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DF100A型短波发射机伺服马达驱动装置的维护

2016-10-13海峡之声广播电台福州分台刘学伟

电子世界 2016年17期
关键词:电位器限位马达

海峡之声广播电台福州分台 刘学伟

DF100A型短波发射机伺服马达驱动装置的维护

海峡之声广播电台福州分台 刘学伟

本文对DF100A型100KW短波发射机伺服马达驱动装置的工作原理进行介绍,重点阐述了马达驱动装置维护中的维护技巧、典型故障分析及处理。

马达驱动装置;工作原理;维护;故障处理

1.前言

DF100KW型短波发射机伺服马达驱动装置是调谐系统重要组成部分,共有八套,分别用在高前、高末屏极、高末屏极负载、平衡转换器、谐波滤波器及三根短路棒调谐上,对实现机器自动化调谐起着重要的作用。机房发射机安装几年来,伺服马达传动装置总体运行比较稳定,但也出现了一些故障,有的是自身故障造成的,有的是受外界因素引起的,这就要求技术人员平时维护要到位,不断总结维护经验。

2.伺服马达驱动装置工作原理

马达驱动装置M为马达电机,S1和S2为限位开关,通过控制其接点切断电机的供电电源,终止电机的正转或反转。CR3、CR4和R2、R3作用是,当电机被限位后,给电源提供一个旁路通道。R2和R3取代电机负载,CR3和CR4利用二极管的单向导电性,CR1和CR2在限位开关动作后,当电机要相反的方向转动时,提供一个短时间的直流通路。R1为随动电位器,它和电机联动,将电机转动圈数转变为电压值输出,如图1所示。

图1 马达驱动装置原理图

具体工作原理是,当调谐电位器(主动电位器)的输出电压大于随动电位器上的取样电压时,马达驱动放大板输出负极性的直流电压(-28V)。电机向S2动作的方向转动(S2为高限位微动开关)。向高限方向转动时,马达驱动板上的端子J1-1加的是-28V电压,在S2没有限位以前,电机M是电流运动轨迹为:-28V←J1-1←S2NC←S2COM←S1NC←S1COM←TB1-1 ←M←TB1-2←J1-2←GND。高限位开关S2动作后,电流运动的轨迹为:-28V←J1-1←R32←R31←S2COM←S2NO←CR4←GND。从而短路了流向电机的电流,使电机停止转动。

马达转到高限位点后,这时逆时针转动调谐旋钮,当调谐电位器上的输出电压小于随动电位器上的取动电压时,马达驱动板上的端子极性将发生改变,由-28V变为+28V,由于S2还处于动作状态,因此在极性刚开始转换的很短的一段时间,电机M上电流运动的轨迹为:+28V→J1-1→CR2→S1NC→S1COM→TB1-1→M→TB1-2→J1-2→GND。由于这时是向低限位S1的方向转动,高限位微动开关S2很快就会由动作状态变为释放状态。接下来电流的运动轨迹又会发生变化,+28V→J1-1→S2NC→S2COM→S1NC→S1COM→TB1-1→M→TB1-2→J1-2→GND。低限位开关S1动作后,电流运动的轨迹为:+28V→J1-1→S2NC→S2COM→R22→R21→S1COM→S1NO→J1-2→GND。从而短路了流向电机的电流,使电机停止转动。

马达到了低限点后,若要它向高限位点方向转,顺时针旋转调谐电位器,当它上面的输出电压大于随动电位器上的电压时,马达驱动放大极又输出负极性的直流电压(-28V),电机M上电流的运动轨迹在很短的时间内为:-28V←J1-1←S2NC←S2COM←CR1←TB1-1 ←M←TB1-2←J1-2←GND。由于是向高限位S2方向转动,所以很快低限微动开关S1释放,电机M上电流的运动轨迹恢复正常。

从上述可以看出,马达驱动板主要是利用机械的方式限制电机转动,从而也就限制了它所带动调谐元件的最大行程,防止调谐元件损坏。正常情况下,限位开关S1、S2是不工作的。

3.维护事项

3.1维护技巧

发射机调谐系统维护,主要是对八套马达传动装置的维护,任何一套装置出现故障将会造成机器大的停播。因此,保证传动装置正常运行,深入细致地做好维护工作至关重要,经近几年的检修工作实践,总结了以下几点维护经验:

(1)清洁末前级PA、高末级IPA调谐及波段马达传动机构时,用吸尘器清洁波段传动机构下方地面。

(2)检查马达传动机构各连接处是否紧固,顶丝紧固时不可用力太猛。重点检查随动电位器固定是否可靠,在紧固此处时应注意不要使随动电位器转动,一旦转动,会使限位时阻值变化。

(3)检查、紧固高末PA调谐、调载电容与马达传动机构连接处。

(4)对各驱动机构(3A1~3A6)传动部分加机油润滑,检查各驱动机构上的元器件连接螺丝要紧固,焊接点无脱焊现象。

(5)检查传动机构电源插座及插头是否有缺触片及触片松动等现象。

(6)合上1CB17,记录PA调谐、调载和IPA调谐旋钮数值,调节以上各部位,观察其转动是否顺畅,声响是否正常;观察高、低限时位置是否正确,并测量高限时随动电位器数值是否正常;将波段由1到11逐个进行倒换,观察波段位置是否正常,完成后应及时恢复。

3.2典型故障分析处理

3.2.1电位器卡死

(1)故障现象:加高压后,高末调谐不正常,处于失谐状态。打开三单元射频机箱前门,观察高末调谐马达驱动组件,发现3A3驱动马达转到低限位置而不能返回,将机器倒至其它频道后现象依旧。

(2)原理分析:发射机调谐部分采用差动比较电路,当高末调谐马达驱动装置3A3的随动电位器卡死在低限位后,放大器U1始终输出正电压,使功率放大器U2始终输出+28V直流电压,导致电机单向转动,不能返回,加高压后高末失谐。马达驱动放大器电路如图2所示。

(3)处理过程:更换高末调谐马达驱动装置3A3中的随动电位R2,试机正常。

图2 马达驱动放大器电路

3.2.2接触不良

(1)故障现象:低功率时,对高末负载调整时,负载自己乱

动,停不下来,无法找到最佳点。

(2)原理分析:高末负载马达随动电位器(10KΩ)中出现接触不良,其输出阻值不是连续的,当调谐时,经过某点时,高末负载随即左右转动,无法停下,也无法准确控制。

(3)处理过程:更换高末负载随动电位器。

3.2.3 高频干扰

(1)故障现象:倒频时,平转传动抖动,加高压,按住允许调谐6S1细调,听见平转仍有抖动,反射功率表摆动,有时反射功率切断。

(2)原理分析:见发射机图2,平转马达随动电位器内部接触不良。或受高频干扰,使马达驱动板产生误动作,平转不能到位,反射功率摆动,反射功率切断。(3)处理过程:更换平转马达随动电位器。若故障还存在,那就给平转马达驱动板12、14端并0.01μF电容,旁路高频,消除故障。

4.结束语

伺服马达传动装置系统在发射机调谐中起着重要作用,维护不好就会出问题。因此,平时要勤维护,做到细心、细微、细致,多分析故障现象,认真归纳总结,举一反三,确保机器设备的正常运行。

刘学伟,男,高级工程师,现供职于海峡之声广播电台福州分台。

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