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脱硝空气预热器堵灰的原因及对策分析

2015-12-11李太兴

电站辅机 2015年2期
关键词:预器吹灰预热器

李太兴

(大唐鲁北发电有限责任公司,山东 滨州 251909)

0 概 述

大唐鲁北发电有限责任公司的1号、2号锅炉为亚临界参数、一次中间再热、平衡通风、单炉膛自然循环汽包锅炉,采用了摆动燃烧器的四角切圆燃烧方式。在直吹式制粉系统中采用了中速磨煤机。锅炉构架为全钢结构,炉顶设有大罩壳,整体呈倒U型布置。

1 设备布置

每台锅炉配有2台半模式、双密封、三分仓容克式空气预热器,逆转布置。为了节能减排,在系统中还设置了脱硝设备,采用的脱硝工艺为选择性催化还原法(SCR),脱硝还原剂是液氨。同时对空气预热器进行了相应改造,将冷端及中间层蓄热元件,合并改造成镀有搪瓷的蓄热元件(高度为1 000mm)。蓄热元件的材质为进口低碳钢,并采用优质搪瓷釉粉进行喷镀,这种喷镀工艺被称为干法静电喷镀。加工成形后,蓄热元件的材料壁厚为1.05mm。另外,将空预器的冷端吹灰器更换为双介质吹灰器。空预器的结构简图,如图1所示。

2 存在问题

鲁北公司1号、2号机组的脱硝系统投运后,空预器出入口的压差,有明显的上升趋势,尤其是进入冬季后,空预器压差的增加速率明显上升,严重影响了机组的安全运行。对1号炉的烟气压差进行了监测,压差的变化曲线,如图2所示。经数月检测,1号炉空预器烟气压差的数据对比,如图3所示。

图1 空预器的结构简图

图2 1号炉空预器进出烟气差压曲线图(9~12月)

图3 1号炉空预器烟气差压数据对比

从图2、图3可知,脱硝系统投运前,1号机组6月至8月的空预器烟气压差,一直维持在1.30kPa左右。自从8月底脱硝系统投运后,1号机组9月至11月的空预器烟气差压显著上升。至11月底,当锅炉满负荷时,空预器的两侧烟气差压分别高达3.3~3.5kPa。2号机组的脱硝系统在连续喷氨运行时,空预器的烟气差压从1.3kPa上升至1.9 kPa。运行至11月后,空预器的堵灰情况迅速加剧,最大负荷下的烟气压差,分别高达3.2~3.0 kPa。停机后,对空预器进行内部检查,发现空预器有堵灰现象,尤其在冷端处的堵灰状况更严重。1号炉空预器的堵灰状况,如图4所示。

图4 1号炉空预器的堵灰状况

空预器堵灰不仅增加引风机的电耗,还影响了锅炉运行的经济性。堵灰严重时,将造成炉膛负压的剧烈波动、供氧量不足导致的负荷受限、风机失速抢风、MFT等情况的出现。经调研,目前已投产SCR系统的电厂或多或少都出现过类似情况,所以,空预器堵灰已成为亟待解决的问题。

3 原因分析

通过对锅炉空预器相关系统的检查,并对堵灰成分进行监测,发现低温腐蚀是造成空预器堵塞的主要原因,即当空气预热器蓄热元件温度低于烟气酸露点时,硫酸及其它化合物就会在蓄热元件壁上凝结,从而引起预热器的堵塞。

3.1 液态硫酸氢铵的沉积

SCR脱硝系统运行中,不可避免地会产生NH3气体,逃逸出的NH3与烟气中的SO3和水蒸气生成硫酸氢铵凝结物:NH3+SO3+H2O=NH4HSO4。硫酸氢氨在不同的温度下,分别呈现气态、液态、颗粒状。对于燃煤机组,烟气中飞灰含量较高,硫酸氢氨在146~207℃时为液态;这个区域被称为ABS区域。烟气经过SCR反应器和空预器热段后,排烟温度被降低,当温度降至185℃以下时,烟气中已生成的气态硫酸氢铵会发生凝固。140~230℃的温区位于空预器常规设计的冷段层上方和中间层下方,硫酸氢铵在此温区由液态向固态转变,因此,具有极强的吸附性,大量灰分会沉降在空预器上,引起空预器堵塞,造成烟气的流通阻力上升。积灰严重时,机组将被迫停运,并需及时对空预器进行清理。硫酸氢铵的沉积过程,如图5所示。

