30M nSi钢棒延迟断裂原因分析及改进
2015-12-21徐龙庆耿晓东刘桂华天津钢铁集团有限公司技术中心天津300301
徐龙庆,耿晓东,刘桂华,刘 莹(天津钢铁集团有限公司技术中心,天津300301)
30M nSi钢棒延迟断裂原因分析及改进
徐龙庆,耿晓东,刘桂华,刘莹
(天津钢铁集团有限公司技术中心,天津300301)
[摘要]针对30MnSi管桩钢筋(PC钢棒)延迟脆断的问题,对30MnSi盘条和PC钢棒的化学成分、力学性能、金相组织、断口形貌等进行分析。结果表明:造成PC钢棒延迟脆断的直接原因是钢棒的加工和热处理工艺不当,间接原因是钢中的化学成分和气体含量影响。严格控制盘条的化学成分,适当提高钢中的Si含量,延长盘条的时效处理时间有利于减少钢棒延迟断裂现象的发生。
[关键词]钢棒;延迟脆断;热处理;化学成分;时效;氢致裂纹
修回日期:2015-04-06
1 引言
预应力混凝土用钢棒(简称PC钢棒)是制作预应力混凝土管桩的重要材料,其以盘条为原料,通过阴螺纹拉拔、感应加热、淬火、回火和镦头等工序制成,具有高强韧性、低松弛性、优良的可焊性等优点,广泛应用于高层建筑、桥梁、水利等大型建筑设施工程[1]。PC钢棒虽然是目前最广泛使用的管桩用钢,但其冬季延迟脆断问题始终未能完全消除,成为困扰广大钢棒和管桩厂家主要问题。天钢拥有多年管桩钢生产经验,以产品性能稳定、质量可靠获得了用户广泛好评,但在2014年冬季生产的一批30MnSi盘条在制成PC钢棒后静置过程中,出现了较为严重的脆性断裂问题,引起产品质量部门及技术人员的高度重视,立即组织人员对PC钢棒延迟脆断原因进行研究。
2 断裂机理及影响因素分析
2.1断裂机理分析
PC钢棒在静置和管桩制作过程中发生的脆性断裂现象,通常称为氢致延迟断裂。氢致延迟断裂理论认为钢中的氢在应力梯度的作用下通过位错、晶粒界面等通道扩展到裂纹尖端局部区域高度富集,富集区域的氢浓度达到临界值后,裂纹开始形成和扩展,最终导致材料在外应力远低于断裂应力时产生断裂[2]。另外,研究认为,H在钢中有如下两种扩散方式:一是H由高浓度部位向低浓度部位扩散;二是H由高应力部位向低应力部位扩散[3]。因此,在整体氢浓度不太高的情况下,若钢中残余应力过大,且残余应力分布不均,则钢中的H不断向应力集中部位扩散、集聚,最终引起断裂。
PC钢棒的延迟脆断现象除与钢中的H含量有关外,还与钢的化学成分、加工状态、环境温度和热处理工艺等有关。
2.2化学成分的影响
PC钢棒要求热处理后具有高强韧性、低松弛性以及良好的可焊性,因此在化学成分选择上应以强化基体、增加钢的淬透性为主的合金元素,同时考虑成本因素及我国资源优势,我国在PC钢棒在成分选择上以Si-Mn系列钢为主,主要成分的作用如下:
C:碳在钢中以间隙固溶形式存在,是提高钢强度的最有效元素,还能增加钢的淬透性和淬硬性,但随着C含量的增加,钢的韧性降低,要同时获得高的强度和韧性,必须对钢中的C含量进行严格控制。日本作为预应力混凝土钢棒的鼻祖,其在JIS G3109中对其他合金元素并没有具体规定,但对C的范围进行了明确的限定[4]。
Si:硅可以提高钢的强度、硬度和淬透性。Si在高温条件下热稳定性好,增加钢的抗回火性能,使钢能在较高温度下回火,从而改善钢的韧性和抗延迟断裂性能,因此,在预应力混凝土钢棒中通常采用较多的Si,以增加其回火性能,提高钢回火后的综合性能。
Mn:锰可增加钢的奥氏体稳定性,降低临界冷却速度,提高淬透性,并且使钢淬火后回火过程中组织分解转变速度减慢,提高回火稳定性,从而使钢强度、硬度随回火温度升高而下降的程度减弱。但Mn含量提高使钢在高温下晶粒容易粗化,增加钢的回火脆性。尤其是Si、Mn含量同时高时,这种倾向更严重。
