一起调速器故障的分析与处理
2016-03-04陈挺,晏春秀
一起调速器故障的分析与处理
陈挺1晏春秀2
(1.中国水电顾问集团正安开发有限公司, 贵州 遵义551100;
2.中国水电顾问集团风电关岭有限公司, 贵州 安顺561300)
【摘要】本文针对三岔湾水电站2号机因接力器腔体窜油引起的调速器油压装置油压下降过快、油泵启动频繁等故障,分析原因后,进行了相应的处理,为防治同类故障的发生提出了预防措施。
【关键词】调速器;接力器;故障;活塞;密封圈
1概述
三岔湾水电站位于贵州省安顺市黄果树风景区王二河下游河段,总装机2×16MW,年设计发电量1.55亿kW·h。电站安装2台混流式水轮发电机组,通过9km渠道引水发电,设计水头231.8m,无调节能力。机组采用某公司生产的WBDT-80型微机步进电机调速器,设置导叶接力器2个,接力器直径200mm,行程140mm,为直缸摇摆式,额定操作油压4MPa,布置在机坑内壁。
因接力器内活塞密封圈损坏,导致接力器内部窜油,引起水轮机导叶不能全开,发电机组有功负荷不能稳定、溜负荷,以及调速器油压下降快、油泵启动频繁、电机发热等一系列故障。
2故障经过
2010年7月4日2时30分,2号机在运行过程中调速器油压装置油泵电机因油压下降较快,启动间隔时间逐渐减小,启动频繁,达到约3min启动一次,致油泵电机发热、油温升高。因正值汛期,为减少弃水,派专人监视油泵运行情况,并用2台风扇对油泵电机进行降温,维持机组运行,后观察其油泵电机启动间隔时间延长至15min(未进行处理),至7月5日上午8时,油泵电机约20min启动一次。2号机曾因调速器主配压阀引导阀中间位置不正,发生过溜负荷现象,故初步判断是由调速器主配压阀引导阀卡涩、中间位置复中不灵造成的。7月5日上午10时10分,操作2号机停机,对其调速器主配压阀引导阀进行清洗,对中间位置调整杆进行调整,调整后,油泵电机启动间隔时间约为30min,与1号机接近(1号机调速器油压装置油泵电机约35min启动一次),认为故障已排除。
2010年7月9日16时,2号机调速器油压装置油泵再次出现启动频繁现象,且更为频繁,约40s启动一次,再次调整调速器中间位置调整杆后,油泵电机最长能达到2min启动一次,且将调速器切“手动”方式运行时,机组负荷自动下降,开度逐渐变小,从80%渐减至38%后稳定运行,负荷不再下降,且不能操作增大导叶开度。
3原因分析及对应措施
根据故障现象,调速器油压装置油泵电机启动间隔时间缩短应由用油量增加、液压系统存在漏油或表计故障等原因造成油压下降过快所致,故分析了以下几方面的原因。
3.1 表计故障
油泵电机由其PLC程序检测到油压装置油压下降至设定启动压力时,控制接触器吸合,软启动器启动接通电机电源而启动。油压下降时对应油压装置油罐油位也有所下降,且油泵电机未启动前油压装置回油箱油位有所上升。若是油压表计故障,油压装置油罐油位不应下降,油压装置回油箱油位不应有所上升,且压力表计、两块油位计同时故障的可能性较低,故排除了表计故障因素。
3.2 调速器油管路存在漏油造成油泵启动频繁
经检查,调速器压力油罐进油管、排油管均无漏油,压力油罐及回油箱总油量未见减少,且关闭调速器总供油阀后,压力油罐油压稳定,未见下降,由此排除了漏油因素。
3.3 引导阀卡涩、中位偏移或回中不灵
3.3.1原因分析
引导阀卡涩、中位偏移会造成调速器开度不稳,自动溜负荷(中位偏关侧)或自动增负荷(中位偏开侧),调速器在“自动”方式运行时,调速器频繁进行负荷调整,用油量增大,致使油泵电机启动频繁。
3.3.2处理方法
将调速器切至“手动”方式运行,确有溜负荷现象,在机组运行中对调速器主配压阀进行中间位置调整后,油泵启动间隔最长能达到2min。操作2号机停机,关闭机组进水口球阀,对调速器引导阀阀芯清洗后回装,调整调速器主配压阀中间位置,正确后,进行静态调试,能够正常操作导叶全开、全关,且无漏油现象,油压装置压力油罐油压稳定,未继续下降。
3.3.3处理结果
开启2号机并网,逐渐增大导叶开度带负荷,将导叶开度开至38%,负荷约7MW时,机组开度、负荷均能稳定运行,继续增加开度,大于38%后负荷不能稳定,负荷下降较快,且开度持续下滑至38%后稳定运行,故排除了调速器主配压阀引导阀卡涩、主配压阀中间位置偏移因素。
3.4 事故配压阀内部窜油
事故配压阀在正常运行时直接接通调速器开腔、关腔油管和接力器油管。若事故配压阀内部窜油,可能导致开腔、关腔油管串通,致使接通至接力器的开腔、关腔的油量不足,或者串通接力器开腔、关腔油管,而致压力油不能到达接力器,从而不能操作导叶全开、全关,且事故配压阀密封属刚性密封,正常运行时并没有动作,密封损坏的可能性极小,故可基本排除事故配压阀内部窜油因素。
