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NEDC工况下主动进气格栅对某车型油耗及关键排放物的影响

2017-03-02刘兴华于洪涛宫庆伟岳广照

北京汽车 2017年1期
关键词:冷启动格栅油耗

刘兴华,杨 鹏,于洪涛,宫庆伟,白 洋,岳广照

Liu Xinghua,Yang Peng,Yu Hongtao,Gong Qingwei,Bai Yang,Yue Guangzhao

(1. 北京理工大学,北京 100081;2. 北京汽车动力总成有限公司,北京 101113;3. 北京汽车股份研究院,北京 101300)

NEDC工况下主动进气格栅对某车型油耗及关键排放物的影响

刘兴华1,杨 鹏1,于洪涛2,宫庆伟3,白 洋2,岳广照1

Liu Xinghua,Yang Peng,Yu Hongtao,Gong Qingwei,Bai Yang,Yue Guangzhao

(1. 北京理工大学,北京 100081;2. 北京汽车动力总成有限公司,北京 101113;3. 北京汽车股份研究院,北京 101300)

为改善某国Ⅴ车型的油耗和排放特性,采用主动进气格栅(Active Grille Shutter,AGS)技术,研究AGS开启角度对整车阻力、整车油耗及关键排放物的影响。通过整车滑行试验(AGS、NO_AGS)确定整车滑行阻力曲线;利用转鼓试验台加载滑行阻力曲线,开展NEDC工况下整车油耗及关键排放物测试。结果表明:安装AGS后油耗平均降低1.47%,CO2排放平均减少1.23%,THC排放减少13.5%,NMHC(非甲烷烃)排放降低15%,CO和NOx排放有所升高,但均处于国Ⅴ排放标准之内。

主动进气格栅;NEDC;整车滑行阻力;油耗;排放

0 引 言

日益严峻的环境和能源问题使得节能型汽车产业化刻不容缓。2012年国务院发布《国家节能与新能源汽车产业发展规划》明确要求到2015年乘用车平均油耗降至6.9 L/100 km,2020年达到

5.0 L/100 km[1]。由于乘用车平均油耗的降低,车企纷纷寻找降低油耗的新技术,主动进气格栅技术就是其中之一。

传统的汽车前进气格栅的设计主要考虑散热方面的功能,使其能满足最恶劣工况下散热风量需求。在实际工况下,该设计不但造成热量损失,也会导致整车阻力上升,进而限制了进一步提升汽车的风阻性能。以普通乘用车为例,车速为90 km/h时,克服行驶阻力所消耗的油耗约占总油耗的25%。车速从90 km/h加速到110 km/h 时,行驶阻力增加约40%,油耗增加约10%~15%[2]。基于减少整车空气阻力的需求,AGS通过优化控制调整前进气格栅的开度来改变其开口面积(Grille Opening Area,GOA),减少发动机前舱进风量,从而减少整车的内循环阻力,进而减少整车滑行阻力及CO2排放。除此之外,AGS能够使整车发动机在合适的温度下工作运转,从而提升发动机的燃烧效率,降低油耗;在整车冷启动的情况下,AGS能够使发动机舱内温度急剧上升到最佳温度,降低该时期的排放值。对于轻型车辆,AGS能够使CO2排放量降低0.5~3 g/km,风阻系数减少0.03[3]。

王文玺[4]等人加载AGS降低油耗0.13 L/100 km。Julien Bouilly[5]等人分别在-7℃和 25℃室温下进行NEDC工况油耗试验;25℃室温下NEDC工况节约油耗1.7%,-7℃室温下NEDC工况节约油耗2.4%。

