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无烟煤工业锅炉节能评估分析和改造

2016-02-05尤毅聪

中国设备工程 2016年13期
关键词:炉排无烟煤热效率

尤毅聪

(福建省锅炉压力容器检验研究院泉州分院,福建 泉州 362000)

无烟煤工业锅炉节能评估分析和改造

尤毅聪

(福建省锅炉压力容器检验研究院泉州分院,福建 泉州 362000)

本文对某印染公司的一台SZL15-1.25-WⅡ锅炉进行节能评估分析,寻找存在的问题并分析原因,提出技术改造措施,改造后锅炉运行状态明显改善,热效率提高了15%,经济效益显著。

无烟煤;工业锅炉;节能评估;技术改造

福建省泉州市某印染公司的一台SZL15-1.25-WⅡ锅炉,2000年投入使用,2014年以后厂方发现锅炉出力不足,司炉人员反映锅炉很难烧。经热效率测试发现:排烟温度232℃,过量空气系数2.78,炉渣可燃物含量26.23%,锅炉热效率仅为65.3%,比其他公司同型号锅炉的热效率低10%以上,我们对其进行了节能评估分析,寻找存在的问题,进行原因分析,提出综合节能改造措施,改造后的锅炉出力明显提高,燃烧稳定,热效率达到80.3%,提高了15%。

1 存在的主要问题

(1)锅炉出力严重不足,仅能达到额定蒸发量的66%左右。

(2)火床不均匀,煤烧不透,炉温较低,炉渣含碳量高达26.23%。

(3)锅炉炉膛结焦严重,炉墙破损存在漏风现象。

(4)水膜除尘年久失修,引风阻力大,锅炉微正压燃烧,锅炉房内烟尘污染严重。

(5)进行内外部检验发现,锅炉受热面水侧严重结水垢,水垢厚:锅筒底部至水冷壁管间2 mm,水冷壁管至水位线间1 mm,下降管内侧1.5 mm,水冷壁管内侧1 mm,烟管水侧1 mm。

(6)炉外水处理装置失效。

2 原因分析

(1)燃料煤管理不到位。锅炉实际使用福建产的无烟煤,没有固定采购商,煤的热值变化较大。硫含量高,对灰份高,极易造成炉膛和受热面积灰和结焦,烟道、风机壳体有腐蚀磨穿现象,特别是空气预热器。

(2)给煤装置落后。锅炉原设计的给煤装置是斗式给煤装置,这就造成块状以及粉末状的煤被混合堆积在炉排上,经闸板的挤压形成异常密实的火床,大颗粒间的缝隙被煤屑填充,使火床通风能力差,在火床薄处或颗粒集中处易形成火口和沟流,而煤屑多、火床厚处未有足够的助燃空气,造成燃烧不均匀,需要人工拨火调整火床。

(3)后拱的布置不合理,与前拱间的距离太大(前后拱间的喉口太大)。无烟煤链条炉排锅炉的后拱布置在燃烧室的中后部,后拱通过辐射加热把链条炉后段的热量导流加热前段的煤层,它主要起导流引燃作用,正确的后拱布置会强化无烟煤的完全燃烧。后拱布置不合理造成对前段煤层预热不足,导致煤层燃烧不稳定,煤层燃烧不完全。

(4)链条炉排设计不合理。链条炉排所采用的迷宫式侧密封结构复杂且强度差,与边夹板的间隙大,造成大量漏风,在炉排和炉墙连接处经常出现跑红火现象,侧密封和边夹板容易被烧坏变形,造成炉排卡死后拱起,掉炉排片现象频繁,严重影响锅炉稳定运行。空气预热器腐蚀穿孔,换热效果不好,进入炉膛的风基本为冷风,也造成燃烧的不稳定。

(5)锅炉辅机维护保养不当。水膜除尘年久失修,喷淋装置多处无法喷水,除尘器筒壁未能形成水膜;一套三塔式钠离子交换器没有正常再生清洗,已失效,相当于进锅炉的水是没有处理的地表水,而锅炉给水的硬度大约在6~7 mmol/l,没有处理的水进锅炉产生大量的水垢;锅炉尾部没有安装省煤器等节能装置,尾部热量白白流失,造成锅炉热效率低。

3 综合节能改造措施

(1)改造给煤装置,由原来的斗式给煤改造为分层给煤系统。分层燃烧装置技术集布煤器、疏煤器于一体,内置水箱保护装置、煤闸板调控装置、防阻塞装置、变速传动装置、分层分粒装置、自动喷淋装置,构成一个完整的给煤装置,安装于锅炉炉排前上方(取代原加煤斗)。

