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XMXPPT300型板框式硫泡沫过滤机的运用

2016-03-12刘杰,王敏

氮肥与合成气 2016年3期
关键词:硫黄过滤机电耗



XMXPPT300型板框式硫泡沫过滤机的运用

刘杰王敏

(安徽三星化工有限责任公司安徽涡阳233610)

0前言

安徽三星化工有限责任公司(以下简称三星化工公司)现年生产能力为氨醇300 kt、尿素330 kt、甲醇100 kt及BB肥50 kt。三星化工公司脱硫装置为Φ6 000 mm系统1套与Φ3 800 mm系统2套,再生和熔硫系统是Φ6 000 mm与Φ3 800 mm 系统各1套,共有4台熔硫釜,采用湿法栲胶脱硫工艺,熔硫采用连续熔硫工艺。利用1.3 MPa压力等级的蒸汽进行加热实现回收硫黄,蒸汽日消耗量为40~45 t。

1存在的问题

(1) 污染环境。硫回收系统的主要设备是熔硫釜,硫泡沫经硫泡沫泵进入熔硫釜内,利用蒸汽进行加热,使硫泡沫中的硫颗粒熔化为熔融态的液体硫黄,然后从熔硫釜下部排出熔硫釜,冷却制成硫黄块,部分清液从熔硫釜顶部减压排出进入沉淀池。此部分清液温度在80~90 ℃,夹带的H2S气体等造成现场空气污染,危害现场操作人员的身体健康。由于清液夹带的未熔融硫颗粒在沉淀池中不断积累,每周必须进行清理,而清理出的硫膏杂质多,不能进行二次熔硫,无法处理,大量硫膏会严重污染环境。

(2) 腐蚀设备。熔硫釜出来的清液温度高及减压释放大量含H2S的酸性气体和蒸汽,造成硫回收系统周围的地面、再生槽、设备、管道及熔硫釜框架腐蚀严重,影响生产和安全,每年需投入大量的防腐和维修费用。

(3) 影响工艺。回收的清液返回系统,由于高温清液中含有大量的副盐产物,此部分副盐在系统中不断积累,恶化了脱硫液组分,造成脱硫塔分布器和填料堵塞,导致脱硫系统阻力增大、脱硫液偏流及脱硫效率降低,增加了脱硫罗茨风机的电耗,进而影响生产;副盐的产生增加了脱硫剂的消耗,生产成本相应升高。

(4) 电耗增大。在脱硫或降温、洗涤、除尘过程中,悬浮硫、副盐等杂质沉积在填料表面,引起塔设备堵塞,造成塔内气液分布不均匀、阻力上升、传质效果下降;特别是当填料层内因淤积严重而堵塞填料通道时,则会影响生产的安全稳定运行。由于阻力大,脱硫罗茨风机的出口压力升高、电耗增大,压缩机的打气量下降,则合成氨醇总产量减少、单位产品生产电耗增大。经沉淀池后的清液需定期启动清液泵将清液回收到系统中,需要消耗电能。

(5) 蒸汽消耗大。进入熔硫釜的硫泡沫温度约为40 ℃,排出的清液温度为80~90 ℃,硫泡沫含水量越多,蒸汽消耗量越大,脱硫系统实际消耗的蒸汽量>40 t/d。

2改造方案

多年来,针对连续熔硫存在的问题,很多合成氨企业都寻求各种方式解决问题,各种过滤技术在不同企业被采用,但在实际生产中不同程度存在诸多问题。三星化工公司经近2年的考察和研究,决定采用XMXPPT300型板框式硫泡沫过滤机,利用原泡沫泵将硫泡沫送入其中,清液直接返回再生槽。设备参数:过滤面积150 m2,滤板材质PPT,过滤压力0.8 MPa,滤板耐温度120 ℃;设备主体结构用玻璃纤维及环氧树脂做4道防腐,导轨大梁材质为310S不锈钢;液压系统为触点保压型,油泵压力为35 MPa,清液中悬浮硫质量分数≤80×10-6,滤饼含水质量分数≤20%。

3改造效果及效益分析

改造方案确定后,于2012年8月开始实施,10月中旬投入使用。经过近4个月的运行,原4台熔硫釜全部停运,脱硫系统基本不消耗蒸汽(目前由于冬季气温低,只是少量用于防冻),脱硫液的成分明显好转,回收的清液中悬浮硫质量分数≤80×10-6,贫液中的悬浮硫含量大幅下降,解决了副盐问题,优化了脱硫系统工艺。降低脱硫系统贫液中悬浮硫含量,从根本上抑制和消除了脱硫塔堵塔、阻力增大等问题,脱硫系统阻力由改造前的4.67 kPa下降至2.00 kPa,降低了脱硫罗茨风机的电耗,提高了脱硫系统的出口压力,增加了压缩机的打气量,氨醇日产量明显增加。该过滤机无运转部件,设备维护保养费用低,液压系统电动控制极为方便,劳动强度低。

设备及土建、安装实际总投资14万元。按改造后减少蒸汽消耗35 t/d、蒸汽100元/t、年运行330 d计,则年减少蒸汽消耗效益115.50万元左右;生产湿硫膏4 t左右,按外售湿硫膏40元/t计,则年产硫膏效益5.28万元左右;原连续熔硫生产硫黄产品1.2 t/d,按外售硫黄400元/t计,则年减少效益15.84万元左右。年合计产生效益104.94万元左右,2个月即可收回全部投资。

另外,由于清液不经高温加热,减少了副盐的生成量,降低了化工原料的消耗;原清液泵不需再投运,此硫泡沫过滤机的油压泵电机功率只有3 kW,远远小于清液泵的电机功率(11 kW)。由于脱硫系统的工艺好转、系统阻力下降,罗茨风机的电耗也明显降低。脱硫岗位不再因熔硫产生大量的酸性气体和蒸汽,减轻了对周边环境的污染,沉淀池停止运行,无废硫渣污染,环保效益显著。因此,该项目具有非常好的经济效益和环保效益,值得推广。

4结语

(1) 现场的管理需要加强,这是采用各种过滤方法共同面对的难题,由于生硫黄的存放管理难度较大,故装入袋中要防止顺雨水流失,及时销售。也可进行二次熔硫,由于生硫黄中含水量少,二次熔硫消耗的蒸汽很少,产生的清液及副盐产物也少,同时生产的硫黄品质提高,可提高产品硫黄的售价。

(2) 起初此硫泡沫过滤机每班由2名熔硫操作工进行操作,每次出料后滤板的密封面得不到认真清理;在下一次出料前,由于压力升高,过滤机滤板间渗漏明显,造成现场环境污染。后根据实际运行情况,每班抽出1名操作工,此4名操作工(2人1组)轮流专门负责过滤机的出料,岗位当班操作工根据泡沫泵的压力,及时通知出料人员进行出料,责任明确,并制定相应的管理措施。调整后,不再出现过滤机滤板间渗漏现象,现场环境得到极大改善。

(收稿日期2015- 09- 19)

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