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己二胺生产工艺中热水系统的优化改造

2016-08-02高先明

河南化工 2016年5期
关键词:优化改造

高先明 , 洪 波

(河南神马尼龙化工有限责任公司 , 河南 平顶山 467013)



己二胺生产工艺中热水系统的优化改造

高先明 , 洪波*

(河南神马尼龙化工有限责任公司 , 河南 平顶山467013)

摘要:对热水系统在实际生产中存在的问题,进行优化改造,在补水管道上设置压力表,增加自动调节阀,有效地降低了操作人员的劳动强度和脱盐水的消耗,确保热水系统稳定运行。

关键词:热水系统 ; 优化改造 ; 稳定运行

0前言

己二胺是合成材料中非常重要的中间体,主要用于生产尼龙66及尼龙610,随着科学技术的进步和化工新材料的不断开发,其应用领域越来越广。目前,己二胺在透明尼龙树脂、聚亚胺羧酸泡沫塑料、涂料、黏合剂、橡胶助剂和漂白剂等领域获得了广泛应用,尤其是在生产高性能聚氨酯领域,其用量大幅增加,这将给己二胺带来突破性的发展[1]。河南神马尼龙化工有限责任公司的己二胺生产工艺采用低压法,装置自建成投产以来,一直在不断地创新、挖潜,再创新,走出了一条绿色环保和节能降耗的发展之路。新建装置部分设备在设计上进行了放大,在装置投产后发现热水系统存在问题。本文根据实际工艺数据,对己二胺的热水系统进行分析整理,并做出优化改造,达到减轻劳动强度、节约能源的目的。

1己二胺热水系统

1.1设置目的

己二胺的物理性质决定它在常压下,如果温度降至40.5 ℃及以下时,就会出现物料凝固现象,这将对流体输送带来麻烦。因此,对含有己二胺的塔顶冷凝器需要通入45 ℃的热水(WH45),对己二胺气相进行冷却变为液相,然后回流或采出;此外,己二胺输送管道设计为夹套管线,夹套外管流通60 ℃的热水(WH60),以防止己二胺物料结晶影响输送。

1.2热水系统的工艺流程

己二腈在过量H2的条件下以乙醇作为稀释剂,氢氧化钠作为助催化剂,镭尼镍作为催化剂,在压力约2.2 MPa,温度73~79 ℃条件下,进行加氢反应生成己二胺,在负压精馏下制出精己二胺产品[2]。常温常压下,纯己二胺的结晶点为40.5 ℃,因此在己二胺生产过程中需使用伴热系统,以防止

解决方案:①调整锅炉负荷,保持恰当的SCR反应器温度(设计最佳反应温度为385 ℃),使NH3与NOx反应效率保持较高水平,使有效反应的氨量增加,减少氨逃逸;②运行操作人员根据SCR反应器入口的NOx浓度变化,在烟囱NOx排放指标不超过环保要求的前提下,及时调整喷氨量,严格控制氨逃逸量,减少灰中氨含量。

6结论

1#锅炉采用的选择性催化还原脱硝技术具有成熟稳定、安全可靠、运行成本低、脱硝效果好等优点,改造后锅炉NOx排放浓度能够达到国家环保标准,改善了周围居民的生活环境,取得了良好的社会效益,具有广阔的应用价值。

物料结晶堵塞管线影响生产。

循环水泵将WH45热水分别送至己二胺生产中相关的冷凝器,经过冷凝器后WH45被温度较高的己二胺气相物料加热,再送往加热器进行温度补偿,制成WH60,供给至WH60系统用户使用。从WH60系统用户回来的水进入冷却器,制成WH45,被循环水泵送至WH45的各个用户,构成一个循环的热水系统。热水系统水量的损耗通过循环水泵入口的脱盐水管线加以补充。热水系统在生产装置的最高点设有高点溢流,可使热水系统的压力随工况的变化而保持稳定。

工艺流程图如图1所示。

图1 己二胺热水系统流程图

2热水系统存在的问题

2.1脱盐水的补水手阀开关频率高

己二胺的热水系统由于在运行过程中使用消耗、热水溢流等原因导致热水系统压力出现波动。当系统压力低时,将会造成装置高点的用户由于热水不足而出现生产异常。同时,由于管材大部分为碳钢材质,压力低时空气由高点放空口进入,会加速管道的氧化锈蚀。当系统压力高时,脱盐水自高点溢流到地沟然后进入雨水系统流走,造成较大的浪费。这就需要不断地调整脱盐水补水阀阀门开度。表1为连续5天内补水手阀开关的次数。

