150 t/h循环流化床锅炉返料风系统的改进
2016-03-12宋竹根
150 t/h循环流化床锅炉返料风系统的改进
1 改进前状况
2台150 t/h高温、高压循环流化床锅炉2011年10月投产,每台锅炉配置2台75 kW的返料罗茨机,1开1备。投运后,存在返料风压过高,风机出口气体压力>30 kPa(额定全压29 kPa),返料罗茨风机电流高、超负荷,现场噪音(90 dB)严重超标问题。同时,由于风压过高,造成返料风帽磨损、磨穿,过大的返料松动风又对旋风分离器内的气流造成扰动,影响分离器的收集效率,最终影响锅炉的带负荷能力。运行初期,锅炉负荷只能达130 t/h。
2 改进措施
鉴于罗茨风机出口不能憋压,而出口安全阀打开,风机负荷反而下降。据此,采取卸压降负荷的方法。2012年7月利用2台150 t/h锅炉检修机会,从返料风母管配置1根Φ76 mm管线至一次风空气预热器出口母管,中间设置1只起调节作用的阀门。正常运行时,一次风空气预热器出口母管风压在10~12 kPa,而罗茨返料风机出口风压在28 kPa以上,通过将部分返料风窜入一次风内,起到卸压、降低风机电流和运行噪音的作用。
3 改进效果
(1)通过对该2台锅炉返料风系统的改进,罗茨返料风机的运行电流较改进前平均降低10 A(380 V),相当于每台罗茨返料风机节电5 kW,以年运行330 d、电价0.4元/(kW·h)计,则2台锅炉罗茨返料风机年节电79 200 kW·h,年经济效益31 680元。
(2)改进后,返料器的返料风和松动风均可调节,不会导致罗茨风机憋压跳闸,返料风帽磨损减小,返料循环稳定性提高;同时,杜绝了返料器向旋风分离器窜风,旋风分离效率提高,锅炉负荷能力提高5~10 t/h。
(3)现场噪音降低。改造前,罗茨返料风机在憋压时噪音达90 dB;改进后,风机噪音降至80 dB,加隔音板后,隔音板房外噪音降至65 dB。
(安徽晋煤中能化工股份有限公司
安徽临泉236400 宋竹根)