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钢铁厂烧结车间料场环保化改造

2017-02-01马腾飞

设备管理与维修 2017年8期
关键词:矿料网架杆件

马腾飞

(山东广富集团有限公司,山东滨州 256217)

1 工程介绍

某钢铁厂针对环保问题对全厂车间进行环保改造,其中烧结车间料场因扬尘问题,造成城市污染,为此通过招投标委托具有资质的企业设计并施工环保型料棚工程。

工程总占地28 679.8 m2,建筑层数为单层,屋面至高点标高为23 m,工程为干煤棚网架(图1),火灾危险性为丙类,耐火等级二级,工程安全等级为二级,设计使用年限50 a,地震烈度为6度,屋面防水等级为二级,结构类型为正放四角锥网架(图2),节点形式为螺栓球节点、局部焊接球节点。设计及施工依据现行国家标准、规范和规程,网架杆件、焊接球、封板、锥头、支托、螺栓、支座、埋件材质均选用Q345B,檩条采用与板材相匹配的高强热浸镀锌檩条,檩条采用工厂预打孔,并与檩托通过镀锌螺栓固定。材料应具有质量证明及验收报告,钢球须打上工号,所有焊件应编焊工工号,所有产品质量应符合现行行业标准JG/T 10—2009《钢网架螺栓球节点》的规定。网架螺栓球、杆件、支座等必须在工厂内制作,并有出厂检验合格记录,零配件必须满足现行标准要求。网架安装前必须编制施工组织设计,经有关责任人员审查批准,在施工单位中认真执行。安装过程中应按现行国家标准做好检测。应采取措施防止构件变形和损坏,严禁在安装好的构件上随意设置吊挂荷载,以免造成损失或过大变形。工程外围护墙体为:2.5 m标高以下墙体为钢筋混凝土挡煤墙,标高2.5 m以上墙体,采用0.5 mm,840型单层压型钢板;烧结棚屋面采用0.6 mm,760型单层压型钢板;屋面为自由排水。为保证网壳结构安全,干煤棚内堆煤应均匀有序,避免迅速、集中堆卸煤,运行区初期最大堆煤高度一般控制不超过6 m,均匀分布,然后根据柱顶水平位移和沉降观测资料确定能否进一步堆高,网架支座单侧水平位移超过20 mm,或有其他异常情况发生时,也应停止堆煤,并与设计院联系。沉降水准测量要自始至终引用同一基准点,以保证测量的准确性。

因场地标高及生产问题,计划将整个料棚分为3个区域,自西向东逐级排列,二区与三区间存在一条厂区道路,东西分为21轴,20跨分别以1-21轴表示,南北分为9线,8列分别以A,C,D,G,H,J,K,L,M表示;料棚中间有矿料输送皮带,二区东侧混凝土墙内有两间料棚工作休息室,一、二区为同一标高,作为±0.000 m使用,三区标高为+4.25 m,因设计初期未考虑高差问题,在交底过程中,业主方针对厂房柱标高问题提出异议,网架底部7 m的高度不足送料货车与装载机工作高度,因此将原定厂房柱标高提高1.4 m。

料棚外墙上部有水管道,后因与设计抗风柱冲突,全部拆除并加高外墙1.2 m,外墙顶端焊接预埋铁,待浇筑完毕凝固后与抗风柱固定。料棚内存在一处水井,且水井位置与厂房柱基础部分重合,业主方及时抽水并清理完水井内淤泥及杂质,然后分层回填夯实,并浇筑至±0.000 m,终凝后再进行基础开挖施工。因钢铁厂烧结车间每日需消耗9000 t各式矿粉原料,施工现场必须每天储备各种矿料,因此各类运输矿料车辆在场地内从早至晚卸料,且卸料后由装载机进行堆料并伴随生产向输送皮带内配料。

2016年8月29日,钢铁厂在对网架施工各公司进行实地考察后,对5家施工单位发起邀请招标,在陪同各施工单位查看现场后,通过招投标确定了中标单位,当日签订料棚制安合同。施工单位于8月30日拿到合同约定预付款并开始制作网架材料,10月8日施工单位管理人员到达施工地点,提出网架起步计划,要求加快土建施工进度,并尽快灌注厂房柱,同时清理出起步区域内堆积矿料。10月10日施工单位正式进场,施工人员首先接受业主方三级安全教育并进行考试,通过后进入场地施工。

施工单位施工前,未按合同要求提报材料合格及检测证明、施工组织设计、进度计划等,对此业主方在口头通知后,施工单位立刻予以提报,并通过审核。

2 施工过程存在的问题及解决办法

图1 网架主体结构

图2 网架屋面系统封板

工程分三部分,土建为A施工单位,厂房柱制安为B施工单位,网架制安为C施工单位。图纸设计方面,设计院人员只对现场进行过初步测绘,未对细部构造观测,导致图纸出现多处不合理情况。

(1)土建进度滞后,影响下步施工;业主方要求已超工期的A单位打乱施工顺序,按C单位组装要求进行土建区域施工,并交叉施工,尽量避免窝工情况。

(2)土建基础放线错误,柱偏差30 cm,修改设计;在土建施工一半开始厂房柱吊装前,业主方对场地内厂房柱位置及标高进行复核,发现厂房柱基础发生偏移,经查证发现A单位因考虑成本问题,在基础放线前,私自找到一家设计院的专业测绘人员,使用GPS进行了定位防线,但是测绘人员在放线期间将1/3厂房柱中心点放错,而A单位也未在逐层回填工程中进行校准,导致最大柱偏差达到30 cm,在及时与设计单位联系后通过更改图纸,挽回了该错误。

