安康电网无功电压运行情况分析及对策
2016-07-05陈辉梅
摘 要:如果电压偏移过大,会使电网功率损耗和能量损耗加大。当电压降低时,电动机绕组温度增高,加速绝缘老化,会影响设备使用寿命,降低生产率。而电压过高时,各种电气设备的绝缘可能受到损害。因此,合格的电压质量是电网安全运行及正常生产、生活的基本保障。
关键词:安康电网;无功电压;分析;对策
一、现状
一安康电网无功补偿容量不足,无功潮流不能分层、分区平衡,线路及主变上流动的无功功率很大,既占用了设备容量,影响了电压质量,又增加了网损。二是位于安康南部的岚皋县、镇坪县、平利县由我局的110kV关-皋-月及110kV关-太-平-国单线提供电力。在丰水期,我局的110kV岚皋变、月星变、平利变、国心变的各电压等级的母线电压严重越上线运行,母线电压越上限运行时间超过90%以上。三是部分变电站主变有载调压装置、电容器、电抗器存在缺陷,不能投入运行,影响电压质量。
二、原因分析
1)安康电网110kV变电站安装并联电容器总容量为496.11Mvar,系统110kV主变总容量为2508MVA,系统所属110kV变电站安装无功补偿总容量占主变总容量的7.82%,《国家电网公司电力系统无功补偿配置技术原则》中对于35kV至110kV变电站容性补偿容量要求为,容性无功补偿装置的容量按主变压器容量的15%~30%配置,若按电容器容量达到主变容量的15%考虑,系统110kV变电站还需增加电容器容量约180.17 Mvar。其中未装设无功补偿电容器的110kV变电站有岚皋变、紫阳变、石泉变、旬阳牵引变、月河牵引变、小河牵引变、沙沟口变。无功补偿容量不足的110kV变电站有旬阳变、汉阴变、江北变、江南变、白河变。
2)目前安康电网35kV专线及趸售用户侧无功补偿容量配置不足,造成无功层层穿越,严重影响电压质量及电网经济运行。35kV太锦线、梁城线、汉黄线、紫南线、向贾线和汉涧线力率严重偏低。
3)铁路牵引变无功补偿不足,调节能力差。安康电网内目前共有14座铁路牵引变,铁路牵引负荷波动引起系统电压波动较大,导致系统合格电压水平较低。其中旬阳牵引变、月河牵引变、小河牵引变低压侧未装设无功补偿装置,装有电容器的牵引变大部分不能实现自动调节且补偿容量不足,造成牵引变过机车时从系统大量吸收无功,空载时又向系统倒送无功,严重影响电网电压质量及运行经济性。
4)趸售并网小水电无功运行管理比较粗放。趸售区域小水电无功出力随意性大,导致上网功率因数超出合格范围,加大主网网损。岚皋变、月星变、国心变、古堰变、宁陕变、龙王坪变、双桥变因小水电大量上网,运行不规范,无功功率过多,110kV母线及35kV母线电压偏高,易造成设备损坏,同时无功不能就地平衡,由低压35kV侧送至高压110kV侧,层层穿越,造成国心变、月星变等变电站母线电压偏高,难以调整。
5)部分变电站主变有载调压装置、电容器、电抗器存在缺陷,不能投入运行,影响电压质量。110千伏小河变、双桥变、长安坝变及35千伏西营变、茅坪变、双河变6座变电站主变调压机构存在异常,110千伏中厂变等15座变电站24台电容器存在缺陷。35千伏老县变、大河变、赵湾变为无载调压变压器,不具备调压条件。
6)春秋季负荷低谷时段330kV主网电压偏高,安康西南部电网电压偏高难以调整。由于安康电网5#联变不能有载调压,在安康电厂1#机停机蓄水时段,麻柳变、松樹坡牵引变、毛坝牵引变等处于电网末端,电压偏高难以调整。
7)宁陕变、龙王坪变处于电网末端,枯水期石泉电厂机组停机蓄水,在冬季大负荷时期电压水平较低。
三、措施
1)加强无功补偿装置的建设。对无功补偿装置配置不足的江南变、旬阳变、汉阴变、江北变、白河变通过新安装及重新调配,提高其无功补偿容量。督促铁路牵引变装设无功补偿装置,提高电网无功补偿度,实现电网无功分层、分区就地平衡。
2)运检部变电检修室对存在缺陷、超试验周期的电容器、电抗器结合检修工作及时安排检修消缺,完成了岚皋、古堰、流水、白柳变等4座110千伏变电站和公馆、高桥、赤岩变等3座35千伏变电站电抗器、电容器消缺,解决了夏季大负荷时期电压偏低的问题;岚皋变电抗器消缺投运,解决了丰水期水电满发造成岚皋变、月星变电压偏高的问题,提高安康电网主网电压合格率。
3)调控中心完成了除紫阳变、石泉变外所有110千伏变电站无功电压自动控制系统(AVC)调试接入,完成了5座35千伏变电站AVC系统调试接入,并在调控日常运行工作中,加强AVC系统运行管理,确保受控站始终投入闭环运行,提高系统电压运行质量。
4)加强无功补偿装置运行管理。加大无功补偿装置消缺力度,缩短无功补偿装置非计划停运时间,提高无功设备投运率。加强对用户功率因数的管理工作,减少无功环流及无功在不同电压等级间的穿越。
5)加强并网小水电无功电压运行管理。加强并网小水电调度运行管理,根据小水电并网电局部电网无功运行现状,实时调度水电站机组无功出力,杜绝小水电多发、欠发无功,造成无功功率层层穿越现象。
6)加强调控运行管理。调控日常运行工作中,一是加强无功电压自动控制系统(AVC)运行管理,确保受控站始终投入闭环运行,提高系统电压运行质量。二是加强电网运行监控,合理投退无功补偿装置,提高电网电压质量,减少电网穿越功率。
四、结语
通过以上措施,安康电网内变电站无功补偿装置投入率明显提高,有效提高了电压合格率,主网电压合格率和A类电压合格率均保持100%,;上半年主网线损率为0.94%,与去年同期相比,下降0.22个百分点。不仅实现了电网无功功率“分层分区,就地平衡”,而且通过采用多样的调压方法及电网管理措施,将很大程度改变丰水期岚皋、月星、国心、平利四站母线电压长期越限问题。因此,在对全网电压质量进行调控管理时,我们应该扩展思路,通过多样调压、加强无功管理、调整电网运行方式等多种措施,提升电压合格率。
参考文献:
[1] 曹娜.电力系统分析北京大学出版社[M].2009.
[2] 靳龙章.电网无功补赏实用技术.中国水利出版社[M].2008.
作者简介:
陈辉梅(1975-),女,汉族,陕西安康人,本科,工程师,主要研究方向:电力调控运行。