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低处理量乙二醇再生工艺改进

2017-02-25张惠青石江山翟群阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司山东淄博255400

化工管理 2017年3期
关键词:富液列管处理量

张惠青 石江山 翟群(阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司,山东 淄博 255400)

低处理量乙二醇再生工艺改进

张惠青 石江山 翟群(阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司,山东 淄博 255400)

乙二醇被广泛的应用在天然气低温分离处理,以及气田采集气管道防冻中,作为水合物抑制剂。在国内再生乙二醇,主要采取蒸馏法,但是乙二醇再生工艺还存在着诸多问题,包括醇烃分离效果较差、再生装置结垢问题、乙二醇发泡问题等,这些都影响乙二醇的使用效果,因此必须加强乙二醇再生工艺的研究,改进其再生系统,本文笔者对低处理量乙二醇再生工艺改进的相关内容,做了简单的论述。

低处理量;乙二醇;再生工艺

伴随着天然气行业的发展,以及科学技术的提高,促进着乙二醇再生工艺的发展,传统的再生工艺在实际运行过程中,存在着诸多问题,因此科研人员不断地深入研究,积极的探索乙二醇再生工艺中存在的问题,优化了再生系统以及注醇工艺流程,采用新的换热-预热再生工艺流程,以及乙二醇再生塔,针对乙二醇再生系统中存在的具体问题,采取相应的解决措施,进而提高乙二醇再生系统运行效率。

1 传统乙二醇(MEG)再生工艺存在的问题

首先,醇烃分离效果差。天然气在经过低温分离过程中,由于醇烃分离不够彻底,极易造成稳定装置结垢,增加乙二醇消耗量,造成醇烃分离差的主要因素如下:进料的温度、停留时间等,醇烃分离器内的温度变化较大,或者温度过低,也会影响醇烃分离效果。

其次,乙二醇装置结垢问题。由于乙二醇中含有一定的杂质与盐类,极易在沉淀在装置上,进而引发结垢问题,主要包括以下结垢问题:在重沸器上,出现硫化铁沉积情况;由于碳酸盐沉积,造成管道与过滤器、换热器等位置,出现不同程度的结垢问题,进而引发乙二醇污染;在贫液进出口处,发生结垢问题。

最后,乙二醇发泡问题。当乙二醇被污染后,极易出现发泡情况,主要是由于天然气中的物质成分,包括烃液、盐类等,以及装置内部的杂质,进入乙二醇溶液中,经过化学反应后,形成活性物质,造成的发泡情况,针对此类问题主要采取的是定期除尘,以及注入破乳剂,或者给系统加装过滤器,采取并联过滤器,将液体中的杂质清除,以及采取更换过滤器等方法。

2 乙二醇再生工艺存在改进措施

2.1 增加乙二醇富液过滤器

在节流前添加乙二醇,主要是为了避免在温度较低的环境下,产生水合物,因此循环使用乙二醇,来确保注醇的连续性。乙二醇再生过程中,因为脱水脱烃装置中的MEG富液,经过汇集后,会流入到缓冲罐中,因此为了避免缓冲罐中的压力过低,因此要设置补气管线与富液泵,也就是接入燃料气系统,MEG富液经过缓冲罐流出后,会进入到机械过滤器、活性炭过滤器中,进而除去液体中杂质,提出降解产物。完成过滤后的富液,需要通过换热器换热后,流入MEG再生塔中,而从塔顶散发出的蒸汽将会冷凝至45℃后,通过贫液泵,将其输送至缓冲罐,而缓冲罐内部的贫液,会通过MEG贫液泵,被注入到脱水脱烃装置中。

需要注意的是:由于从再生塔顶回流罐中,散发出来的不凝气含有CO2水蒸气、烃类、MEG,因此直接排放会影响周围生态环境,为了避免造成污染,要设置灼烧炉,把不凝气中的有害物质全部灼烧干净后再排放,除此之外还需要在装置区,安置MEG补充罐,以便在系统维护时,回收MEG溶液。

2.2 提高醇烃分离温度

为了减少MEG携带损失量,要将三相分离器前安置的轻烃复热换热器装置,改为加热器装置,并且选择导热油,作为加热热源,以此来加热醇烃混合液,将分离器内部的温度,提高至50℃,不仅可以有效的提高醇烃分离效果,还能够极大程度上减少MEG的损失量,并且在MEG进塔前,设置过滤器,将MEG中含有的杂质去除,避免出现结垢问题。除此之外为了避免设再生装置结垢后,可以在稳定操作下,适当增加流量,并且使用合理的阻垢剂,以及便于清理的板式换热器,以此防止贫富液换热器出现结垢问题,定期清理换热器与填料。