AGS对整车油耗及排放的最大影响因素为整车阻力的大小,整车阻力越大,整车油耗越高,排放越差。整车滑行阻力是依据GB18352.5—2013中道路滑行试验标准进行整车滑行试验得到,整车油耗及排放结果是依据GB18352.5—2013中整车Ⅰ型试验(常温下冷启动后排气污染物排放试验)标准进行排放试验得到。因此,分别对AGS、NO_AGS整车进行道路滑行试验,得出对应整车的滑行阻力曲线;在 NEDC工况下,加载对应的整车滑行阻力并进行对比整车Ⅰ型试验,得出对应的油耗及排放值;对比并分析两者的油耗及排放值,得出该工况下AGS对整车油耗及排放的影响。

1 AGS滑行试验及结果

试验采用某款SUV,整车参数见表 1,AGS装配图如图1所示。

表1 试验车型参数

图1 AGS装配图

图2 AGS与散热器位置及结构尺寸示意图

AGS置于散热器与原进气格栅之间,控制进入散热器的进气量。如图 2所示,散热器尺寸为600 mm×40 mm,AGS共14个栅叶,每个栅叶尺寸为285 mm×37.5 mm,厚度为6 mm,图中阴影部分为全关闭时的栅叶;依据散热器的尺寸将AGS分为7行格栅,每行有2个栅叶,上方4行格栅,下方3行格栅。0°(0%)为AGS关闭状态,90°(100%)为AGS全开状态。

采取空挡方式使整车车速从125 km/h滑行到15 km/h,并进行多组重复试验,其中平均滑行时间与车速、平均AGS开度关系如图3所示。根据GB18352.5—2013,计算车速和滑行时间并用最小二乘法拟合,得出AGS整车滑行阻力多项式为

滑行阻力收益多项式

由上可得,加载AGS后平均减阻4.4%,当车速在90 km/h以上时减阻不低于5.8%,如图4所示。

图4 滑行阻力对比及阻力收益图

2 AGS整车Ⅰ型试验及试验分析

2.1 整车Ⅰ型试验

转鼓上车辆损失(Vehicle Loss)阻力和转鼓设定(Dyno set)阻力之和模拟了实际道路阻力[6];测功机前方的鼓风机的转速随着整车车速的变化而变化,从而为整车提供不同的进风气流,使整车的散热状态与实际道路相似,实际运行装置如图5所示。

图5 整车I型试验实际运行装置图

依据GB 18352.5—2013(轻型汽车污染物排放限值及测量方法中国第五阶段)和GB/T 19233—2008(轻型汽车燃料消耗量试验方法)对整车进行Ⅰ型试验(常温下冷启动后排气污染物排放试验),收集整车尾气排放物,运用碳平衡法计算整车油耗。Ⅰ型试验采用NEDC工况进行试验,NEDC含有4个市区工况和1个市郊工况[7];1个市区工况运行时间为195 s,1个市郊工况运行时间为400 s。

2.2 试验结果

试验中,AGS和NO_AGS 2次试验中车速与NEDC标准车速基本一致,满足整车Ⅰ型试验标准,如图6所示。

图6 整车I型试验与NEDC工况对比图

1)油耗及CO2排放结果

2辆待测车辆Ⅰ型试验油耗及 CO2结果见表2~4,其中,P1阶段为市区工况,P2阶段为市郊工况,WEIGHTED阶段为整个NEDC工况。

表2 NO_AGS整车油耗及CO2排放值

表3 AGS整车油耗及CO2排放值

表4 加载AGS整车降低油耗及CO2排放值

在P1阶段加载AGS后,市区工况油耗降低0.84%,约0.11 L/100km;CO2排放量降低0.78%,约2.46 g/km。

在P2阶段加载AGS后,市郊工况油耗降低1.89%,约0.16 L/100 km;CO2排放量降低1.93%,约3.92 g/km。

在WEIGHTED阶段加载AGS后,降低油耗1.47%,约0.15 L/100 km;CO2排放量降低1.23%,约3g/km。

2)污染物排放结果

该试验车型为M1类车;在GB 18352.5—2013Ⅰ型试验中,M1类车限制排放物有 CO、THC、NMHC和NOx,具体限值见表5。

表5 I型试验排放物限值g/km

如图7~10所示,加载AGS后,排放物中THC在整个工况减少13.5%,P1阶段减少13.3%;排放物中NMHC在整个工况减少15%,P1阶段减少14.2%;NOx、CO排放较原车有所提高,但都处在国Ⅴ标准限值之内。

