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2.2 MPa变脱系统运行总结

2016-03-16耿家贺

氮肥与合成气 2016年3期
关键词:闪蒸喷枪气泡



2.2 MPa变脱系统运行总结

耿家贺

(山东联盟化工股份有限公司山东寿光262700)

山东联盟化工股份有限公司第一分公司(以下简称第一分公司)合成氨系统配有1套2.2 MPa变脱系统。该变脱系统自2008年投运后,初期运行良好;但从2012年4月开始,运行中出现以下问题:再生效果变差,有时出现虚泡、飞泡等现象,有时出现无泡沫,硫颗粒难于浮选,系统阻力上升,严重影响生产装置正常运行。为此,对该变脱系统进行了调整,使生产运行逐步恢复正常。

1原因分析

该变脱系统采用碱性栲胶溶液湿法脱硫工艺,其硫泡沫的形成受变脱液表面张力、再生系统吹风强度的影响较大。

1.1 变脱液的影响

1.1.1NaHCO3

该变脱系统因在变换工段之后,气体中CO2含量较高(体积分数约为25%),且操作压力较高,造成NaHCO3含量过高。NaHCO3虽能降低变脱液的表面张力,但不具备分散剂的特性;虽能吹出很多泡沫,但无法浮选单质硫,甚至会破坏单质硫的浮选,造成变脱液虚泡、飞泡严重。

1.1.2栲胶

由于栲胶碱水溶液为胶体溶液,故需提前制备,破坏其胶性,并提高其分散度和表面张力。氧化态栲胶使溶液的表面张力降低,促使空气在含单质硫的脱硫液中分散形成小气泡,防止气泡兼并,增大了浮选界面;提高气泡与硫颗粒的黏附和上升过程的稳定性,以保证气泡上浮形成泡沫层,进而分离悬浮硫。但在2.2 MPa变脱系统中,因操作压力高,栲胶和硫颗粒的形态都发生了变化,故原适用于半水煤气脱硫和0.8 MPa变脱系统的栲胶含量不再适用于2.2 MPa变脱系统。

1.1.3悬浮硫

变脱液中的硫颗粒与气泡接触、碰撞,可浮性好的硫颗粒选择性地黏附于气泡并被携带上升成为气-液-固三相组成的矿化泡沫层,从液面溢出。但常规泡沫浮选存在局限性,只适用于选取0.5 mm至5 μm的颗粒;当颗粒超出此范围,该工艺就难于适用。在2.2 MPa变脱系统中,硫颗粒的形态发生变化,其颗粒过小、难于聚集,造成常规的泡沫浮选难于适用。

1.2 设备的影响

1.2.1闪蒸槽

在原有流程设计中,为降低CO2对再生效果的影响,设计了闪蒸槽。吸收H2S后的变脱液经闪蒸槽降压至0.55 MPa,然后进入再生槽再生。2012年前,闪蒸槽运行效果良好,但2012年系统加量后,就出现了气泡夹带情况。2012年系统加量后,闪蒸槽内脱硫液停留时间为2~3 min;但在化工设计中,因CO2的密度较大,解脱上浮至液面的速度不快,设计的停留时间不得少于5 min,停留时间过短,会造成闪蒸槽运行效果不佳。

1.2.2喷枪

在长期运行过程中,部分喷枪出现了尾管断落、喷嘴损坏等情况,造成部分喷枪吸风强度过大,使液面出现翻滚现象,破坏了泡沫的浮选。原喷枪选用的喷嘴口径为Ф 32 mm,由于喷嘴口径过大,造成空气与变脱液混合不充分,使变脱液得不到充分再生。

2处理措施

2.1 设备维修

对受损喷枪进行更换及维修,并对尾管、喷嘴部位进行了特别加固,减少受损概率;然后逐步对喷嘴进行更换,喷嘴口径由Ф 32 mm改为Ф 30 mm。通过更换维修,达到了吸风均衡及液面平稳的目的。

2.2 调整变脱液成分

2.2.1降低变脱液中NaHCO3含量

变脱液温度提高1~2 ℃,但不高于45 ℃,降低CO2的溶解度;并适当增加喷枪的开启数,降低变脱液中CO2的分压。通过调整,逐步将变脱液中NaHCO3含量降低至正常范围(表1)。

表1 调整前、后变脱液中NaHCO3平均含量对比  g/L

2.2.2调整栲胶含量

出现虚泡、飞泡严重初期,认为栲胶含量过高(质量浓度为3.24 g/L)是一个诱因,只注意到栲胶作为氧载体和表面活化剂的作用,而忽视了其作为分散剂的疏水特性和2.2 MPa压力下形成的硫颗粒相对细小的实际工况,故在降低NaHCO3含量的同时,也降低了栲胶含量(1.87 g/L)。当解决了虚泡和飞泡问题后,发现再生系统出现无泡、碎泡的新工况,然后将栲胶含量根据实际工况重新进行了调整(调整至2.53 g/L),使再生系统浮选情况得以好转。

2.3 降低闪蒸压力

为解决闪蒸槽气泡夹带问题,适度降低了闪蒸槽的操作压力,由0.55 MPa降低至0.50 MPa,以提高闪蒸度;同时,将闪蒸槽液位控制在低限,留出足够闪蒸空间。调整后,闪蒸槽气泡夹带问题得以解决。

3实施效果

变脱系统调整前、后运行参数见表2。

表2 变脱系统调整前、后运行参数对比

由表2可以看出:调整实施后,悬浮物含量显著下降,有效解决了堵塔问题;副反应减少,吨氨醇变脱系统运行成本由3.2元降低至2.5元;系统压差大幅降低,年可节约电费23.3万元;再生槽内的乳白色硫泡沫均匀、连续,再生系统恢复正常运行。

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(收稿日期2015- 08- 25)

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