3.5 接力器内部活塞密封损坏致接力器开腔、关腔窜油
接力器内部窜油导致调速器用油量大大增加,从而使调速器油泵启动频繁,同时,接力器内部窜油还使操作力大大减小,从而导致调速器自动溜负荷。
3.5.1原因分析
a.在静态调试时,接力器活塞受到压力油的操作力(F油)、机械运动的阻力(f),油压力只要克服机械阻力即可动作,因机械阻力较小,即使接力器活塞密封损坏,开腔、关腔窜油使操作力减小,接力器活塞也能自如动作,可以在静态下进行水轮机导叶全开、全关操作;撤去操作力后,接力器活塞不受力,故在静态下可以稳定在任一开度不动作。
图1 接力器活塞受力示意图
b.带负荷运行时,接力器活塞除受到压力油的压力、机械运动阻力的作用外,还需克服导叶所受到的强大水推力(F水),如图1(a)所示,水推力随导叶开度的增加而增加。当导叶开度大于38%时,撤去操作力后,接力器受力为F合=F水-f,接力器在F合的作用下向关方向运动,直到38%时水推力与机械阻力达到平衡,F合=0,接力器保持稳定,如图1(b)所示。由此判断,接力器内部窜油可能性较大。c.油泵启动频繁,油温升高明显。采用红外线测温仪测量两只导叶接力器缸壁温度,发现水车室-X方向接力器缸壁温度比另一只接力器缸壁温度高15℃以上,由此判断应为-X方向接力器内部窜油。
3.5.2处理方法
图2
a.操作2号机停机,对2号机-X方向接力器进行拆卸解体,发现接力器活塞密封圈已损坏,断裂为几段,缸体内有磨损的胶状粉末体,如图2所示。b.更换接力器活塞密封圈及其他全部密封件后,回装接力器。
c.静态调试正常后,开机并网,带满负荷运行正常,调速器油压装置油泵电机启动
4防范措施
a.汛后安排对油系统各部件进行清洗维护,更换密封件,以保证机组可靠性,今后应每两年安排更换一次接力器活塞密封圈。
b.加强巡回检查,发现设备有异常现象立即报告,尽早采取相应措施。
c.提高运行人员操作技能,一旦机组出现异常情况,运行人员应能立即准确报告故障情况,查找、分析原因,采取相应正确的应急处理措施。
d.应对两台机调速器进行一次大修,对油路系统、电-位移转换装置及电气系统进行检查调整,特别对接力器、主配等密封件进行更换。
5结语
此次2号机调速器故障的直接原因是接力器活塞密封圈损坏、开关腔窜油,三岔湾水电站自2006年11月投运以来,历时3年6个月,运行工况良好,未进行过机组大修,虽每年对调速器油压装置回油箱及油罐内透平油进行过滤处理,但未对调速器油系统各部件进行过彻底清洗,各部件可能因油质、机械磨损等原因出现卡涩、密封磨损、老化;油中杂质、水分的存在,日积月累造成油的黏滞阻力增大;油中含水,使金属部件锈蚀,造成引导阀、主配压阀发卡;接力器活塞与缸体长期摩擦作用使密封损坏甚至缸体拉伤,造成活塞发卡或内漏。以上因素影响机组安全稳定运行,严重时甚至引起机组过速、飞车等事故。
在机组出现故障时,应综合观察各种现象,通过现象进行综合判断分析,找出各种可能引起故障的因素。排查故障时,按由易至难的步骤,快速、准确地进行。
Analysis and treatment of one governor fault
CHEN Ting1, YAN Chunxiu2
(1.HydrochinaInvestmentZheng’anDevelopmentCo.,Ltd.,Zunyi551100,China;
2.HydrochinaInvestmentWindPowerGuanlingCo.,Ltd.,Anshun561300,China)
Abstract:Sanchawan Hydropower Station No.2 unit suffers from too fast oil pressure reduction in governor oil pressure device, frequent oil pump start-up, etc. due to relay chamber oil pumping. The causes of the above-mentioned failures are analyzed and then correspondingly handled, thereby proposing preventive measures for preventing similar fault.
Key words:governor; relay; fault; piston; sealing ring
中图分类号:TV73
文献标识码:B
文章编号:1673-8241(2016)01-0029-03
DOI:10.16617/j.cnki.11-5543/TK.2016.01.009