表1 脱盐水补水阀开关次数

平均每天脱盐水补水阀打开的次数约12次。

2.2脱盐水使用量大

由于外来脱盐水系统运行不稳定以及己二胺热水系统用水量的波动,补水手阀需要间断地开关。每个人打开补水手阀的开度不一样,关闭的时间也不尽相同,经常导致大量的脱盐水从WH60高点溢流至地沟,造成脱盐水的浪费,间接地增加了生产成本。统计连续5天内脱盐水的消耗量如表2所示。

表2 脱盐水使用量

平均脱盐水的使用量约为4.9 t/h。

3解决措施

3.1脱盐水增设旁路,安装自动调节阀

由于脱盐水的补水阀每天开关的次数平均达到12次,不但增加了现场操作人员的劳动强度,而且频繁地开关阀门,也将加速阀门的损坏。如果正常生产时,补水阀出现问题,会因热水系统运行故障,而造成部分工序的停车。于是,考虑在补水阀增设旁路,安装自动调节阀。这样可以起到一举两得的效果,既减轻了操作人员的劳动强度又保证了热水系统的稳定运行,而且还可以节省脱盐水的消耗。记录安装自动调节阀后连续5天内补水手阀开关的次数均为0次。所以脱盐水增设旁路安装自动调节阀后,补水手阀基本上不用了。

3.2循环水泵入口前加装压力表

虽然在脱盐水增设旁路安装自动调节阀,降低了补水阀的开关次数,但脱盐水的使用量还是比较高。于是就在循环水泵进口前安装一个压力表,通过调整脱盐水用量的多少来控制循环泵进口的压力。让压力和调节阀联动,使其自动调节。在不同压力下脱盐水的消耗量如表3所示。

表3 不同压力下脱盐水消耗量

从表3可以看出,当循环泵进口压力设置小于0.2 MPa时,脱盐水基本不用,可能会造成热水系统缺水现象的产生。当循环泵进口压力设置大于0.2 MPa时,脱盐水用量明显增加。当循环泵进口压力设置为0.2 MPa时,只消耗了少量的脱盐水。同时,观察热水系统的高点溢流,发现只有少量的水流出。所以,循环泵进口压力设置为0.2 MPa最为合理。

3.3热水系统优化改造后的流程图

利用己二胺装置停车小修的机会,在热水系统循环泵进口增加压力表和补水管线增加自动调节阀后,补水操作由手动变为自动。在保证热水系统稳定运行的同时,既降低了操作人员的劳动强度,又减少了脱盐水的用量,降低了生产成本。优化改造后的工艺流程如图2所示。

图2 己二胺热水系统优化改造后流程图

4效果检查

在己二胺热水系统优化改造后,热水系统运行比较稳定,采集连续5天内的数据如表4所示。

表4 优化改造后采集数据

对表1、表2和表4作对比,我们可以发现热水系统脱盐水补水手阀开关的次数和脱盐水的用量明显减少,基本达到预期值,实现了降低劳动强度和脱盐水消耗的目的。

5能耗对比

己二胺装置年运行时间约8 000 h,根据脱盐水在公司生产中的实际价格,计算优化前后的能源消耗,结果如表5所示。

表5 优化前后能耗对比

由表5可见,对己二胺热水系统进行优化改造后每年可直接节约30万元。同时,还减轻了操作工的劳动强度,杜绝了因热水系统不稳定而引起的系统停车,实现了小投入、大收益的效果。

6结论

根据己二胺热水系统在实际运行中出现的情况,通过在脱盐水补水管线上增加旁路,安装自动调节阀,设置压力表,使手动操作变为自动调节,有效地降低了热水系统能量的消耗。同时,减轻了操作人员的劳动强度,保证了生产稳定,降低了生产成本,经济效益比较明显。

参考文献:

[1]李文杰.己二胺的现状与发展[J].化工管理,2007(8):54-58.

[2]胡延韶.己二腈催化加氢制己二胺[J].化工生产与技术,2005,12(1):43-44.

中图分类号:TQ050.2,TQ226.32

文献标识码:B

文章编号:1003-3467(2016)05-0045-03

收稿日期:2016-02-27

作者简介:高先明(1971-),男,工程师,从事化工生产管理工作;联系人:洪波(1986-),男,助理工程师,从事化工生产工作,电话:15938905924。

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