因此,管桩钢在成分选择时,在保证力学性能符合要求的情况下应尽量降低钢中的C含量,适当增加Si含量,同时Mn含量合理添加,以保证钢的延性和塑性。
2.3环境温度影响
环境温度对钢的延迟脆断有重要影响。我国PC钢棒的延迟断裂问题主要发生在北方的冬季,其中以大规格PC钢棒为主,这其实与钢中氢的逃逸速度有关,而氢的逃逸速度与环境温度有直接关系。北方冬季气温低,氢的逃逸速度慢,且大规格钢棒中氢扩散距离长,因此残留于钢中残余氢含量高,同时在冬季生产PC钢棒时,因环境温度影响,钢中的残余应力大,在残余应力和氢扩散共同作用下导致钢棒在冬季延迟断裂问题严重。
2.4热处理工艺影响
30MnSi盘条通过阴螺纹拉拔、感应加热、淬火和回火等工序制成PC钢棒。在淬火过程中,组织由奥氏体瞬间转变为马氏体,由于马氏体相与奥氏体相有较大的比容差,相变后产生较大的组织应力,组织应力与淬火过程中产生的热应力相互叠加,将使钢产生巨大的内部应力。这种应力在后续的正常回火过程中基本可以消除,但在回火温度低的情况下,回火过程虽可以消除一部分残余应力,但淬火时形成的马氏体并不能完全消除,而马氏体相为硬性组织,对裂纹敏感性高。因此,在应力作用下马氏体组织与正常组织界面处最容易形成裂纹,裂纹在应力作用下不断扩展,最终导致断裂。
同时,因回火温度低使钢的抗拉强度提高,产生氢致延迟断裂断裂的敏感性加大,据研究,在抗拉强度大于1 200 MPa时,延迟断裂敏感性急剧增加[3]。
3 PC钢棒断裂试样分析
3.1表面宏观观察
对PC钢棒断裂试样进行表面宏观观察,断裂试样断口均为脆性平齐断口,断裂源均位于PC钢棒阴螺纹凹槽处,断裂源位置有明显的机械外伤,如图1所示。
图1 宏观断口形貌
3.2断口扫描电镜检测
扫描电镜观察,裂纹源位于试样边缘位置,裂纹线由表面向基体内部呈发散状扩展,如图2(a)所示;最表面裂纹源处钢基体受挤压变形,裂纹源附近形貌表现为沿晶形貌,为脆性断裂所致,如图2(b)所示。
3.3金相组织检测
对30MnSi盘条和PC钢棒进行金相组织检测,盘条组织为正常铁素体+珠光体,组织均匀,如图3(a)所示;PC钢棒组织为回火索氏体+针状马氏体,如图3(b)所示。
图2 PC钢棒扫描电镜形貌
图3 盘条和钢棒横向组织
3.4化学成分及气体含量检测
对30MnSi盘条和PC钢棒进行化学成分及气体含量检测,结果如表1所示。化学成分均符合GB/T5223.3-2005标准要求,但实测C含量偏高,偏中上限,Si含量偏低,接近控制下限,H含量0.6伊10-6。
表1 30M nSi盘条、钢棒化学成分及H含量/w%
3.5力学性能检测
对30MnSi盘条和PC钢棒进行力学性能检测,盘条控制范围逸650,盘条抗拉强度665 MPa,强度适中,PC钢棒抗拉强度1 530耀1 580 MPa,钢棒要求抗拉强度逸1 420 MPa,钢棒抗拉强度偏高。
3.6分析结果
通过对盘条和断裂钢棒试样的断口形貌、化学成分、金相组织和力学性能方面综合分析认为:
钢中C含量高,Si含量低,导致钢的塑性和韧性降低,回火稳定性和抗延迟断裂能力变差。
为了保证热处理后PC钢棒强度符合要求,用户降低了回火温度,虽然也同时调低拉拔速度,间接延长了回火时间,但回火时间的延长无法弥补因回火温度低对组织造成的影响,导致淬火后钢棒内马氏体组织在回火过程中未能完全消除,最终形成回火索氏体+马氏体组织。
因回火温度低和马氏体组织的影响,钢棒的抗拉强度提高、裂纹敏感性增加。
因回火温度低使钢的组织应力和热应力增加,而钢棒螺纹凹槽处为应力最集中部位,在机械擦伤、H聚集和残余应力共同作用下,该处最先形成裂纹,裂纹随时间延长和应力的持续而不断扩展,最终导致断裂。冬季温度低,H在钢中扩散时间长,热处理应力大,因此PC钢棒延迟断裂现象在冬季最容易发生。
