新型钨合金镀层防堵岩芯管的研究和应用
2016-09-16欧阳志勇秦承春
欧阳志勇,秦承春
(1.北京探矿工程研究所,北京100083;2.山东省第七地质矿产勘查院,山东临沂276006)
新型钨合金镀层防堵岩芯管的研究和应用
欧阳志勇*1,秦承春2
(1.北京探矿工程研究所,北京100083;2.山东省第七地质矿产勘查院,山东临沂276006)
具有高表面硬度、耐磨性和耐腐蚀性能的钨合金镀层技术,应用于生产绳索取芯岩芯管,在山西、山东、四川等破碎地层钻探施工中,延长岩芯管寿命,增加回次长度,降低劳动强度,因而提高了钻探效率。
钨合金镀层;岩芯管;破碎地层;回次长度
北京探矿工程研究所在2014年基于钨合金镀层技术研制和开发了新型绳索取芯岩芯管,用于硬脆碎地层取芯钻探施工。钨合金内镀层岩芯管应用于山西、山东和四川等多地的绳索取芯钻探施工中,取得了显著的技术经济效果,有效地减少了岩芯堵塞,提高了取芯回次长度,增加了打捞岩芯的时间间隔,降低了工人劳动强度,延长了纯钻进时间,因此提高了破碎地层钻探的台月效率。
1 钨合金镀层技术
1.1简介
20世纪60年代,美国开始金属表面电镀钨合金的研究,20世纪70年代开始用于军事工业,该技术于20世纪90年代在我国石油系统开始应用。
钨合金镀层金属成分为:W:4%~8%,Ni:80%~90%,P:3%~14%,该合金为非晶态合金,具有长程无序、短程有序的组织结构,结构致密,各向同性,没有晶界、位错和缺陷,因此,镀层合金具有显微硬度高、耐磨性好、耐酸碱盐腐蚀,且与基体材料结合好的特点。
钨合金镀层性能优异,而且电镀工艺中电镀液主要是镍盐和钨盐,与现在常用的金属表面镀硬铬工艺相比,电镀液不含六价铬,工艺环保无污染,很有发展前景。
1.2钨合金镀层试样技术性能指标
镀层硬度:62~71(HRC);
镀层厚度:0.065~0.085mm;
表面粗糙度:Ra≤0.4μm;
耐蚀性:中性盐雾实验300h,镀层无变化,5%Na2S溶液浸泡200h,镀层无变化,碱性溶液浸泡200h,镀层无变化;
耐磨性:(GCr15钢球与试样的摩擦副线性磨损量)钨合金镀层试样磨损量比电镀铬试样降低一倍以上,见表1。
表1 4种镀层耐磨性实验
2 矿区概况(以山西灵丘腰站铁矿为例)
山西灵丘腰站铁矿位于灵丘县东14km腰站、乔庄一带,区内地貌系中山区,地形切割强烈。本区大地构造位置处于华北地台北缘、山西断隆与燕山台褶带西端接壤地带,经历了多期变质、变形及岩浆侵位,形成一系列不同形态、不同方向、不同性质和不同期次的断裂和北东向的褶皱。区内岩浆活动频繁,从老至新依次有:五台期变质石英闪长岩、吕梁期辉绿(玢)岩、燕山期花岗斑岩等。所以,矿区属于典型的硬脆碎难钻进地层,基本上全孔破碎,钻进效率低下,事故多发。图1为矿区表露破碎岩层,图2、图3为破碎岩芯。
3 钻探工艺
3.1钻探设计要求
图1 矿区表露破碎岩层
图2 破碎地层岩芯(ZK7201)
图3 破碎地层岩芯(ZK6802)
2014年山东省第七地质矿产勘查院在该矿区施工2个钻孔ZK6802孔和ZK7201孔,均为矿产地质钻探。ZK6802孔设计孔深为1100m,ZK7201孔设计孔深为1000m,终孔直径75mm。2孔均为斜孔,孔斜78°,顶角偏斜不大于2°/100m,测量间距为50m。下套管后必须测斜,如有偏斜必须纠正。
3.2钻探设备机具的选配
根据钻孔设计要求并综合考虑矿区地层情况、工期要求、钻孔质量要求等因素,ZK6802孔使用阿特拉斯CS3001钻机施工,配套使用BW160型泥浆泵;ZK7201孔使用CHU-5钻机施工,配套使用BW160型泥浆泵。2台钻机均使用机台自带桅杆钻塔。
钻杆:∅114mm绳索取芯钻杆700m,∅89mm绳索取芯钻杆1200m,镦粗加厚型∅71mm绳索取芯钻杆2500m。
套管:∅146mm套管100m,∅108mm套管800m,∅89mm套管1160m。
钻具:∅150mm单管钻具(0.5m)4套;长钻具∅150mm、∅108mm、∅91mm单管钻具(4.5m)4套;∅122mm、∅96mm、∅77mm绳索取芯钻具8套。
