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TBM穿越古河沟高压旋喷施工方案

2017-04-07李春艳

山西水利 2017年1期
关键词:河沟卵石掌子面

李春艳

(山西省水利水电勘测设计研究院,山西 太原 030024)

TBM穿越古河沟高压旋喷施工方案

李春艳

(山西省水利水电勘测设计研究院,山西 太原 030024)

高压旋喷是加固围岩的一种重要方法,山西某输水隧洞采用TBM施工,遇到古河沟砂卵石地层。在分析该段地质情况的基础上,参照类似工程施工经验,通过采用高压旋喷技术,对该砂卵石地层进行了有效加固,从而确保TBM顺利通过该不良地质洞段。

TBM;古河沟;砂卵石;高压旋喷;加固

1 工程概况

山西省某输水隧洞为无压输水隧洞,纵坡1/2 700,为圆形断面(开挖直径4.16 m,衬砌后直径3.0 m),采用TBM(全断面掘进机)施工、预制C45钢筋混凝土管片衬砌,管片与围岩之间的空隙,用豆砾石充填并进行回填灌浆。

TBM掘进至某古河沟时,刀盘顶部右侧出现砂卵石层,掌子面显示厚度从0.8 m增大至1.5 m,并出现大量涌水,涌水量由144 m3/h增至250 m3/h,刀盘内发现大量泥沙,底部主推油缸被泥沙全部覆盖。为确保工程安全,TBM停止掘进。经地质钻孔资料分析,该古河沟长约400 m,埋深约30 m,砂卵石层厚32~34 m,洞顶以上有1~2 m的泥岩层,其上为砂卵石层,水位高程位于洞顶高程以上约10 m。

2 施工安排

2.1 地质情况

TBM停止掘进后,施工单位补充了地质探孔,分析探孔资料结果为:TBM停机桩号洞顶以下岩层厚度约1.5 m、掌子面右侧部位砂卵石层厚度约2.0 m;距停机桩号前方6.60 m处,洞顶以下岩层厚度约0.33 m、掌子面右侧部位砂卵石层厚度约34.8 m、水位线埋深22.1 m;距停机桩号前方8.0 m处,洞身基本为岩石,但其上部围岩较薄;距停机桩号前方17.05 m处,洞顶以上岩层厚度约1.46 m、掌子面右侧部位砂卵石层厚度约33.2 m、水位线埋深16.1 m;距停机桩号前方33.0 m处,洞顶以上岩层厚度约2.45 m、掌子面右侧部位砂卵石层厚度约32.4 m、水位线埋深17.5 m。

综上所述,距停机面桩号前方8 m处,洞身开始全部进入基岩面以下,且基岩面呈上升趋势。

2.2 施工方案

根据工程地质情况,参照类似工程施工经验,最终选择可靠性高、可操作性强的高压旋喷方案,从地表对古河沟段进行围岩加固。

本工程旋喷桩施工采用三管法旋喷,为防止旋喷桩施工时由于相邻两桩施工距离太近或间隔时间太短,造成相邻高喷孔施工时串浆,采取分序加密施工,具体施工顺序依据现场实际情况确定。

旋喷桩施工采用XY-150地质钻机和XY-300地质钻机引孔,SH-50型旋喷机作业。

3 施工过程

3.1 加固处理范围及布孔

结合现场实际情况与地质钻孔资料分析,在保证TBM能够顺利通过该古河沟段的前提下,考虑加固方案的经济性及可操作性,拟定地表加固范围为:洞轴线方向,机头掌子面前20.0 m左右,机头掌子面8.0 m,长共28 m。垂直洞轴线方向,机头掌子面前洞壁两侧2.0 m,洞直径4.16 m,宽共8.16 m,从基岩面起至拱顶以上6.0 m;机头范围内洞壁两侧2.0 m,为防止洞壁被击穿,两侧各布置1排孔,拱顶保护层以上6.0 m。

为防止水泥浆液灌入TBM机头部分,掌子面前方及机头上方预留1.0 m保护层。

高喷灌浆孔为垂直孔,按Ⅰ序孔、Ⅱ序孔布置。排距0.7 m,孔距0.7 m,成桩直径0.8 m,外围搭接宽度0.2 m,内部搭接宽度0.1 m。钻孔深度深入基岩0.5 m,孔径108 mm,先导孔取芯。

