重,结果见表1、2。为评价方便,制丝和卷包分开赋予权重,整批评价时,制丝权重为60%,卷包权重为40%。

1.3 变量量化表征

对检测或采集数据通过与技术标准要求相比较进行变量量化表征。

1.3.1 望目控制型变量的量化表征 望目控制型变量通常为在线采集的连续数据,可通过偏离度和离散度来表征。

(1) 偏离度:偏离度是指实际数据与目标数据相差的绝对值所占目标数据的比重,表征的是实际控制值与技术标准值的偏离程度,即准确度。望目控制型变量又分为有允差和无允差两类。

① 有允差望目控制型变量(χpv±3δpv),一般要求控制在允差范围内(或3倍标偏),采用式(1)进行计算和表征。其中,A值越小,表征实际控制均值与技术标准值越接近,即控制准确度越好,生产过程质量越稳定。

表1 制丝关键工序及权重设置†Table 1 Key process and weight settings

† 无掺配牌号,掺配精度质量稳定性指数赋值100。

表2 卷包评价项目及权重设置Table 2 Evaluation items and weight settings

(1)

式中:

A——偏离度;

χpv——技术标准值;

δpv——设计标准偏差,δpv=允差/3。

② 无允差望目控制型变量,采用式(2)可计算出相对变化量等转化为极值控制型变量,或增加控制限转化为有允差的望目控制型变量。因此,以下望目控制型变量均指有允差望目控制型变量。

(2)

式中:

B——相对变化量。

(2) 离散度:离散度表征的是实际控制波动情况(标准偏差)对技术标准要求的满足程度,即精准度,采用式(3)进行计算和表征。其中,P值越小,表征实际控制的波动情况越能满足技术标准要求,即控制精度越好。

(3)

式中:

P——离散度;

s——实测标准偏差。

1.3.2 极值控制型变量的量化表征 极值控制型变量通常为离线检测数据,在技术标准中通常有望大(≥χpv)、望小(≤χpv)设定,主要通过实测值相对于设计值的偏移程度来表征,采用式(4)进行计算:

(4)

式中:

C——偏移程度;

χbest——理论或实际最优值。

1.4 单变量质量稳定性评价

1.4.1 望目控制型变量模型 望目控制型变量要求控制中心值和标准偏差,即对偏离度和离散度均有要求,其质量稳定性指数I采用式(5)计算:

(5)

式中:

Ic——望目控制型变量质量稳定性指数;

Ibest——最优水平;

Ibase——基线水平;

A——偏离度;

P——离散度。

令Ibest=100,Ibase=60,可得:

(6)

1.4.2 极值控制型变量模型 极值控制型变量有望大、望小两种类型,其质量稳定性指数Id采用式(7)计算:

(7)

式中:

Id——极值控制型变量质量稳定性指数;

χpv——设定要求,等于χbase;

χbest——理论或实际期望最优值;

C——偏移程度。

令Ibest=100,Ibase=60,可得:

Id=60+40×C。

(8)

1.5 多变量质量稳定性评价

多变量质量稳定性评价涉及工序及批次的质量稳定性分析评价,批次(或工序)质量稳定性指数取基于各工序(或单变量)质量稳定性指数的加权平均值。构建量化的批次(或工序)质量稳定性指数模型,采用式(9)、(10)进行计算:

(9)

式中:

G——工序质量稳定性指数;

Ii——第i个变量的质量稳定性指数;

wi——第i个变量的权重。

(10)

式中:

L——批次质量稳定性指数;

Gi——第i个工序的质量稳定性指数;

di——第i个工序的权重。

1.6 评价分析

对照表3质量指数得分进行过程稳定性分析评价,表中指数80以上的为优,指数70~80的为良,指数60~70的为合格,指数60以下的为不合格。质量指数变化大和得分低的项目需要进行分析和改进。

2 卷烟生产过程质量稳定性评价方法的应用

卷烟生产过程质量稳定性评价是将中控室自动采集数据与人工检测数据相结合,用于评价卷烟生产过程多参数、多指标、多工序以及批次质量稳定性的综合评价方法。利用黄金叶生产制造中心“黄金叶”品牌某规格卷烟制丝关键工序中控室自动采集数据和质量检测数据,以六西格玛评价方法为对照,分别对批次综合质量稳定性指数优、良2个档次进行应用效果分析。

2.1 各工序单变量质量稳定性评价

(1) 松散回潮工序:主要考察出料含水率和回风温度。由表4可知,六西格玛评价结果为合格率100%,即为优;但质量稳定性指数评价结果,出料含水率为良,回风温度为优,这与松散回潮采用定量加水造成出料含水率控制效果不理想的结果相吻合。

(2) 筛分加料工序:主要考察入口物料流量、出料含水率、热风温度和加料精度。由表5可知,六西格玛评价结果为合格率100%,即为优;质量稳定性指数评价结果虽然也全部为优,但数值上多数不是100,说明未达到最优程度。例如入口物料流量,013号比014号稳定性指数差,其标准偏差也刚好差于014号,从而真实地反映了生产过程的波动性。

