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改善绞吸挖泥船绞刀油马达工作能力分析

2016-10-21安传志

中国设备工程 2016年10期
关键词:绞刀安全阀油泵

安传志

(中交上海航道局有限公司东方疏浚工程分公司,上海 200941)

改善绞吸挖泥船绞刀油马达工作能力分析

安传志

(中交上海航道局有限公司东方疏浚工程分公司,上海 200941)

本文结合疏浚工程施工情况,对目前本公司3 500 m3/h绞吸挖泥船绞刀驱动油马达工作能力进行分析,同时就改善方案作出论证。

绞刀驱动油马达;改型;绞刀液压系统;冲击和防止

近几年来,随着企业快速发展的需要,我公司陆续建造了八艘绞刀采用赫格隆油马达驱动的3 500 m3/h绞吸挖泥船。由于液压系统在设计和制造方面的缺陷,系统的最高工作压力受到限制,致使绞刀驱动油马达的输出转矩不可能得到充分发挥,在绞刀挖掘硬质土或粘性土时,绞刀的挖掘效率无法正常发挥,影响了船舶的整体施工效率。本文通过在某港区施工的某轮为例予以说明,并提出绞刀驱动液压系统改进方案。

1 绞吸船绞刀液压系统工作能力分析

表1为绞刀赫格隆油马达的设计参数。

表1 赫格隆MB2400-1725型油马达额定参数

先从马达实际输出转矩和设计转矩进行比较分析:

马达的输出转矩M(Nm)计算公式为:

式中:

M——马达的输出转矩,Nm;

Ti——比转矩,Nm/bar;

ΔPm——马达压差,bar;

ηm——机械效率。

则:马达的设计转矩为:

以上提到的××轮绞刀系统的压力190 bar,是油泵出口压力,其压力和马达的压差计算公式为:

式中:

P——油泵的出口压力,bar;

p

Δ——管路压力损耗(bar),包括(见图3)油泵到油马达(a点到m点)和油马达到背压阀(m'点到c点)的管路损耗之和,按实际情况取:ξPΔ≈10.0 bar;

P——背压阀(c点)工作压力(bar),按实际情况取≈

b

P15.0 bar;

则上式可表示为:

b

根据以上三式,可计算出在不同泵出口压力的情况下的油马达输出转矩。

2 3 500 m3/h绞吸船绞刀液压系统工作能力受限原因分析

首先应指出,设计规格书中的最大功率是不能达到的,即使驱动泵的柴油机全速运转,泵转速达1 650 r/min,五台泵的输出液压总功率最多为950 kW,管路的压力效率(包括马达背压)按0.90计,油马达总效率按0.91计,绞刀油马达的输出功率只能达到950×0.91×0.90≈780 kW,为设计功率的61%。

其次,绞刀液压系统限定的最高压力为200 bar,离设计相差较远,对液压系统的组装也存在问题。

3 提高绞刀油马达工作能力方案

3.1提高马达压差

某轮使用的K3V280泵的额定工作压力为343 bar,按照公式2油泵不存在问题。从压力管路(包括阀块、附件)来说,应能承受马达进油管路可能达到的压力峰值Pmmax,如果用Plmax表示高压管路能承受的最高压力,那么应满足下式:

Plmax≥Pmmax=Pm+ΔPv+ΔPp(4)

我们的目标是提高油马达的稳定工作压力 Pm,按照公式4有两条途径,一是提高管路的承压能力Plmax,二是降低冲击压力ΔPm+ΔPp,如果不对目前系统作很大改动,可同时采取以下措施:

(1)用静压测试现有系统的承压能力,一般要求能达到300 bar以上,对最薄弱管路和元器件予以更换或修理,当Plmax确定后,可按下式确定系统的最高稳定工作压力,安全阀的开启压力按此调定。

(2)启用马达自带的安全阀,目前该安全阀的调定压力为350 bar,实际不起作用,应将调定压力降低到公式5式确定的值。从前述分析知道,防止液压冲击,安全阀离冲击源越近,其响应就越快。该项调定拟请供应商完成,并提供安全阀备件。

(3)增设高压蓄能器。如设蓄能器预充压力250 bar,工作最高压力300 bar,则容量约为35 L。

3.2提高油马达排量

如果将现用的MB2400-1725马达改换成MB2400-2175马达,其比转矩可以提高26%(2 175/ 1 725=1.26)。如果同时提高马达工作压差,忽略机械效率的差异,改动前后马达的最大转矩比为:

现进一步分析马达改型的可行性,首先,改型后马达外形和接口没有任何改变,所以不会引起其连接设备的改变;其次马达改型仅涉及两个内曲线定子环的更换,不存在技术上的问题,需要重点考虑的是油泵的恒功率保护对油马达工作能力的影响。

U674.31;TH137

A

1671-0711(2016)08(下)-0042-02

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