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金分步还原试验研究

2016-12-28陈有生

质量探索 2016年6期
关键词:王水牌号还原剂

陈有生

紫金矿业集团黄金冶炼有限公司,福建 上杭 364200

金分步还原试验研究

陈有生

紫金矿业集团黄金冶炼有限公司,福建 上杭 364200

针对提纯载金炭解吸电积粗金泥的一些不足,提出了分步还原法提纯,对还原过程的参数控制进行了试验研究。通过批量试验结果表明,采用该方法提纯金的纯度可达99 .99 %,完全符合国家牌号 标准,有效提高了金的回收率,而且该工艺流程简单、操作技术条件易掌握、生产周期短、金积压少。

分步还原;湿法精炼;黄金

0 前言

随着金锭产品销售要求的变革,我公司已逐步停止牌号99.95%金的生产,产品金锭销售以牌号99.99%的金为主,金锭成色应达到更高要求。目前我公司的主要原料为解吸电积产生的粗金泥,因杂质Cu含量高,按照原有化学提纯法,粗金泥虽然经硝酸除杂,但是粗金泥还含有大量泥浆、炭粉等形成包裹,元素Cu除不净,王水分金时,Cu跟随Au一起溶进王水中,王水用还原剂一次性还原,还原终点难以控制,还原海绵金合格率极低,造成大量返工,因此王水必须经过萃取、洗涤后还原,但萃取过程萃取剂耗量大,成本高,金积压严重,且萃取还原的海绵金难以洗净其所夹带的萃取剂,烘干时产生大量的恶臭烟气,处理废气环保压力大。如果王水还原分步进行,第一次还原时不要全部还原,让王水中保持含Au,则电势比金负的金属离子不会还原出来,因此可以确保金的成色达到牌号要求;第二次向王水中加入过量的还原剂,将剩余的少量金还原出来,返回王水分金,以提高金的回收率。

1 试验原料与方法

1.1 试验原料

本试验原料以解吸电积产出的粗金泥经除杂分、金后的王水为原料,取样检测各种元素浓度,结果如表1,从表中可以看出王水中Cu含量相对较高,由于定期处理钢棉金,部分编号的王水Fe含量也较高,还原过程因Fe的标准电位为负,在此条件下不被还原,留在水溶液中,可与Au很好的分离;铜元素则不同,其正电位虽然比Au小,但是还原过程接近终点时,存在很大的浓度差,还原剂稍有过量,就可能引起铜元素的超标。

1.2 试验方法

本试验模拟工业生产条件,试验过程在搪瓷反应釜中进行,王水采用含量为96%的无水亚硫酸钠[1]还原。为确保王水分金完全,分金酸用量往往过量,分金后王水酸度偏高,而在还原过程中还原剂也和酸发生反应,溢出SO2气体,过高的酸度往往要消耗大量的还原剂,因此在还原前先加入氢氧化钠来降低酸度至0.7mol/L[2],这样可以大大降低对还原剂耗量的影响。然后再根据王水含金量,考察不同还原剂添加量对海绵金成色的影响,工艺流程图如图1所示

2 试验过程

2.1 酸碱中和

粗金泥分金反应后王水,取样滴定酸度,计算出氢氧化钠的用量,将该用量的氢氧化钠配成水溶液加入王水中,使酸度降至0.7mol/L,加碱过程采用片碱配成溶液,加完后对各元素浓度有一定稀释作用,因还保持一定的酸度,对金属离子浓度影响不大。

图1 金分步还原工艺流程图

表1 王水主要元素含量检测结果(mg·L-1)

2.2 亚硫酸钠一次还原

酸碱中和后王水经过滤后,定量置于搪瓷反应釜中,通过蒸汽加热至70℃,根据含金浓度及王水体积计算出含金量,8个编号的王水从还原至终点的还原剂用量按梯度逐步降低,还原结束后,放出海绵金过滤、洗涤,取样检测杂质元素的含量,检测结果如表2。

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