管棚与化学灌浆在TBM卡机脱困中的应用
2016-04-06罗毅
罗 毅
(辽宁省水利水电勘测设计研究院,辽宁沈阳110006)
管棚与化学灌浆在TBM卡机脱困中的应用
罗 毅
(辽宁省水利水电勘测设计研究院,辽宁沈阳110006)
摘要:TBM具有施工速度快,对环境影响小,可以开挖、支护、衬砌同步进行等优点,在隧洞施工中应用越来越广泛。但在地质条件较差的洞段,TBM刀盘容易被卡住,若处理方法不得当,导致长期不能脱困影响工期或者TBM刀盘受损。本文通过辽宁省重点输水工程中TBM卡机的处理,介绍采用管棚与化学灌浆联合施工的在TBM中的应用。
关键词:TBM卡机;化学灌浆;管棚
1 概述
本工程在桩号116 +956~128 +426范围内采用开敞式TBM施工,从下游向上游施工,开挖洞径8.5m。在桩号119 +431~119 +546范围内为F64断层或断层影响带。F64断层洞顶埋深90m,产状150°∠50°,为压扭性断层,断层带由断层角砾岩及碎裂岩组成,受压力挤压作用明显,洞室围岩破碎—较破碎,呈散体结构—碎裂结构,地下水呈滴水—线流状,围岩自稳时间很短,极不稳定,为Ⅴ-Ⅳ类围岩。当TBM掘进到119 +508桩号时,TBM掘进前方发生大面积塌方,TBM卡住而不能转动。
2 卡机原因分析
TBM卡机后,进入TBM刀盘内部,通过TBM刀盘前方探孔探测,发现在TBM刀盘前方3m和上部5~8m范围内发生大面积塌方。巨大的塌方体压住刀盘,使刀盘被卡出。刀盘前方3m及刀盘上部8m范围内全部为塌方下来的松散体。为了达到刀盘脱困的目的,应先清理刀盘上部的塌方体,但塌方体巨大,如果采用人工清理,刀盘内部施工位置狭小,不能够组织大量的人力进行清理,因此要想TBM脱困时,需要先加固塌方体,再清理刀盘上部的渣体,然后转动刀盘。
3 刀盘脱困措施
在对掌子面前方塌方体的大小和范围进行初步分析、判断的基础上,采用以下方案解决TBM卡机问题:(1)掌子面前方采用化学灌浆加固破碎围岩;(2)护盾上部采用超前管棚支护加固上部散落岩体,并进行化学灌浆;(3)清理刀盘上部压住的岩体,恢复刀盘转动。
3.1 管棚施工
3.1.1 管棚布置
隧洞中心线左侧30°至中心线右侧60°拱部范围内施作Φ76超前管棚,布置管棚16根,管棚长15m,管棚环向间距30cm,外插角控制在10~15°,管棚布置及范围见下图1。
图1 管棚布置示意图
根据上述管棚设计,管棚全部位于松散岩体内。松散岩体内成孔困难,若采用跟管钻进进行管棚施工,钻机机体大,TBM刀盘上部作业空间小;若采用前进式注浆逐段加固松散体施作管棚,则施工时间太长。经综合比选,决定采用普通地质钻机进行管棚施工,利用地质钻的中空钻杆作为注浆通道,进行注浆加固,钻头和钻杆直接埋在松散体内。
3.1.2 注浆
考虑到管棚施工距离TBM护盾较近,灌注普通水泥浆凝固较慢,浆液容易扩散到护盾和刀盘上,将刀盘和护盾与岩体固结在一起,使刀盘转动更加困难。因此选用化学浆液进行化学灌浆。因管棚管体在松散体内,注浆前用麻丝掺锚固剂将管棚和孔口之间缝隙堵塞牢固,防止注浆时漏浆,管棚口与闸阀焊接牢固,注浆终结时关闭,防止漏浆。
管棚施工工艺流程见下图:3.1.3 注浆参数
图2 管棚注浆施工工艺流程图
为防止管棚注浆浆液渗至护盾和刀盘位置,导致护盾刀盘与岩体固结,选用扩散系数低,凝固快的浆液,注浆时采用低压注浆,浆液采用聚氨酯类,DH-500亲水型(A)和DH-510疏水型(B)。初始注浆压力为0.1MPa,终压注浆压力为0.5MPa。
