氯氰菊酯含氰废水处理工艺试验
2016-09-05左兰兰温小凤
李 静,杨 扬,左兰兰,温小凤,张 健
(河北诚信有限责任公司,河北 石家庄 051130)
资源与环境
氯氰菊酯含氰废水处理工艺试验
李 静,杨 扬,左兰兰,温小凤,张 健
(河北诚信有限责任公司,河北 石家庄 051130)
采用活性炭吸附-酸化法回收处理氯氰菊酯含氰废水,研究结果表明,以0.1%活性炭进行预处理后,盐酸调节pH值为2~3,鼓泡吹氰,30%氢氧化钠吸收,氰化物去除率可达99.9%,降低了生态破坏。
氯氰菊酯;含氰废水;酸化法
氯氰菊酯作为拟除虫菊酯类最具有代表性的品种,于70年代迅速发展,具有低毒、高效、低残留、光谱等特点[1]。作为光谱性杀虫剂之一,其全球需求量平稳,在我国应用也较广泛。反应过程中产生的氯氰菊酯废水是一种含有大量有毒、有害、难降解的工业废水,其含有二氯菊酸钠、氰化物、氯氰菊酯分解物等,若排放废水中污染物超标,将会对农作物、水产、人类等产生很大危害,因此必须进行妥善处理,以保护生态环境[2]。其中,氰化物作为氯氰菊酯废水污染物之一,在酸性条件下,容易产生氰化氢[3],对人体安全构成严重威胁[4]。
目前,含氰废水的处理方法主要有二氧化氯法[5],臭氧氧化法[6],酸化法[7],活性炭吸附法[8],过氧化氢法[9], 碱性氯化法[8]等。由于氯氰菊酯废水含氰浓度较高,单一处理方法,无法处理效果均不理想,现选择酸化法-活性炭吸附法混合使用处理该废水。
1 试验部分
1.1 试验废水水质
试验废水水质指标见表1。
表1 氯氰菊酯废水水质
表1(续)
1.2 试验方法
称取一定量废水,加入一定量活性炭,升温,搅拌一定时间,盐酸调节pH值为2~3,鼓泡吹氰法-碱液尾吸进行处理,采用单因素法对条件进行模拟优化,得到切实可行的操作参数。
1.3 反应基本原理
(1)吸附阶段
首先将活性炭加入废水中,利用活性炭大的比表面积、孔体积对废水中较大分子量的有机物进行物理吸附,除去部分有机物;
(2) 酸化阶段
将含活性炭的废水加入盐酸进行酸化,中和体系中过量的碱,同时体系中氰化物将生产氰化氢气体,反应方程式如下:
(3) 吹氰-吸收阶段
酸化完毕的废水,控制一定温度,采用鼓泡吹氰的方法,低沸点氰化氢气体进入尾吸液中(氢氧化钠)进行中和反应,生产氰化钠而得到回收,反应方程式如下:
1.4 分析项目及方法
(1)总氰及游离氰:硝酸银滴定方法(HJ 484-2009)。
(2)pH值:pHSJ-4A型酸度计。
(3)COD:重铬酸钾法
2 结果与分析讨论
2.1 活性炭用量对游离氰和总氰的影响
称取氯氰菊酯废水约100g,投加一定量活性炭,于25℃,搅拌0.5h,抽滤,测定滤液中游离氰和总氰含量,结果如表2所示。
表2 活性炭用量对游离氰和总氰的影响
由表2可知,随着活性炭投加量的增加,废水体系中游离氰和总氰含量依次降低,但当活性炭用量达到0.1g后,处理效果变化不明显,并且继续提高活性炭用量后,造成体系固废(活性炭)也会增加,相应增大后续回收活性炭的成本,综合考虑选择活性炭用量为0.1g为最佳。
2.2 活性炭吸附温度对游离氰和总氰的影响
称取氯氰菊酯废水约100g,投加0.1g活性炭,于一定温度下,搅拌0.5h,抽滤,测定滤液中游离氰和总氰含量,结果如表3所示。
表3 活性炭吸附温度对游离氰和总氰的影响
由表3可知,随着吸附温度的提高,活性炭对游离氰和总氰的吸附量增大,尤其对总氰的吸附量增大的更明显,但当温度达到50℃后,活性炭对游离氰和总氰的吸附量相对比较平稳,考虑到反应体系的能耗,现选择活性炭吸附温度为50℃来进行氯氰菊酯废水处理。
2.3 活性炭吸附时间对游离氰和总氰的影响
称取氯氰菊酯废水约100g,投加0.1g活性炭,于50℃条件下,搅拌一定时间,抽滤,测定滤液中游离氰和总氰含量,结果如表4所示。
表4 活性炭吸附温度对游离氰和总氰的影响