燃煤在节煤装置储仓内经煤量调节闸板调控,通过转动的疏煤器疏松煤块,散播在滚筒布煤器上,由布煤器将燃煤通过分层分粒装置均匀分送到运行的炉排上,形成大块煤在下部,中块煤在中部,小块煤在上部的均匀平整、松散透气的煤层,这样燃烧减少了通风阻力,增加了单位面积的通风量,燃煤氧化反应增强、燃烧速度加快,燃烧更充分、更均匀,使锅炉出力提高。

(2)建立燃料煤入库管理制度。在采购方面,对原煤的产地、热值进行管理,在产地上尽量选择龙岩等大型矿,热值选用大于25 116 kJ/kg(6000大卡/公斤)的无烟煤。对灰份及硫含量提出要求,帮助企业建立了燃料煤热值化验室,建立相关的煤入库管理制度。

(3)改造后拱。加长后拱25 cm,使后拱与前拱的间距缩短了25 cm(缩短喉口的大小:喉口的间距由原来的120 cm缩短为95 cm)。

这样刚进入炉膛的煤层及时受到后拱辐射热的加热,在炉排运行到末端时,可燃物基本燃尽,从炉渣可燃物含量化验分析,炉渣可燃物含量全部小于5%。

(4)炉排侧密封及边夹板改造。将原来的迷宫式侧密封结构改为新型的接触式侧密封结构,并改进边夹板,改造后的侧密封和边夹板虽结构简单,但强度大,不易损坏,炉排两侧的漏风减少了,减少了炉排和炉墙之间的跑红火现象,炉排故障率明显下降。

(5)在锅炉尾部增加了省煤器。有效的回收了尾部的热能,排烟温度由原来的232℃下降到150℃以下,锅炉的给水温度提高了10℃。

(6)进行酸洗除垢。水垢成分分析:碳酸盐垢30%,硫酸盐垢70%。酸洗后,锅筒水侧表面、下降管、集箱水垢基本清除干净,水冷壁管内壁有部分没有清洗干净,除垢率大于90%,锅炉受热面传热效果大大增强,提高锅炉的热效率。

(7)整修锅炉辅机。整修三塔式钠离子交换器,更换交换树脂,对树脂进行预处理,调试到软化水符合锅炉进水标准;整修水膜除尘器,更换喷淋装置,调试使之能正常运行。更换了空气预热器,使进入炉膛的空气温度明显提高。

(8)完善锅炉房运行安全管理制度,对司炉人员和水处理人员进行针对性的培训,强调重视锅炉辅机管理,帮助完善锅炉运行记录,厂方管理人员及司炉人员感觉受益良多。

4 节能改造的经济效益

通过对锅炉的节能评估分析和技术改造,锅炉对煤种的适应性明显提高,可燃用挥发分较低的贫煤;燃烧工况稳定,炉膛在微负压情况下运行,火床平整,基本杜绝了火口和沟流现象,炉膛温度有较大幅度的提高,炉排卡死和拱起的情况少了,锅炉故障率明显降低,锅炉出力已经恢复到了额定的出力,锅炉热效率显著提升,由原来的65.3%,提高到80.3%,提高了15%。

从锅炉技术改造后的测试情况看,锅炉改造前后测试结果:改造后锅炉出力由9.9~10.6 T/h变为15~15.6 T/h;排烟温度由原来的232℃变为≤150℃;炉渣含碳量由原来的≥26.23%变为≤5%;锅炉热效率由原来的65.3%变为80.3%。

按该单位生产情况:日运行16小时,一年运行300天以上计算,年产蒸汽量约:72 000吨,技术改造后每年可节约煤2 500吨,每吨煤市场价大约为800元,年节能经济效益200万元。该锅炉的节能评估分析和技术改造总费用仅为38万元人民币,经济效益明显。

5 结论

经对链条锅炉进行热效率测试,链条锅炉的热效率大部分在60%~70%之间,通过节能技术改造提升热效率的空间很大,同时经济效益非常显著。对锅炉进行技术改造,一定要根据锅炉运行的实际情况,在认真做好节能评估分析的基础上,针对存在的问题,采取有效的节能改进措施,同时考虑引入锅炉节能新技术、新工艺,才能使节能技术改造效率最大化。加强锅炉的运行管理,关注运行中出现的问题并及早发现解决,使锅炉运行达到最佳状况。

TK229.6

A

1671-0711(2016)10(上)-0052-02

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