(3)料场内车辆无序,供料装载机超负荷工作,场地各部施工互相干扰严重;该料场供料装载机超负荷工作,且场地内因堆料问题,导致空间严重不足,因此场地内各部施工干扰严重。在对车间下达书面通知并进行经济考核后,集中场地内所有施工单位开会商讨,会议上明确施工目的,并确定交叉施工方式方法。

(4)C单位未提前了解场地,后期计划违背施工顺序,造成工期拖延;C单位管理人员仅在对现场查看一次后,即制定施工方案,后未根据现场实际情况变更,导致其施工进度计划颠倒、错乱,造成工期拖延。业主方之前未进行过料场的改造、新建,无法对施工方案及计划提出前瞻性意见,导致该情况出现,后根据现场实际情况与C单位共同确定了施工顺序。

(5)C单位缺少管理人员,现场成班组干活,不能形成统筹;C单位出于成本考虑,现场只配备一名管理人员,并将施工内容承包给施工人员,且不能对此进行统筹管理,造成施工效率低下。业主方要求增派管理人员,初期确实增加,但随后因其他原因调走,业主方根据通知单内容对其进行经济考核。

(6)C单位施工起步时在地面组装网架,组装完成需4台吊车起吊,因对租用吊车未提前了解,导致起吊时一吊车无法吊起;起步区域组装完成,施工单位起吊前未对吊车情况进行落实,导致次日起吊时一吊车无法满足要求。业主方及时联系一台吊车至现场,完成起吊。

(7)网架起吊拼接前未进行表面清理,檩托板未一次上好;施工现场因堆积烧结矿料,环境很差,施工单位为网架组装方便,材料直接堆放在场地内部,因此材料表面污染严重,但因其赶工期,未进行表面清理,在吊装完成涂刷防火涂料前,又增加人手统一进行清理,增加了工期及预算。

(8)杆件发货顺序错乱,影响工期,前期编号不符合现场施工要求,且堆载集中,影响取用;因C单位自身原因导致网架材料到货错误,未按其施工进度进行,且因堆载集中,网架材料集中、复杂,增大施工难度及时间。

(9)在施工方案不满足现场施工条件的情况下,不进行变动,导致拖延工期,未考虑使用桁架进行区域起吊,后期购买管件,准备现场焊接桁架,但因工期及现场原因,最终放弃,浪费材料;现场管理人员死板,只按照开始制定方案进行施工,在业主方要求下,根据现场实际情况对方案进行变动,但因其能力问题,先后更改了4套方案,浪费了人力、物力等。

(10)施工人员不足,现场前期工作迟迟无法展开,施工单位只考虑窝工问题,未考虑拖延工期罚款措施;施工前期不能对现场情况及时把控,人员缺少导致工作无法展开,在业主方书面通知并按合同进行经济考核下增加人员投入,保证了工作的交叉进行。

(11)因缺少管理导致现场工作面铺开,拼接好网锥与来往大车及装载机冲突,致使部分杆件弯折,杆件内螺栓断裂,为保证施工顺序,切割同类型未使用杆件,掏出螺栓放到断裂螺栓杆件内,再焊接,影响杆件强度及刚度。

(12)抗风柱高度为墙体上标高到网架下弦高度,施工单位迟迟未量,影响工期;业主方在A单位施工完成墙体后,立刻将墙体标高已书面形式告知施工单位,但其迟迟未进行抗风柱制作,后业主方在多次口头及书面通知下,进行抗风柱定做。

(13)下雨场地积水,雨停先排水再施工,材料放置位置选择不当,应将材料踮起。

(14)场地内料堆,虽施工区域使用及挪动,或空出场地,或推平料堆并压实,使在料堆上组装杆件;施工单位因需在现场内不同区域组装地面起步驾,但料场内堆料过多,业主方在于车间协商后,或加大矿料堆积,并摊平矿料使其可承载吊车,或清理出空地,使其组装。

(15)C单位屋面板准备使用打板机,机械进场后发现施工范围3 m内有高压电而退场,改为压瓦机现场压瓦吊装,浪费工期。

(16)墙上用于抗风柱焊接的预埋铁位置错误,A单位钻孔植筋并对预埋铁周围进行固定焊接;业主方在对墙体标高及预埋铁抄平期间发现2块预埋铁位置错误,立刻要求A单位进行整改,保证网架施工的正常进行。

(17)三区比一、二区高4 m,原设计厂房柱高度不足装载机及货车卸货,以一、二区为基础标高,将三区标高整体提升4 m,保证车辆进入;因一、二区先进行施工,三区后施工,三区图纸到位后,在审图期间,业主方发现该区域标高不足,设计院未对现场进行精准测量,在与设计院进行沟通后,及时更改设计。

(18)设计中墙板与屋面板连接处、门口边沿无做法;设计院早期对料棚设计为开放式,后经业主方要求,对门口等处单独出具图纸,进行封闭,保证粉尘不外泄。

(19)因年底烧结车间需囤4万t矿料,导致三区无施工场地,工期拖沓导致施工面缩小,无法展开,且临近过年人员不足,过于考虑人员费用,延误工期;因C单位拖延工期,导致工期临近春节,而烧结车间需按公司要求进行屯料,但C单位需用此区域进行起步组装,业主方对此进行协调,后车间将矿料拉至高炉料场,施工单位减少起步面积,保证施工正常进行,车间过年正常生产。

在烧结料棚建设完成的情况下,公司将料棚达到的环保效果与预期相比较,发现增设料棚后确实消除了粉尘污染,顺应了国家环保大势。在此基础上,先后又开展了新焦化、老焦化、高炉车间共计4个8万m2环保型料棚制安工程,履行绿色发展、可持续发展的义务。

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