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白炭黑制备工艺条件对其脱水性能的影响

2015-12-31刘艳玲刘奋照

山西化工 2015年1期
关键词:脱水剂絮状凝乳

王 玲, 刘艳玲,2, 刘奋照

(1.吕梁学院化学化工系,山西 吕梁 033000;2.森泽鑫富斓合资公司技术中心,山西 柳林 033300)

引 言

煤矸石是采煤和洗煤过程中产生的、与煤层伴生的各种含碳量低、坚硬的黑色石块废料,约占煤炭产量的15%~20%,是我国排放量最大的工业废渣,占全国工业固体废弃物的40%。煤矸石在矿区堆放,既占用大量土地,又直接造成当地水质和空气的严重污染等各种生态和环境问题,已成为我国的一大公害。

近年来,煤矸石已不再被视为一种工业废弃物。随着科技的发展,各种煤矸石利用途径和技术方法应运而生。作为一种资源,它在化工、冶金、建材、轻工等领域得到了广泛的研究和应用。煤矸石资源化已成为煤矸石综合利用研究的焦点,并在实际生产中取得了较好的经济效益和社会效益[1-4]。

煤矸石的化学组成除C外,一般以氧化物为主,如SiO2、Al2O3、Fe2O3、CaO、MgO、K2O等。其中,SiO2和Al2O3占较大比例。由于煤矸石中还有大量矿物质,因此可以通过不同方法提炼回收各种化工产品原料,如氧化铝、白炭黑(学名为水合无定性二氧化硅)[5]。

利用煤矸石制备白炭黑的主要工艺流程为:煤矸石→粉粹→酸溶→过滤→尾渣(酸浸渣)→碱溶→过滤→碳分→过滤→洗涤→烘干→白炭黑。其中,烘干的目的就是在高温下脱去白炭黑表面的附着水。在实际生产过程中,由于所制得的白炭黑内部存在聚硅氧键,外表面存在活性硅醇基和吸附水,使其呈亲水性[6],水分不易脱去,致使制备中烘干能耗大、效率低,而且白炭黑成品的含水率高,直接制约着白炭黑的产能和质量。因此,应采取措施使含水率达到最低限度,以降低烘干工序的能量消耗。本文作者前期已经在此方向作了部分研究,主要是通过加入脱水剂来降低白炭黑的含水量。研究结果表明,脱水剂的使用具有较好的脱水效率,可以降低能耗,提高质量。但加入脱水剂也有一定的弊端,这是由于,脱水剂大部分由有机溶剂构成,很难在最后的洗涤工序中去除,从而影响白炭黑的纯度;而且脱水剂本身需要一定的成本,使白炭黑的生产成本有所增加。本文将在不加脱水剂的情况下,考察白炭黑制备工艺条件对白炭黑脱水性能的影响。

1 实验部分

1.1 实验仪器

DC1006低温恒温水浴锅;GZX-9246MBE电热鼓风干燥箱;JJ-1型增力电动搅拌器;SHB-Ⅲ型循环水式多用真空泵;LS603型激光粒度分析仪;电子天平。

1.2 实验原料

本文选取利用煤矸石制备氧化铝后得到的酸浸渣为原料,制备白炭黑。酸浸渣的主要成分如表1所示。

表1 酸浸渣的主要成分

1.3 实验方法

取一定量的制备过氧化铝的煤矸石酸浸渣,放入98℃~100℃的水浴锅中,在搅拌状态下反应2h,待固液分离后过滤得到滤液。向滤液中继续加入酸浸渣进行碱溶反应,直至得到的水玻璃滤液模数为3左右。取400mL水玻璃滤液若干份,在不同工艺条件下碳分,每个样品从溶液开始变白时计时,碳分10min。考察通气速度、CO2质量分数、后处理工艺对白炭黑脱水时间和含水率的影响。

碳分后,将白炭黑浆液摇匀后倒入漏斗,真空抽滤4min,真空度约为0.025。过滤后,用热水洗涤,迅速取下漏斗,吹出滤饼,称湿重。然后,放入烘箱,在105℃~110℃下烘至恒重(烘干时间为2h),称干重。最后,计算含水率。