(3) 薄板烘丝工序:主要考察入口含水率、入口物料流量、HT蒸汽流量、Ⅰ区筒壁温度、Ⅱ区筒壁温度、热风温度和出料含水率。由表6可知,六西格玛评价结果除014号的入口含水率和物料流量外,其他合格率均为100%,014号入口含水率合格率为95.71%,即为优;质量稳定性指数评价结果则是014号入口含水率、Ⅰ区筒壁温度、Ⅱ区筒壁温度均为良,入口物料流量为差,出口含水率虽然为优,但指数值仅为85.33。因此,014号由于流量的异常波动,造成入口含水率、筒壁温度、出料含水率波动。可见,质量稳定性指数能够清晰地反映这一生产过程,六西格玛评价结果仅能发现因物料流量出现异常波动而引起入口含水率波动,且影响较小。

表3 质量指数得分区间Table 3 Quality index score interval

表4 松散回潮工序采集数据及两种评价方法的计算结果Table 4 The results of data collection and two different evaluation methods of the loose resurgence

表5 筛分加料工序采集数据及两种评价方法的计算结果†Table 5 The results of data collection and two different evaluation methods of the screening feeding

† 加料精度为极值控制型变量,对应极值控制型变量的计算方法和指标表征。

(4) 掺配加香工序:主要考察流量波动、加香精度、出料含水率、填充值、整丝率和碎丝率,掺配精度稳定性指数赋值100。由表7可知,六西格玛评价结果为两批次的加香精度和013号碎丝率合格率在70%~80%,其他合格率在80%以上;质量稳定性指数评价结果则是两批次的填充值、013号整丝率为良,013号碎丝率为合格,其他指标为优。从检测数据可以看出,两批次的填充值平均值为4.2 cm3/g,与标准要求(≥4.0 cm3/g)的下限值较为接近,013号的碎丝率和整丝率情况类似。而两批次的加香精度值均在0.09%以下,能够满足标准要求(≤0.5%)。可见,质量稳定性评价方法能够真实地反映生产质量完成情况。

2.2 各工序及批次综合管控能力评价

由表8可知,六西格玛评价结果为两批次差异不大,014号稍差于013号,但均处于优以上;质量稳定性指数评价结果则是014号显著差于013号,013号整体质量稳定性指数为优,而014号仅为良,原因在于松散回潮和薄板烘丝的质量稳定性指数较差,这与上述分析相符合。

表6 薄板烘丝工序采集数据及两种评价方法的计算结果Table 6 The results of data collection and two different evaluation methods about dry plate drying

表7 掺配加香采集、检测数据及及两种评价方法的计算结果†Table 7 The results of data collection,test and two different evaluation methods about Blending flavoring

† 流量波动、加香精度、填充值、整丝率和碎丝率为极值控制型变量,对应极值控制型变量的计算方法和指标表征。

表8 各工序及批次评价结果Table 8 Evaluation results of the stability of the process and batch quality

3 结论

(1) 卷烟生产过程质量稳定性评价方法将物料流量、加料比例等无允差望目型变量转化为极值控制型变量,或增加控制限转化为有允差的望目控制型变量进行评价,有利于对该类参数或质量指标进行客观评价。

(2) 采用卷烟生产过程质量稳定性评价方法,利用中控室自动采集数据和人工检测数据来评价过程质量稳定性,能够节省人力、物力,实现对各工序工艺参数和质量指标以及对整批次质量稳定性的评价。

(3) 与六西格玛分析方法相比,卷烟生产过程质量稳定性评价方法具有明显的技术优势,能够准确反映烟丝质量稳定性水平,发现问题改进点,提升质量稳定性评价的科学性和指导性。

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The design and application of evaluation method for quality stability of cigarette production process

XIONG An-yan1LIShan-lian2DINGMei-zhou1LIUWen-zhao3GULiang1HUANGGuang-fu1

(1.TechnologyCenter,HenanBranchofChinaTobaccoIndustryCo.,Ltd.,Zhengzhou,Henan450000,China; 2.ZhengzhouTobaccoResearchInstituteofCNTC,Zhengzhou,Henan450001,China; 3.GoldLeafProductionManufacturingCenter,HenanBranchofChinaTobaccoIndustryCo.,Ltd.,Zhengzhou,Henan450000,China)

In order to make up for the deficiency of the existing evaluation method of quality stability, a new method of evaluating the quality stability of cigarette production process was developed by using statistical techniques. This method first classified the variables in the production process, and different types of variables using different methods were used to calculate the quality stability index. Moreover, different weights were determined according to both the importance of different processes and different variables in processes, and then the process using weighted average method was applied to calculate the stability of quality index. Furthermore, the process (batch) using geometric mean method was used calculate the stability of quality index. The quality stability index was divided into 4 grades as follows, more than 80 for the best, the best quality; 70~80 for good, good quality; 60~70 for qualified, the quality of qualified; 60 the following poor, needed to be improved. The results showed that the method could accurately reflect the tobacco quality level and improve the reliability and stability of batch process quality evaluation conclusion compared with the six sigma analysis method. The reason of poor stability was revealed according to different parameter indexes, and the management and control during silk production process could be significantly improved.

cigarette; production process; quality stability; six sigma; evaluation methods; batch

河南中烟工业有限责任公司重点科技项目(编号:ZW2013031)

熊安言,男,河南中烟工业有限责任公司技术中心工程师。

顾亮(1975-),男,河南中烟工业有限责任公司技术中心工程师。E-mail: gul@hatic.com.cn 黄光富(1969—),男,河南中烟工业有限责任公司技术中心工程师。E-mail: huanggf@hatic.com.cn

2016-11-05

10.13652/j.issn.1003-5788.2017.02.039

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