煤层深孔注水技术在薛湖煤矿瓦斯抽采中的应用
2016-12-02程欢
程 欢
(河南神火集团有限公司薛湖煤矿)
煤层深孔注水技术在薛湖煤矿瓦斯抽采中的应用
程 欢
(河南神火集团有限公司薛湖煤矿)
结合煤层深孔高压注水技术对顺层钻孔的瓦斯抽采机理,对薛湖煤矿2107工作面进行煤层注水工业试验,分析了煤层高压注水后的抽采效果。结果表明,高压注水使煤层裂隙发育充分,煤层透气性及煤体塑性增加;瓦斯抽放日抽采纯量增加一倍,瓦斯抽采效率明显提高;注水后煤体残留的水分也对瓦斯解吸有抑制作用;最终达到防治煤与瓦斯突出的效果,缩短了工作面消突时间,提高了工作面生产效率。
煤层注水 煤与瓦斯突出 日抽采纯量 抽采效率
煤层注水是煤矿生产过程中减少煤尘、提高抽放效果、防治煤与瓦斯突出的积极预防措施。20世纪30年代,最早在前苏联煤矿中得到了应用。60年代后,我国在学习前苏联成功经验的基础上,首先在阳泉、抚顺和北票等矿区做了工业试验,取得了显著效果,进而在国内得到了广泛应用。本文选择薛湖煤矿2107工作面进行煤层深孔注水工业试验,对二2煤层深孔高压注水前后瓦斯抽采指标进行对比,取得了较好的抽采效果,为煤与瓦斯突出防治工作提供了指导作用。
1 煤层深孔注水机理
煤层深孔注水是通过顺层钻孔向回采工作面前方煤体进行高压注水,依靠压力水改变煤体的力学特性、渗透特性以及应力状态,从而改变煤层突出的条件[1-3]。注水前,煤体孔隙或裂隙中充满了瓦斯等气体。注水后,在煤体的孔隙、裂隙中形成了水与瓦斯的界面。煤层注水的过程就是高压水逐渐从钻孔内向外扩散、驱赶瓦斯的过程[4]。
高压水通过挤压孔底和孔壁,使顺层钻孔从封孔器的末端直到钻孔底端的煤体被破坏,因封孔器以外的煤体受单向应力的作用,因此其产生的流变扩张使煤体充分卸压,弹性能得到了充分释放,将应力集中区向煤体前方推进,最终增加了煤层卸压带的长度。当高压水在钻孔和裂隙(或孔隙)中运动时,使得煤体原有应力发生变化,导致煤体结构被破坏,提高了煤层的透气性系数,加速了游离瓦斯的释放速度,从而提高了煤层的瓦斯抽采效率。
2 工作面概况
薛湖煤矿主采二2煤层,该区总体上煤层赋存稳定,结构简单,以贫煤为主,全区可采,煤层总体呈一走向近东西、倾向北的单斜构造。煤层倾角普遍为-3°~10°,为近水平煤层,平均煤厚2.2 m,煤尘具有爆炸性,属不自燃煤层。2107工作面机巷位于薛湖镇以西,地面标高为37.6 m,机巷沿二2煤层底板掘进,西邻2107风巷工作面,东为2108工作面,北邻胶带大巷,南为DF12断层。2107工作面开采二2煤层的综合指标K=31.921 6~63.636 4,D=10.674 5~11.168 7,远大于其临界值;二2煤的破坏类型为Ⅲ~Ⅳ类,软分层煤样初始瓦斯释放的膨胀能为65.62~84.333 4 MJ/g,也远大于其弱突出临界值42.98 MJ/g,其坚固性系数f=0.22~0.405 9,相对瓦斯压力p=1.12~1.5 MPa,煤层的瓦斯放散初速度Δp=12.957~14.000 m/s。在2107机巷设置461棚和416棚2个试验区域来验证注水技术的有效性。
3 工作面煤层深孔注水工艺
在距工作面切眼向后20 m施工注水孔,往北施工至停采线以北20 m,孔间距为8~10 m,与原本煤层孔成三花式布置,与两旁老孔等距离布置,间距不低于2 m。钻孔垂直煤壁顺煤层施工,开孔位置距煤层底板1.6~1.7 m,设计孔深80~100 m,不得超过100 m,注水孔布置见图1。钻孔施工采用ZYW-400型钻机、φ89 mm及以上钻头,孔口除尘。
