浅谈如何提高压电陶瓷点火器的着火率
2016-09-15廖远锦梁燕珍梁彩芬
廖远锦,梁燕珍,梁彩芬
(1.佛山市金甲环保科技有限公司,佛山 528000;2.佛山市建材行业协会,佛山 528000)
浅谈如何提高压电陶瓷点火器的着火率
廖远锦1,梁燕珍1,梁彩芬2
(1.佛山市金甲环保科技有限公司,佛山528000;
2.佛山市建材行业协会,佛山528000)
为了更有效地提高压电陶瓷点火器的着火率,我们对企业的不合格品进行抽样试验,通过试验数据并结合企业使用的设备及配件进行分析,试验证明:压电座的平行度对压电陶瓷点火器质量有着相当重要的影响。生产中应严格控制压电座的平行度差值,当平行度差值控制在<0.03 mm范围内时,压电陶瓷点火器的着火率有明显的提高。
压电陶瓷点火器;着火率;平行度
1 点火器工作原理概述
众所周知,压电陶瓷点火器其工作原理是当压电陶瓷体受到一定的外力作用下,陶瓷体两端面就会产生相应的正电荷和负电荷,电荷经过导线传到放电瓷针,然后通过正负极放电瓷针靠近,击穿两极间的空气而产生放电现象,在放电瓷针电极处产生电火花点燃点火装置喷出的燃气,然后点火装置射出的火焰再点燃主火燃烧器流出的燃气,从而完成点火过程。
2 点火器生产工艺
压电陶瓷的生产工艺与普通陶瓷的生产工艺相比,除了配方、工艺要求有一定的区别外,主要区别在于当其陶瓷体烧成后,它还需要经过一个重要的“极化”工序。陶瓷体只有经过极化以后,才具有机械能转变为电能的能量转换功能。整个压电陶瓷点火器的生产流程如图1所示。
图1 压电陶瓷点火器的生产流程
图2 压电陶瓷点火器示意图
压电陶瓷体经极化,检测电容C(28~34PF)、压电应变常数d33(360~450×10-12C/N)合格后,要通过装配才能成为一只压电陶瓷点火器,装配时所需配件有:压电座、压电头、金属极片、塑料三通和高压导线。压电陶瓷点火器详见图2所示。
3 影响点火器着火率的因素
装配好的压电陶瓷点火器就是产品,压电陶瓷点火器的着火率,指的是在使用寿命周期内 (3万次),打击100次,断火次数(未击穿空气放电现象)不大于2%,也即是说着火率大于或等于98%为合格。
影响着火率的因素是多方面的,压电陶瓷体的压电效应、放电强度是关键,但压电陶瓷体的各项性能参数通过检测合格后,一般是可以保证放电强度的,因此,压电陶瓷点火器的装配质量便成为影响着火率的主要因素了。
4 压电座平行度对点火器质量的影响
在生产过程中,装配好的压电陶瓷点火器,需要经过简单的打击检验来分选出不合格品,一般在打击检验时对每只压电陶瓷点火器进行打击20次,若有3次断火即判为不合格,而出现2次以下断火的,就要重打20次,无出现断火的为合格,再出现断火的则判为不合格。但是,在打击检验时会经常出现一种情况,就是同一只压电陶瓷点火器在打击检验中,出现断火现象,而在示波器做落球检验时其输出电压是合格的(输出电压大于1.5万伏为合格),于是,我们从第一次打击检验有2次以下断火(经过重复打击)的不合格品(批号为DHQ-000402)中,抽取10只样品作落球检验,发现其输出的落球电压的合格率有90%。具体检验结果如表1所示。
为此我们重复试验,再从另一批次 (批号为DHQ-000618)的不合格品中(经过重复打击),再抽取10只样品在示波器做落球检验,其输出的落球电压的合格率为100%,具体检验结果如表2所示,同样说明是装配的因素导致产品不合格。落球仪装置如图3所示。
图3 落球仪装置示意图
为了查明装配质量原因,我们从该两批样品中,取落球电压高的前10只压电陶瓷点火器作本次对比试验,首先将10只压电陶瓷点火器的压电座拆下,并量度压电座的平行度,检测结果如表3所示。
我们将拆下压电座的10只压电陶瓷点火器,分别先装上平行度差值小于0.06 mm的压电座,然后进行打击检验,每只打击20次,打击结果有5只出现断火现象,即合格率为50%,结果如表4所示。
图4 压电座平行度差值测量方法
表1 落球检验结果(批号为DHQ-000402)
表2 落球检验结果(批号为DHQ-000618)
于是我们又再拆下平行度差值小于0.06 mm的压电座,装上平行度差值小于0.04 mm的压电座,再进行打击20次检验,结果还有1只不合格,合格率为90%,结果如表5所示。
由于还有不合格品,为此我们又将平行度差值降低到小于0.03 mm,再将平行度差值小于0.03 mm的压电座装到试样中,进行打击20次检验,结果全部无出现断火现象,合格率为100%,结果如表6所示。
由此可见,压电座的平行度对压电陶瓷点火器质量有着相当重要的影响。
表3 量度压电座平行度的检测结果
表4 0.06 mm平行度差值的压电座打击结果
表5 0.04 mm平行度差值的压电座打击结果
表6 0.03mm平行度差值的压电座打击结果
5 压电座平行度的影响分析
根据我们发现的问题,进行细致分析,发现当压电陶瓷点火器放到打击机做打击检验时,由于压电陶瓷点火器受到打击机周边紧迫的限制,使得压电陶瓷点火器不能向各方向作轻微摆动(见图5),无法使平行度差值大的压电座与打击机压板的接触有足够大的面积,甚至造成点接触,所以当击锤撞击压电陶瓷点火器时,平行度差值大的压电陶瓷点火器内的陶瓷体受力面积减少,使其输出电压相应降低,造成击穿空气的能力降低,而出现断火现象。打击机的装配方法是模拟气炉阀体的装配方式,在实际使用时,压电陶瓷点火器也是受阀体周边紧迫的。
图5 打击检验装置图
图6 压电座与打击机压板点接触情况
压电陶瓷点火器的压电座与打击机压板点接触情况如图6所示。
而当压电陶瓷点火器放在示波器做落球检验时,压电陶瓷点火器没有受到周边物体的限制(见图2),因此,容易使压电陶瓷点火器的压电座与支架的接触面有效增大,从而增大压电陶瓷点火器内陶瓷体的受力面积,因此,当落球检验时,压电陶瓷点火器内的陶瓷体所受到冲击力比较均匀,提高其电压输出,增强击穿空气的能力,而不会出现断火。
6 小结
综观上述的试验及分析,我们可以得出提高压电陶瓷点火器着火率的方法,除了要提高压电陶瓷体本身参数的合格率外,对装配配件的质量也要严格把关,特别是压电座平行度的尺寸,因为它对压电陶瓷点火器的产品质量有着举足轻重的作用,所以更要严格控制它的平行度差值,最好将平行度差值控制在<0.03 mm范围内,这样将会使压电陶瓷点火器的着火率有明显的提高。
[1]李沃,黎锦华.开发高质量的压电陶瓷点火器[J].陶瓷,1990(5):50~53.
[2]李宇,廖远锦.压电陶瓷的无触点极化[J].佛山陶瓷,1993(2):38~39.