3.2 灌浆材料

由于加固围岩涌水量大,为保证旋喷浆液凝固速度,选用水泥水玻璃双浆液。水泥选用矿渣硅酸盐32.5水泥,称量误差应小于5%。为保证浆液能够足量渗入预定影响半径内,且防止地下水将浆液过分稀释、冲走,需选定适合的胶凝时间,根据不同水灰比、不同水玻璃浓度浆液胶凝时间试验,最终确定选用浆液水灰比为0.6、水玻璃掺入量为5%。

3.3 作业流程

三管法旋喷是一种水、气喷射、浆液灌注搅拌混合喷射的方法,其加固直径可达600~800 mm。采用三管法旋喷,应先送高压水、再送水泥浆和压缩空气;喷射时先应达到预定的喷射压力、喷浆量后,再逐渐提升注浆管,注浆管分段提升的搭接长度不得小于100 mm;当达到设计桩顶高度或地面出现溢浆现象时,应立即停止旋喷工作,将旋喷管拔出并清洗管路。

3.4 质量控制

钻机就位后,对桩机进行调平、对中,调整桩机的垂直度,保证钻杆应与桩位一致,偏差应在10 mm以内,钻孔垂直度误差小于0.3%。钻孔前应调试空压机、泥浆泵,使设备运转正常,校验钻杆长度,并用红油漆在钻塔旁标注深度线,保证孔底标高满足设计深度。钻机施工前,先在地面进行试喷,钻孔机械试运转正常后开始引孔钻进。钻孔过程中要详细记录好钻杆节数,保证钻孔深度准确。钻孔时,为保证不易塌孔,选用亲水性好、分散性高、稳定性、粘着性及可塑性强的黏土或膨润土进行制浆护壁。

引孔至设计深度后,拔出岩芯管,并换上喷射注浆管插入预定深度。在插管过程中,为防止泥砂堵塞喷嘴,要边射水边插管,水压不得超过1 MPa,以免压力过高,将孔壁射穿,高压水喷嘴用塑料布包裹,以防泥土进入管内。

当喷射注浆管插入设计深度后,接通泥浆泵,然后由下向上旋喷,同时将泥浆清理排出。喷射时,先应达到预定的喷射压力、喷浆后再逐渐提升旋喷管,以防扭断旋喷管。为保证桩底端质量,喷嘴下沉到设计深度时,在原位置旋转10 s左右,待孔口冒浆正常后再旋喷提升。钻杆的旋转和提升应连续进行,不得中断,钻机发生故障时,应停止提升钻杆和旋转,以防断桩,并立即检修排除故障。为提高桩底端质量,在桩底部1.0 m范围内适当增加钻杆喷浆旋喷时间。旋喷提升过程中,可根据不同的土层调整旋喷参数。

旋喷提升到设计桩顶标高时停止旋喷,提升钻头出孔口,清洗注浆泵及输送管道,然后将钻机移位。

3.5 成桩检查及后续掘进效果

为了检查高压旋喷施工效果,在高压喷射注浆结束后7 d后,对所加固区域进行钻孔取芯检查(在每根检测桩桩径方向1/4处、桩长范围内取芯),并将其做成标准试件进行室内物理力学性能试验,检查内部桩体的均匀程度,并取上、中、下不同深度的3个试样做无侧限抗压强度试验及抗渗能力试验。

从所取芯样试验结果看,水泥浆液与砂卵石拌合均匀且较密实,抗压强度及抗渗均满足规范要求,说明此次高压旋喷效果较为理想。

4 结论

经过上述方案对该古河沟段进行地表高压旋喷加固,TBM已顺利通过古河沟段。结果表明,高压旋喷加固围岩方法能有效解决砂卵石地层条件下TBM掘进的难题,具有强度高、加固质量均匀、加固范围可控、经济性好等优点,应用前景广阔。

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1004-7042(2017)01-0042-02

李春艳(1978-),女,2006年毕业于太原理工大学水利工程专业,工程师。

2016-11-05;

2016-12-21

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