3.3钻孔结构设计
钻孔施工严格按照《岩芯钻探规程》(DZ/T0227-2010)之标准及地质设计要求进行。
根据腰站矿区区域地质构造、地层情况、岩性以及该矿区以往地质钻探经验等因素,并综合考虑存在岩溶裂隙发育、断裂破碎带较多等情况,钻孔结构做如下设计:
开孔采用∅150mm复合片钻头,单管钻进至30m左右穿过第四系地层,下入∅146mm套管进行封堵;第一次变径采用∅122mm金刚石绳索取芯工艺钻进至约320m,穿过岩溶裂隙发育地层,下入∅108mm反丝套管封堵裂隙及溶洞;第二次变径采用∅96mm金刚石绳索取芯工艺钻进至约500m,下入∅89mm反丝套管;第三次变径采用∅77mm金刚石绳索取芯工艺钻进至终孔。
3.4钻孔完成情况
2孔钻探施工均按照相关钻探规程及地质设计要求、孔身结构设计完成,各项钻探指标均符合设计要求。岩溶裂隙发育、断裂破碎带等复杂地层的钻探及泥浆工艺不做赘述。ZK6802孔终孔孔深1129.16m,ZK7201孔终孔孔深1000.00m。
3.5现场钨合金镀层管情况
现场岩芯管试验段采用∅77mm/46mm金刚石钻头,试验钨合金镀层岩芯管规格:∅54mm×3×3000mm,基材采用钢级DZ60冷拔钢管,牌号:45MnMoB。
4 现场试验效果
4.1提高回次进尺
试验采取对比试验方法,机台每天白班(八点班)正常钻进即开始对比试验,普通岩芯管和钨合金镀层岩芯管交替使用,记录岩芯情况和回次长度数据。
试验数据记录11d,共计32回次,试验记录统计见表2。
表2 试验记录统计表
从试验记录可以看出,钨合金镀层岩芯管在该矿区的使用效果非常明显,在部分破碎岩石地层,回次长度提高50%,在破碎岩石地层,回次长度提高100%。
这次试验后,在山东金矿勘探中小规模推广应用钨合金镀层岩芯管,钻孔岩层裂隙和夹层较多,钨合金镀层岩芯管体现较好使用效果,在其它钻进条件相同情况下,回次进尺大幅度提高,钻机台月效率相应提高15%~20%。
4.2现场使用方便可靠
绳索取芯液动锤在破碎地层钻探是一个不错的选择,但也有对泥浆要求高、冲锤和砧子等寿命短、能量输出转换受限等问题。钨合金镀层岩芯管是在普通岩芯管内表面镀附厚度约为0.07mm的钨合金层,所以对现场正常的钻探工艺和设备没有任何特殊要求。现场只需更换一根相同尺寸的钨合金镀层内管即可,操作简便易行,效果立显。
4.3钨合金镀层岩芯管使用寿命长
破碎岩石在普通岩芯管里容易卡堵,打捞上来后岩芯也不易倒出,现场很多时候需要用铁榔头大力敲击振动,造成岩芯管变形报废。在腰站矿区,一个千米钻孔,可能会用10根以上普通岩芯管。相比较而言,钨合金镀层岩芯管只需2~3根,每根寿命大于400m。这是由于钨合金镀层岩芯管内表面硬度高、光洁度高,破碎岩石在管内阻力小,倒出岩芯不需大力敲击,靠岩芯自重或只需木榔头轻振即可,延长了内管使用寿命。在试验现场,一根内管在400m进尺后,依然能正常使用。如图4所示,上部为新镀层岩芯管径向斜剖面,下部为使用400m后的旧镀层岩芯管轴向直剖面。
5 结论
(1)新型钨合金镀层岩芯管有效防止破碎地层钻探中岩芯堵塞,显著提高回次进尺,减少钻探工作的辅助时间,增加了纯钻进时间,降低工人的劳动强度,相应提高钻探的台月效率。
图4 新旧钨合金镀层岩芯管剖面图
(2)新型钨合金镀层岩芯管,镀层与基体结合强度高、耐磨性高,耐腐蚀性强,内表面光滑,倒出岩芯顺利,防止铁锤敲击,延长岩芯管的使用寿命,比普通岩芯管寿命提高3~4倍。
(3)新型钨合金镀层岩芯管操作简便可靠。在破碎地层取芯钻探中,无需新增加孔内钻探工具或涂抹润滑脂等措施,仅需简单更换内镀层岩芯管即可。
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1004-5716(2016)06-0014-03
2016-02-25
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欧阳志勇(1969-),男(汉族),重庆合川人,高级工程师,现从事钻探工艺技术的研究与开发工作。