额勒赛下游水电站#1机导叶抗浮减压改造
2016-07-05岑加兵
摘 要:本文从理论上分析引起导叶上浮的原因,提出了改造思路,并进行了分析和定量计算,选择了合理的配钻孔径。经过改造,取得了预期效果。
关键词:上浮;减压;孔径;改造
1 电站概述
额勒赛下游水电站工程位于柬埔寨王国戈公省,工程分为上、下电站的两个大坝。上电站大坝为混凝土面板堆石坝,已于2013年6月按期发电,下电站大坝为碾压混凝土重力坝,上、下电站总装机容量达338MW,是柬埔寨国内装机容量最大的水电站。额勒赛下游水电站#1机由浙江富春江水电设备股份有限公司制造,混流式机组,单机容量103WM,水轮机型号为HL-LJ-325,额定水头134m,单机额定流量84.07m3/S,额定转速250r/min。
2 导叶上浮严重
在机组运行过程中,发现#1机导叶上浮超标,导致导叶抗浮装置抗磨铜块磨损严重,磨损最大近1mm,且经过多次更换导叶抗浮装置抗磨铜块仍未缓解。
3 导叶上浮严重的危害
中高水头混流式水轮机运行过程中,高压水流通过导叶下轴颈处渗入底环与基础环之间,在环腔内形成很高的静水压力,作用于导叶下轴颈端面,使导叶上抬(或上浮),从而与水轮机顶盖下端产生摩擦,破坏端面密封,引起导叶端面间隙变大,增大漏水量,从而导致机组惰性停机或无法使机组正常停机,同时,给导叶本体造成缝隙汽蚀破坏。
导叶上浮量超标,也会对拐臂连杆、套筒等导水机构形成破坏,导致机组运行不稳定,严重时可导致套筒漏水过大,造成水淹水车室、水导轴承进水等事故,迫使机组事故停机,从而导致重大的经济损失。
4 原因分析
5 导叶抗浮减压改造
5.1 导叶抗浮减压改造思路
将导叶下导轴径端面压力水通过减压管路排至尾水锥管,减小作用于导叶向上的水推力,从而减少甚至消除运行中导叶上浮。
5.2 通过尾水锥管排水的可行性分析
额勒赛下游水电站采用弯肘扩散型尾水管,以在转轮出口(尾水管进口)形成静力真空和动力真空,回收部分能量,转轮出口出的真空值为:
为保证因堵塞等因素影响排水,并留出一定余量,故选择配钻孔径d=16(mm)
5.4 实施改造
1)检修时,吊出导叶之后,如图1所示,用磁座钻在24个导叶下导轴承孔内轴向配钻φ16的孔,数量为24个。
2)在对应底环的位置,在座环基础上相应位置径向配钻φ16的孔,使其与轴向配钻的孔连通,数量为24个。
6 改造效果
改造之后,经过一个主汛期的运行考验,未发现导叶上浮出现超标情况,导叶抗浮装置抗磨铜块为发生明显刮伤痕迹,达到了改造预期效果。
7 结论
通过在导叶下导轴径端面基础环上配钻减压孔,将压力水排至尾水锥管,可以有效减小作用于导叶向上的水推力,从而减少甚至消除运行中导叶上浮,保证机组长期安全、稳定运行。
参考文献:
[1] 郑源.水电站动力设备,河海大学.中国水利水電出版社,2008.
作者简介:
岑加兵(1984-),男,贵州兴义人,助理工程师,四川大学水电学院本科毕业,热能与动力工程专业,从事水电站水轮发电机组检修工作。