3.2 刀盘前化学灌浆施工
先清理刀盘内部积水及渣体,做好刀盘内施工用作业平台及相关安全防护工作,化学灌浆浆液采用聚氨酯类:DH-500亲水型(A)和DH-510疏水型(B)。
3.2.1 钻孔
(1)化学灌浆的注浆孔采用改造过的YT28风钻,钻杆采用自进式玻璃钢钻杆。钻孔布置在刀盘全断面范围内,钻孔深度3~4m,通过中心刀刀孔或刮渣板孔人工点动刀盘确定孔位,上部180°范围内均布8个,下部左右两侧布置2个。利用刀盘进人孔在掌子面前方布置3个孔,钻孔角度约60°左右;通过中心刀及附近刀孔向掌子面前方进行水平钻6个孔,钻孔的位置尽量在进人孔和中心刀孔施工比较方便的位置进行,一共布置18个钻孔。
(2)钻孔及注浆顺序为先实施TBM刀盘前方上下左右钻4个孔后,然后进行中间的6个孔,最后是其余的孔。
3.2.2 安装注射管路
(1)钻杆梅花型钻孔的长度小于2m,孔间距30~40cm。
(2)注浆时,在距孔口1.0~1.5m范围内放置封孔器。
(3)在注浆管路上做好标记,始终做到每次注浆管路与出浆口连接相互对应。
3.2.3 灌浆施工
(1)安装好灌浆泵后,检查油雾化器、空气凝结器、气动二联件等部件是否能够工作正常,进行试验灌注。
(2)缓慢开启注浆泵进风控制阀,使A、B(比例为1∶1)两种灌浆液分别在两个物料桶中循环,待A、B进料管中气泡排净后,检查进料系统部件和进料配比,确保整个系统能够正常运行。
(3)灌浆系统运行正常后,停泵,按照规定的方式连接灌浆系统,如图3。灌浆时应先低速,再逐部提高灌浆速度,当灌注快完成时降低灌注速度,直至闭浆停泵。
图3 化学灌浆示意图
(4)当达到以下条件之一时,停止灌浆:
①注浆压力升高至0.6MPa。
②掌子面前方表面其他位置有浆液溢出。
③单孔灌浆量达到0.2t/m。
(5)注浆结束后,用A组份料冲洗混合口,约10s左右后停止灌浆。
3.3 刀盘脱困
采用化学灌浆和管棚加固周围岩体后,可以尝试启动刀盘,然后退刀盘10cm,查看护盾是否卡住,尝试转动刀盘。若刀盘不能启动,通过刀盘进人孔及中心刀部位进入刀盘前方,人工清渣,若刀盘仍然不能启动,继续后退10cm,边清渣边支护,直到刀盘转动。
在刀盘前方形成空间后,及时采用方木(15cm×15cm)与木板(厚5cm)进行支护,将木板紧贴前方围岩,方木横撑在刀盘和木板之间,扒钉固定方木和木板。方木横撑的竖向间距不超过50cm,横向间距不超过100cm。空间上方在横撑之间搭设木板满铺,防止上部掉块。围岩较差时可适当加密支撑,或采用型钢加强支护。
4 结语
在本次TBM卡机事故中,在TBM后退了90cm后,TBM刀盘终于能够转动,并顺利掘进。从卡机到再次顺利掘进,本次事故处理仅花了20天。管棚施工与化学灌浆的处理方法,能够达到加固TBM刀盘上部与前方围岩的作用,同时,清理刀盘周边的岩体,减少TBM初始转动扭矩,使TBM能够再次顺利启动。本次事故处理的经验可以为其他类似工程提供参考。
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作者简介:罗 毅(1984年—),男,工程师。
收稿日期:2015-11-17
中图分类号:TV554
文献标识码:B
文章编号:1672-2469(2016)02-0098-03
DOI:10.3969 /j.issn.1672-2469.2016.02.036