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广东某含硫锡矿石的选矿研究

2016-09-05李英霞王国生

材料研究与应用 2016年2期
关键词:锡石细度磨矿

李英霞,王国生

1.广东省工业技术成果转化推广中心,广东 广州510650;2.广东省资源综合利用研究所,广东 广州 510650



广东某含硫锡矿石的选矿研究

李英霞1,王国生2

1.广东省工业技术成果转化推广中心,广东 广州510650;2.广东省资源综合利用研究所,广东 广州 510650

针对广东某锡矿石含有一定量硫化矿的矿石性质,采用“优先浮硫-螺旋丢尾-摇床精选”的工艺流程,磨矿细度为-0.074mm占65%的条件下回收锡石.在原矿锡品位1.28%时,获得锡精矿锡品位65.74%、回收率71.99%的选别指标.

锡石;硫化矿;浮选;重选

广东某锡矿石含有一定量的硫化矿,锡矿物的嵌布粒度范围较宽,且细粒级占有相当大的比例.针对矿石性质,为获得锡品位大于65%、杂质S品位低于0.4%的锡精矿,采用浮-重联合流程,取得了较好的选矿指标,锡精矿质量达到一级品要求.

1 矿石性质

试验矿样取自现场,矿石的原矿多元素分析结果列于表1.用MLA矿物自动检测技术对该矿石中各矿物的定量测定结果列于表2.

表1 原矿多元素分析结果

注:1)单位g/t.

续表2

由表1和表2可知:本矿石中金属氧化矿物主要为锡石,以及少量的金红石、褐铁矿和钛铁矿等;金属硫化矿物主要为黄铁矿,以及极少量的黄铜矿、黝锡矿、硫砷钴矿、方铅矿、闪锌矿、辉铋矿和毒砂等;脉石矿物主要为石英、萤石、黄玉、绢云母、绿泥石、高岭石,以及少量的方解石、白云石、透闪石和钠长石等.其中主要有价矿物为锡石,硫化矿物含量低,主要为黄铁矿,可综合回收.萤石的含量较高,具有综合回收价值.锡石结晶良好,大多数呈自形或半自形晶与黄玉连生,其次嵌布于绢云母、绿泥石等粘土类矿物中.锡石与黄玉、绢云母、绿泥石等矿物之间的连生界面平直,嵌布关系松驰,对磨矿解离较为有利.锡石的嵌布粒度不均匀,粒度范围较宽,主要粒度范围为0.01~0.32 mm.

2 实验结果与讨论

根据矿石性质,该矿石中的金属硫化矿物主要为黄铁矿,若硫化矿不预先脱除,势必会影响锡的回收及其精矿质量.回收锡石一般是采用经济环保的重选法,因此在重选回收锡石之前必须先脱除硫化矿.为此,本试验采用“优先浮硫—重选锡”的工艺回收锡石.

2.1磨矿细度试验

磨矿细度是重要的技术参数,直接影响运行成本和选别指标.按图1所示的流程进行磨矿细度试验,试验结果如图2所示.从图2可见,综合考虑锡粗精矿品位和总回收率,适宜的磨矿细度确定为-0.074mm 粒级占65%.

图1 磨矿细度试验的工艺流程Fig.1 Flowchart of grinding fineness test

图2 磨矿细度试验结果Fig.2 Test results of grinding fineness

2.2浮选脱硫试验

硫化矿浮选可在碱性介质中进行,也可在酸性介质中完成.本试验中用碳酸钠和硫酸调整矿浆pH值,在磨矿细度为-0.074mm占65%的条件下,用丁黄药作捕收剂,2号油为起泡剂,进行脱硫试验.结果表明,浮选脱硫矿浆的pH值为5.5,丁黄药的用量为80 g/t·原矿,脱硫效果比较好.

2.3螺旋溜槽粗选试验

原矿经浮选脱除硫化矿后,采用重选回收锡石.由于螺旋溜槽具有分选效率高、处理能力大、无动力及投资少等特点,可用螺旋溜槽对脱硫尾矿进行粗选,并抛尾.试验中采用一次粗选、粗选中矿一次扫选的流程,给矿浓度为25%.试验工艺流程如图3所示,试验结果列于表3.

由表3可知:经螺旋溜槽选别后螺旋精矿Sn品位为3.16%,回收率为79.74%;螺旋尾矿Sn品位为0.33%,可直接抛尾,通过螺旋溜槽可抛掉32.63%尾矿,为后续摇床精选创造了条件.

图3 螺旋溜槽试验流程Fig.3 Flowchart of spiral chute test

表3 螺旋溜槽选矿试验结果

2.4摇床精选试验

用摇床对螺旋精矿进行精选试验,试验流程如图4所示,试验结果列于表4.由表4可知,螺旋精矿经过摇床一次选别,可获得锡精矿Sn品位66.12%,锡作业回收率86.48%的指标.摇床尾矿Sn品位为0.38%,可直接抛尾,选别效果比较理想.

2.5全工艺流程试验

由表3和表4可知,螺旋中矿的锡品位与摇床中矿的相近,可将其合并为中矿,再用摇床对其进行锡选别试验,试验结果较理想.在上述试验的基础上,进行锡选矿的全工艺流程试验,原则流程如图5所示,试验结果列于表5.

图4 摇床精选试验流程Fig.4 Flowsheet of table cleaning test

表4 摇床精选试验结果

图5 锡选矿的全工艺流程Fig.5 Full process flowsheet of tin mineral processing

表5 锡选矿全工艺流程试验结果

由表5可知,采用“优先浮硫-螺旋丢尾-摇床精选”的浮重工艺流程,可获得锡精矿Sn品位65.74%、回收率达71.99%的选别指标.

对所获得的锡精矿产品进行多元素分析,结果列于表6.由表6可知,锡精矿中杂质S的质量分数为0.01%,达到了低于0.4%的要求,说明该流程的脱硫效果较好.该流程经济合理、易于工业化生产.

表6 锡精矿产品多元素分析

3 结 论

针对该矿的矿石性质,采用“优先浮硫-螺旋丢尾-摇床精选”的工艺流程,磨矿细度为-0.074mm占65%的条件下回收锡石.在原矿锡品位1.28%时,获得锡品位65.74%、回收率71.99%的锡精矿,且锡精矿中S质量分数仅0.01%,选别指标较理想.

Study on the mineral processing of a tin ore containing sulfur in Guangdong

LI Yingxia,WANG Guosheng

1.GuangdongTransformationCenterforIndustrialandTechnologicalAchievement,Guangzhou510650,China;2.GuangdongInstituteofResourcesComprehensiveUtilization,Guangzhou510650,China

In view of the ore properties of a tin ore containing a amount of sulfide ore in Guangdong,cassiterite was recovered by the technological process of selective flotation of sulfur,spiral discard tailings,and table concentrate,and grinding fineness -0.074mm 65%.When the ore grade was 1.28% Sn,a tin concentrate containing 65.74% Sn,with the recovery of 71.99% was obtained.

cassiterite; sulfide ore; flotation; gravity

2016-04-02

李英霞(1965-),女,河北邢台人,高级工程师,硕士.

1673-9981(2016)02-0141-04

TD952 文献标码:A

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