由表4可知,随着活性炭吸附时间的延长,活性炭对游离氰和总氰的吸附量增大,但当吸附时间达到到1h后,活性炭对游离氰和总氰的吸附量相对比较平稳,后期几乎达到饱和,考虑到能耗及人工成本,现选择活性炭吸附时间1h来进行氯氰菊酯废水处理。
2.4 酸化吹氰时间对游离氰和总氰的影响
称取活性炭脱色完毕的滤液,加入30%盐酸调节pH值为2-3,于50℃条件下,鼓泡吹氰,测定不同时间过程中吹氰液游离氰和总氰的含量,结果如表5所示。
表5 酸化吹氰时间对游离氰和总氰的影响
由表5可知,随着酸化吹氰时间的延长,体系中游离氰和总氰含量依次降低,但当时间达到3.5h后,游离氰和总氰含量降低缓慢,所以最终选择酸化吹氰时间为3h为最佳。
3 结论
试验得到的最佳参数为:活性炭用量为0.1g/100g,温度50℃,脱色时间为1h,盐酸酸化pH值为2~3,鼓泡吹氰时间为3h,最终处理结果废水中游离氰含量有8000 mg/L降为0.9mg/L,总氰含量由10000 mg/L降为2 mg/L,去除率达到99.9%,该工艺具有高效、经济、容易操作等优点。
[1] 李会芹,李 鹏.高效氯氰菊酯原药的研制与开发[J].医药农药,2009(7):37-39.
[2] 白 婕.焦化废水的深度处理技术研究概述[J]. 山东化工,2014,43 (6 ) :193-194.
[3] 左 涛.高级氧化处理焦化废水中氰化物的研究[D].大连:大连海事大学,2014.
[4] 促崇波,王成功.氰化物的危害及其处理方法综述[J].金属矿山,2001(5):44-48.
[5] 梁玉兰,李福仁. 二氧化氯处理矿山含氰废水的实验研究[J].环境污染与防治,2003,25(4):245-246.
[6] 钱元健,梁 勇.含氰废水处理技术评述[J].矿业工程,2004,2(4):49-51.
[7] 盛慧敏. 酸化法处理含氰废水[J].新疆有色金属,2010(S2):108-110.
[8] 邱廷省,郝志伟,成先熊. 含氰废水处理技术评述与展望[J].江西冶金,2002,22(3):25-29.
[9] 曹学增,陈爱英. 过氧化氢法处理镀锡含氰废水[J].常熟高专学报,2003,17(2):54-56.
(本文文献格式:李 静,杨 扬,左兰兰,等.氯氰菊酯含氰废水处理工艺试验[J].山东化工,2016,45(04):123-125.)
Experiment on Treatment of Cyanide-containing Wasterwater in Cypermethrin
Li Jing,Yangyang, Zuo Lanlan,Wen Xiaofeng,Zhang Jian
(Hebei ChengxinCo.,Ltd., Shijiazhuang 051130,China)
Cyanide-containing wastewater in cypermethrin by activated carbon adsorption-acidification method ,the results indicated that more than 99.9% removal rate of cyanide was achieved under the following reaction conditions with 0.1% activated carbon to pretreatmemt , hydrochloric acid to adjust pH for 2~3, bubble blowing cyanide by 30% sodium hydroxide absorption, and the ecological destruction was reduced.
cypermethrin; cyanide-containing wasterwater;acidification method
2016-01-10
李 静,助理工程师,现在主要从事氰化物及其衍生物的研发工作。
X703
A
1008-021X(2016)04-0123-03