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应用PLC改造注塑机的控制系统

2016-07-13区展文

科学中国人 2016年18期
关键词:注塑机触摸屏程序

区展文

广东省江门市蓬江区第一职业高级中学

应用PLC改造注塑机的控制系统

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广东省江门市蓬江区第一职业高级中学

本文论述的是用PLC以及常用低压电器组成的自动控制系统,改造旧式注塑机的注塑生产工件的整个过程,达到在节能、环保的环境下,让注塑机行业向着低能耗、操作方便、运行平稳、安全可靠和便于维修的方向发展,使系统达到生产工艺要求的性能指标;并将其应用于课堂,丰富课堂教学,达到提高学生动手动脑能力的效果。本文仅供大家参考。

注塑机;PLC;触摸屏

注塑机是用模具制造各种塑料制品的设备,注塑机的技术参数和性能与塑料性质和注塑成型的工艺关系密切。近年来随着可编程控制器(简称PLC)的发展,以及其可靠性高、性能好的特点,在注塑机的控制系统中得到了恰当的应用。早期的注塑机因为当时的条件或成本限制多数采用继电器电路控制,所以存在故障率高、维修量大、设备工作效率低等问题。有的老式或废弃的注塑机由于长时间搁置不用,进而造成了严重的资源浪费。而利用PLC对早期的注塑机进行改造就可以大大的提高系统的控制精度,提高可靠性,并且维修方便。

本文通过分析注塑机结构,找出注塑机中易出现故障和能耗较高的部分。设计出一个由PLC控制的注塑机控制系统,达到能耗低、噪音低、运行安全、可靠和便于维修的目标;并将其应用于课堂,丰富课堂教学,提高学生对PLC的实际应用能力,有助于与今后的就业相接轨。

一、注塑机的机械结构

注塑机在塑料加工行业是应用最广泛的设备之一,按合模部件与注塑部件配置的型式可分为卧式、立式、角式和多模转盘式四种。注塑机的结构主要由注射、合模部分;电气控制、液压油路、加热及冷却、润滑、安全监测系统等部分组成。

二、注塑机控制系统的分析

1、注塑机工作原理

注塑机的工作原理类似于医生打针用的注射器,借助螺杆的推力,将塑化好的塑料液体注入模腔内,经固化和定型,最后取塑料成品的工作过程。“注射成型是一个循环的工作过程,每一工作周期主要包括:定量加料—熔融塑化—施压注射—充模冷却—启模取件。取出塑件后又再闭模,进行下一个循环”[1]。

2、注塑机控制系统缺陷分析

(1)注塑机控制电路中多数采用电子元件、行程开关及时间继电器等,这些元件在长时间的工作后,再加上周围环境的影响,就会产生磨损,机器出现故障的频率大增,并且电气控制线路比较复杂,维修起来很不方便,这个使得注塑机的工作效率大幅度下降。

(2)在注塑机中工作过程中,每个动作的连接都运用行程开关来接通和断开,这些行程开关在长期的往复动作过程中,会造成磨损,机械灵敏度随之下降,导致在生产中动作反应迟钝,容易生产出次品。而且一旦磨损严重,就会产生机械故障,维修起来相当麻烦。

三、注塑机控制系统的改造及元件选型

1、注塑机控制系统的控制要求

根据对注塑机控制系统缺陷的分析,为了保证注塑机控制系统能长期稳定、高效工作,所采用PLC、触摸屏对原控制系统进行改造。

注塑机一般分为手动、自动两种工作模式。手动模式时按下相应的功能按钮时,能完成相应的操作,此模式一般为调试工作系统及维修时使用;自动模式时,只需按下启动按钮,注塑机就能按照预定的速度和压力执行相应的工作流程,此模式一般多用在生产阶段,工作流程如下:起始位置→闭模→整进→注射→保压延时→预塑→整退→开模→顶出→起始位置。

2、设备的选用

(1)PLC的选用

由于继电器和电子元件控制的注塑机电路,存在接线、维修麻烦等缺陷。所以,各种生产机械的自动控制过程中广泛应用PLC技术,PLC技术成为当前工业控制行业中应用场合最多的装置之一。PLC之所以发展飞速,除了工业控制设备飞速发展的客观需求外,主要是因为它解决了工业控制行业中最为关注的可靠性、经济性、安全性等问题。另外,PLC编程方法简单易懂,采用的编程语言是基于继电器控制的梯形图,集形象性、直观性于一体,易于学生接受。根据具体工业控制的要求选择合适的PLC,只需要在PLC和外围设备之间按要求做少量的接线和编制相应的控制程序,就可将PLC应用于工业控制的生产实践中。

本系统设计中选用的是三菱公司的FX2N系列PLC,FX2N是FX系列中功能最强、速度最高的微型可编程序控制器,完全符合此设计的要求。因考虑到实际的输入、输出点数,以及今后对系统的维护和扩充使用,选用FX2N系列中的FX2N-48MR的PLC。

(2)光电传感器的选用

本系统采用光电传感器来代替行程开关。因为光电传感器精度高、反应快、结构简单,而且本系统中检测的多为金属物体,这些特点都适合于本系统。

(3)触摸屏的选用

本系统选用三菱GTO1000系列触摸屏,其简单易于操作,便于与PLC互动。通过相对应的软件将设计好的触摸屏界面和PLC程序,分别传入触摸屏和PLC中。接下来,只需改变触摸屏、PLC、计算机的三方通信,就可以实现触摸屏的控制功能。触摸屏技术与PLC技术相结合应用,也在很大程度上丰富了我的课堂教学,让学生对所学的知识有一个系统的认识,并尝试去应用,灵活地将PLC应用于生产实践,得到了较好的教学效果。

四、注塑机控制系统的软件设计过程

在工作控制领域中,顺序控制系统的应用很广泛,尤其在机械行业,最常用顺序控制来实现加工的自动循环。具体过程如下:

1、根据注塑机控制系统的控制要求,确定注塑机控制系统的输入/输出分配表。

2、根据注塑机系统的工作过程,画出系统流程图。

3、根据流程图,设计注塑机系统程序设计及调试运行包括:电源接通及运行准备程序、自动/手动运行模式选择、油泵启动程序、合模部分程序、注射部分程序、预塑部分程序、顶出部分程序等。

运行效果:

通过调试运行,本系统基本实现了预期的注塑机改造控制功能,达到低能耗、低噪音、操作方便、运行平稳、安全可靠和便于维修的效果。让学生将PLC技术与生产实际应用相结合,提高了学生对PLC的应用能力。今后将继续努力,进一步完善该系统的功能。

[1]范有发.冲压与塑料成型设备[M].机械工业出版社.2001年.

[2]洪忠渝.可编程控制器原理及应用[M].青岛海洋大学出版社.1988年.

[3]王兆义.可编程控制器教程[M].机械工业出版社.2001年.

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