4 改进措施
基于以上原因,我厂进行了针对性的工艺优化,具体措施为:炼钢环节通过原料把关、精炼微正压操作和全程保护浇铸等措施降低钢水中的H含量;在成分设计上,适当提高了Si含量,通过试验,PC钢棒延迟问题明显改善;轧钢过程中强化钢的延迟冷却效果,延长盘条时效时间,使钢中的H充分释放,确保盘条H含量低。
5 结论
PC钢棒的回火温度低,抗拉强度高,针状马氏体以及表面机械擦伤是造成钢棒延迟脆断的直接原因;钢中H含量高、Si含量低是造成PC钢棒延迟断裂的间接原因;提高钢中的Si含量可明显改善PC钢棒的抗延迟断裂性能。
参考文献
[1]徐壮,徐倩,徐龙庆.高强度管桩用盘条高线工艺开发[J].天津冶金,2014(4):16-19.
[2]朱伏先,李艳梅,吴颖.PC钢棒的延迟断裂及其对策[J].金属制品,2003(1):6-9.
[3]杨边疆,吕利伟.PC钢棒用30MnSi钢断裂探究[J].河北冶金,2012(3):19-22.
[4]陆辛度,朱保众,潘勤伦.改进预应力混凝土钢棒生产工艺的探讨[J].特殊钢,1997,18(3):36-38
Analysison CausesofDelayed Fractureof30M nSiSteelRod and Im provem entM easuresXU Long-qing,GENG Xiao-dong,LIU Gui-huaand LIU Ying
(Technology CenterofTianjin Iron and SteelGroup Co.,Ltd.,Tianjin 300301,China)
AbstractAiming atthe problem ofdelayed fracture for30MnSipipe piling reinforced bar (PC steelbar), analysiswasmadeon thechemicalcomposition,mechanicalproperties,microstructureand fracture morpholo原gy of30MnSiwire rod and PC steelrod.Analysisresultsshowed thatthe directreason forthe delayed frac原ture ofPC steelbarwasinappropriate processing and heattreatmentprocess;the indirectreason wasthe in原fluence ofchemicalcomposition and gascontentin steel.Strictlycontrolling thechemicalcomposition ofwire rod,moderately increasing Sicontentin steeland prolonging theageingtime ofwire rod can alleviate theoc原curringofdelayed fracture ofsteelrod.
Key wordssteelrod;delayed fracture;heattreatment;chemicalcomposition;ageing;hydrogeninducedcrack
收稿日期:2015-03-15
doi:10.3969/j.issn.1006-110X.2015.04.014
作者简介:徐龙庆(1983—),男,山东聊城人,硕士,工程师,主要从事轧钢方面的研究工作。