2.3 采用立式列管换热器

传统的MEG再生工艺中使用的贫富液换热器,与立式列管换热器相比,其效率相对低下,使用立式列管换热器,富液在进入塔后,需要达到额定温度后,载进入到再生塔内部,而塔顶的水蒸和MEG富液换热后,会冷却凝固回流,这样的预热方式,不仅能够减少腐蚀情况,还能够节约设备检修与维护资金。再生塔使用的立式列管换热器,其原材料涂塘管件的成本低,但是具有较好的抗腐蚀性,进而提升了装置的抗腐蚀性能,除此之外新型换热器,使用的管束换热器装置中,带有折流板,其防腐性强,进而提高了换热效率。

立式列管换热器的使用,使得再生塔具备以下优势:首先,采用了新防腐技术,再生塔与管道之间的连接,使用的是聚丙烯来衬里,而再生塔阀门使用的是球阀,其材质为衬四氟乙烯,再生塔内部使用的换热器,其管束内外壁与塔器的内外壁等,具有三层涂塘,且每层厚度均在40μm左右。其次,新型再生塔采用的新生产工艺,当富液流入转换器前,布置了旁通线,并且在介质流入的换热器处,也增设了旁通线。最后,新型的再生塔使用的新的设备,包括转液泵、计量泵、提升泵等。

乙二醇再生工艺改进后应用案例:黑龙江大庆某油田转油站,对传统乙二醇再生工艺进行了改进,其再生塔安装使用了采用立式列管换热器,在经过了一年的投入运行使用后,戒指到目前再生塔采用立式列管换热器依旧处于平稳运行状态,且MEG能够一次再生合格,而且部分气井,由于使用了乙二醇再生工艺系统,有效的抑制住水合物的产生,因为采取的是预热-换热工艺,通过温度的控制,不仅避免了MEG大量损失,还有效防止MEG再生出现发泡情况,通过计算得出改进后的再生工艺,能够将MEG损失降低0.05kg∕h,极大程度上为企业谋取了更多的利益空间。

2.4 加强再生过程中的控制

再生塔底重沸器气相出口,与测温仪位置,具有一定的距离,因此多数装置难以实现满负荷运行,因此需要适当的减少MEG的注入量,对于位于北方的气田,由于其昼夜温差较大,很难确保再生塔塔底温度测量的准确性,为了避免给MEG再生效果造成影响,应该在合适的位置,布设塔底测温仪。同时在生产的过程中,需要严格控制三相分离器运行,尤其是要控制混合腔液体,防止油腔带走大量的MEG,除此之外还需要严格的掌控再生塔塔顶的温度,以及塔底部的温度,同时还需要控制塔顶回流罐装置的流量以及液位,防止其影响再生塔的温度,科学合理的控制进料量,确保流量平稳,进而保证再生塔能够稳定的运行。

综上所述,乙二醇再生工艺生产的过程中,存在着诸多问题,因此需要优化乙二醇再生工艺,通过增加富液过滤器、使用立式列管换热器等方式,来优化乙二醇再生工艺流程,做好设备的定期清理工作,及时清除设备上的结垢,以此确保设备装置能够正常运行,进而确保乙二醇再生工艺系统能够正常运行,减少损失量,增加企业经济效益。

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A-R随时间的变化;B-通量随时间的变化;C-qt随时间的变化图2陶瓷膜连续错流扰动吸附Cu(II)(pH=6,错流速度4.5m·s-1,跨膜压力0.05MPa)A-R changes with time;B-Flux changes;C-qtchanges with timeFig.2 Adsorption of Cu(II)under ceramic membrane continuous cross-flow disturbance(pH=6,cross-flow velocity of 4.5m·s-1,transmembrane pressure of 0.05MPa)

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项目资助:安徽省高等学校大学生创新创业项目(201511305037);国家自然科学基金(21406003);蚌埠学院自然科学研究项目(2015ZR08);蚌埠学院工程研究中心研究项目(BBXYGC2014B02).

作者介绍:王珂(1981-),男,河南新乡人,研究生,研究方向:化工材料,Email:wk@bbc.edu.cn。

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