图7 THC排放对比

图10 NMHC排放对比

2.3 试验结果分析

结合试验中排放物秒采结果,并分析AGS对整车的影响因素,得出以下几点。

1)整车阻力减少,导致油耗及CO2排放降低。

依据运行时间进行计算,加载AGS后P1阶段平均减阻5 N,P2阶段平均减阻20 N。此外,如图11所示,整个NEDC中加载AGS后CO2瞬态排放量都比原车少,P2阶段排放量减少更多。因此,AGS降低油耗,减少CO2排放,在P2阶段更明显。

2)减少暖机时间,提高冷启动能力,降低冷启动排放物。

加载AGS后,整车冷却水温比原车进入第1个温度峰值的时间提早约10 s;在工况中后期,整车冷却水温比原车更高,平均温度高5 ℃左右,如图12所示。因此,AGS缩短动力系统进入最佳工作温度范围的时间,提高了整车发动机前舱的热管理能力,从而降低油耗和CO2排放值。

图11 I型试验CO2排放秒采结果对比

图12 NEDC工况下整车冷却水温及AGS开度图

在试验初期,发动机处于冷启动阶段,排放值是通常状态下的若干倍,其中 THC、NOx排放突出。如图13和图14所示,加载AGS后,发动机工作温度升高更快,故冷启动阶段THC排放降低明显,但是也造成了冷启动阶段NOx排放升高。

图13 I型试验THC排放物秒采结果对比

图14 I型试验NOx排放物秒采结果对比

3 结 论

1)AGS能够降低整车阻力,随着车速增加效果越来越明显。与未加AGS相比,加载AGS后整车滑行阻力平均减少4.4%,高速时减阻达到5.8%。

2)AGS能够有效降低油耗,市郊工况降低油耗更明显,随着车速增加效果越来越明显。与未加AGS相比,加载AGS后降低油耗1.47%;市区工况降低油耗0.84%,市郊工况降低油耗1.89%。

3)AGS能够有效降低排放,尤其是CO2、THC和NMHC排放减少幅度较大;其中,市区工况THC和NMHC排放减少更明显;市郊工况CO2排放减少更明显;其他排放物排放虽有所增加,但也处于国Ⅴ排放标准之内。与未加 AGS相比,加载AGS后 CO2排放减少 1.23%,THC排放减少13.5%,NMHC排放减少15%。

[1]肖利英,王文玺,李趁前.基于中心组合设计的主动进气格栅控制标定[J]. 小型内燃机与车辆技术,2015,44(3):38-43.

[2]Xu B, Leffert M, Belanger B. Fuel Economy Impact of Grille Opening and Engine Cooling Fan Power on a Mid-size Sedan [J]. Bumpers Fascias & Grilles, 2013.

[3]Pfeifer C. Evolution of Active Grille Shutters[R]. SAE Technical Paper, 2014.

[4]王文玺,吴存学,干能强,等. 基于中心组合设计的主动进气格栅多开度控制模型设计[C]//“现代汽车电子开发技术及能力突破”高级研修班论文集. 重庆市人力资源和社会保障局,重庆汽车工程学会,2014.

[5] Bouilly J, Lafossas F, Mohammadi A, et al. Evaluation of Fuel Economy Potential of an Active Grille Shutter by the Means of Model Based Development Including Vehicle Heat Management [J].SAE International Journal of Engines, 2015,8 (5).

[6]马杰,周华,陆红雨,等. 底盘测功机阻力设定对汽车尾气排放的影响[J]. 汽车工程,2006,28(9):873-876.

[7]轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国 V 阶段):GB18352.5—2013 [S].

U467.4

:ADOI:10.14175/j.issn.1002-4581.2017.01.002

1002-4581(2017)01-0005-05

2016− 08− 08

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