钻孔施工完成后,使用φ50 mm镀锌钢管配合聚氨酯及时封孔,封孔深度为18~22 m,封孔分为2段,里段封孔在16~18 m,外段封孔在距孔口2 m左右,每段聚氨酯用量约2 kg。封孔15 min,待聚氨酯膨胀充满且凝固完全后,方可注水。
图1 深孔注水钻孔布置示意
注水工艺流程:供水管—水箱—连接管—注水泵—高压水管—专用封孔器—钻孔—煤体,见图2。注水泵采用南京六合BRW400/31.5型乳化液泵,注水压力为15~18 MPa,孔口注水压力不低于20 MPa,注水时间1 h左右,注水时孔口两侧10 m范围内的钻孔暂停抽放,注水结束后及时挂牌管理,注水以周围煤体出水或注水压力明显下降为准。注水设备见图3。
图2 注水过程示意
图3 深孔注水设备连接示意
4 注水效果分析
将2107机巷461棚和416棚试验区域内的钻孔注水后及时联抽,每天测量并记录注水后的瓦斯抽采数据。注水前后瓦斯日抽采纯量曲线见图4。
可以看出:
(1)所测的瓦斯抽采纯量与采场应力集中区的分布趋势相同,深孔高压注水后工作面的应力集中区出现了后移,增大了回采工作面前方卸压带的长度,有利于煤与瓦斯突出防治。注水前,瓦斯抽采纯量钻孔施工完成后当天出现最大值后急剧下降,而注水后第二天瓦斯抽采纯量趋于稳定,说明经深孔注水后,煤层裂隙得到了充分发育,煤层透气性得到了提高,附近的本煤层抽采效果显著提高,单孔日抽采瓦斯量比注水前提高一倍,由原来的42 m3增长到77 m3。 这说明深孔注水后有利于本煤层瓦斯抽采效果的提高,而且从注水后日单孔抽采参数看,浓度和流量衰减幅度较小。
图4 注水前后瓦斯日抽采纯量变化曲线
(2)实际生产过程中,由于采动影响来压,会导致附近本煤层孔内PE管压扁或花管堵死,出现单孔抽采流量和浓度下降幅度较大的现象。另外,靠近回采工作面切眼时,煤层相对破碎,易使本煤层封闭抽采空间与外界连通,造成负压和浓度都减小的现象,这时,深孔注水已不起作用。
(3)深孔注水后,施工本煤层抽放钻孔,杜绝了夹钻、喷孔、塌孔等现象。同时,煤体裂隙显著增加,提高抽放半径,减少本煤层钻孔的施工数量,最终缩短了工作面消突时间,提高了工作面的生产效率。
5 结 论
综上可知,在煤与瓦斯突出矿井中,利用顺层钻孔进行煤层注水是可行的。深孔注水可使煤体裂隙增加,提高注水孔附近本煤层的透气性,抽采效果显著提高。回采工作面经煤层高压注水,应力峰值后移,增加了工作面前方卸压带的长度,有利于工作面安全高效生产。深孔注水时,压力水逐渐进人煤体孔隙中,抑制瓦斯自由释放,避免瓦斯快速解吸,有利于回采工作面煤与瓦斯突出防治。深孔注水杜绝了本煤层抽放钻孔夹钻、喷孔、塌孔等现象,提高了工作面生产效率。
[1] 孙文标,刘 辉,赵宏伟.煤层注水在煤矿安全中的应用及效果浅析[J].煤矿安全,2004(12):24-25.
[2] 瞿涛宝.论煤层注水处理瓦斯的效果[J].煤矿安全,1994,25(5):39-42.
[3] 吴 兵,于振江,王紫薇,等.基于饱和-非饱和渗流的煤层注水数值模拟及应用[J].中国煤炭,2015(6):102-105.
[4] 徐 硕.煤层水力压挤三相藕合数值模拟研究[D].淮南:安徽理工大学,2013.
2016-10-09)
程 欢(1970—),男,矿长,高级工程师,硕士,476600 河南省永城市新城区神火城市花园20号楼。