2 结果与讨论

按1.3实验方法对白炭黑进行脱水实验,并分别测定其含水率及脱水效率,测定结果见表2、表3和表4。

1)混合气体通气速度为1.5L/min时,CO2质量分数对白炭黑含水率的影响。

表2 不同CO2质量分数下白炭黑的脱水时间及含水率

由表2可知,在气体总流量一定的情况下,随着CO2质量分数的增加,白炭黑的粒度逐渐增大,脱水时间逐渐减小,但含水率先减小后增大。由实验现象结合测得的数据可知,随着粒度的增加,白炭黑由凝乳状的凝胶转变为絮状沉淀,脱水时间大大减小,脱水性能有所改善。

2)CO2质量分数为66.7%时,混合气体通气速度的变化对含水率的影响。

由表3可知,在CO2比例一定的情况下,增加气体的总通气速度,白炭黑粒度逐渐增大。此时,脱水时间都很短,均在3min左右,含水率也是先减小后增大。说明通气速度对白炭黑的脱水时间影响不大,粒度达到一定大小后,白炭黑的状态均为颗粒较大的沉淀状,易于过滤,故脱水时间都很短。

表3 不同通气速度下白炭黑的脱水时间及含水率

3)不同后处理工艺对含水率的影响。

陈化:将制备好的白炭黑浆液放置15h。

搅拌:利用增力电动搅拌器将陈化后的白炭黑浆液搅拌10min。

表4 不同后处理工艺对白炭黑脱水时间的影响

由表4可知,陈化可以大大地增加脱水时间,这是因为陈化改变了白炭黑的状态。实验中发现,陈化后白炭黑由疏松的絮状变为凝乳状,很难过滤,过滤时间约60min。由测量结果看出,陈化后白炭黑粒度减小,从而影响了过滤性能。但是,如果在陈化后搅拌数分钟,发现白炭黑又变为絮状沉淀,脱水时间大大减小,约为10min。

综上所述,粒度的大小对白炭黑过滤的时间有很大的影响,增加粒度虽然不能有效地降低含水率,但是可以大大缩短白炭黑的过滤时间,从而降低过滤工序的能耗。而陈化会增加过滤时间,因为陈化过程使得白炭黑变为粒度较低的凝胶,脱水性能下降,不利于过滤。但陈化后适当搅拌可以使粒度较小的凝乳状白炭黑转变为絮状,有效缩短过滤时间。因此,我们可以通过控制工艺条件,生成粒度较大、形态为絮状的白炭黑,避免生成凝乳状的白炭黑沉淀,以免过滤时间较长。在洗涤中也应适当搅拌,使其利于过滤。

实验过程中,我们还发现:

1)洗水温度对白炭黑过滤时间和脱水效率影响都不大。

2)浓度较低的白炭黑浆液过滤时间短,但过滤后含水率较高。

3)洗涤过程中白炭黑转变为凝乳状,难以过滤,可适当加以搅拌。

3 结论

在制备白炭黑过程中,可以通过控制条件参数生成粒度较大、形态为疏松的絮状白炭黑,避免生成凝乳状的白炭黑,以免脱水时间较长。在洗涤中也应进行适当的搅拌,使脱水时间大大缩短。这样,既可以节约成本,也可以避免因脱水剂的使用造成的产品纯度降低。

[1] 曹建军,刘永娟,郭广礼.煤矸石的综合利用现状[J].环境污染治理技术与设备,2004,1(1):20-22.

[2] 李剑,刘贤群.我国煤矸石制砖的现状与发展[J].煤炭加工与综合利用,2001(6):24-25.

[3] 李琦,孙根年,韩亚芬,等.我国煤矸石资源化再生利用途径的分析[J].煤炭转化,2007,1(30):78-82.

[4] 梁爱琴,匡少平,丁华.煤矸石的综合利用探讨[J].中国资源综合利用,2004(2):11-14.

[5] 刘超.煤矸石的化工利用[J].化学工业与工程技术,1998,19(2):44-45.

[6] 薛彦辉,薛大兵,崔涛.利用煤矸石生产白炭黑和氢氧化铝的研究[J].能源环境保护,2008,22(5):27-29.

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