图5 硫酸氢铵沉积图

氨逃逸的形成是由于在SCR反应器内NOx与NH3不完全反应造成的。据统计,当氨的逃逸量小于1mg/L时,硫酸氢铵的生成量很少,空预器的堵塞现象不明显。若氨逃逸量增加至2mg/L,空预器运行半年后的运行阻力将增加约30%。若氨逃逸量增加至3mg/L,空预器运行半年后的运行阻力将增加约50%。

燃煤含硫量的高低对排放烟气中SO3的含量影响很大,如果烟气中SO3含量高,更易使硫酸氢铵形成。所以,采用不同的煤种,控制SCR系统中氨的逃逸量也不相同。对于低硫煤(含S量为1%),控制氨的逃逸量<3mg/L;对于中硫煤(含S量为1.5%),控制氨的逃逸量<2mg/L;对于高硫煤(含S量为3%),控制氨的逃逸量<1mg/L。

3.2 煤质的影响

某年11月,入炉煤收到基硫份平均为1.41%。最高时,全天入炉煤硫份加权平均达2.03%。根据烟气酸露点的经验计算公式[3]:

式(1)中:td—烟气的酸露点,℃;td,w—按烟气的水蒸气分压力计算的水露点,℃;β—与过量空气系数有关的系数;Sar—收到基燃料折算硫分;α—飞灰系数;Aar—收到基燃料折算灰分。

燃用含硫量较高的燃料时,不仅使得烟气中的SO2及SO3气体含量增加,而且烟气酸露点随之上升。烟气中有更多的SO3气体与水蒸汽结合成硫酸蒸汽,随着温度的降低凝结在蓄热元件表面,进而捕捉烟气中的飞灰,造成了空预器的堵塞。

3.3 暖风器未及时投入

进入11月后,环境温度已显著降低。1号、2号炉在该月的送风温度平均为11.59℃、9.85℃,环比10月分别下降7.64℃、7.69℃。当环境气温下降后,若不及时投运暖风器,将使锅炉排烟温度的进一步下降,烟气温度极易达到或低于酸露点下,诱发空预器冷端的低温腐蚀,加剧了空预器的污堵现象。

3.4 吹灰对元件的损伤

空预器经长期运行后,部分低温段蓄热元件已被吹灰器吹损变形,蓄热片之间的通道变窄甚至堵塞,造成飞灰无法通过,进一步加剧了空预器的堵灰。现场检查中,蓄热元件被吹损变形的实物,如图6所示。

图6 蓄热元件被吹损变形

4 应对措施

对空预器的局部污堵进行了故障分析及处理,现从预防空预器的低温腐蚀着手,总结了预防堵灰的经验,并可针对性地采取一些措施。

4.1 脱硝系统的设计优化及运行

SCR装置在设计阶段要通过冷态流动模型试验,结合三维两相流动数值进行模拟计算,对烟道的流场进行优化设计,保证达到流场的均匀;每年定期测量反应器出口NOx浓度,检查出口NOx不均匀度的情况,并进行必要的喷氨优化调整,以改善催化剂入口NOx和NH3的摩尔比;根据SCR反应器内氨氮摩尔比分布测试的情况,对喷氨格栅系统进行必要的改进,增大调节的范围和灵活性,保证无论何种情况下都可以保持氨氮摩尔比的均匀性。在脱硝设备的日常运行中,在保证出口NOx满足排放标准的基础上,降低喷氨浓度,避免过喷现象。

4.2 加强配煤掺烧及燃烧调整

加强入厂煤含硫量的控制,尽量采购低硫煤。加强对各类煤种的参配工作,防止高硫、高灰分煤种集中进入炉膛,控制入炉煤硫份不大于1.0%,同时加强燃烧调整,保持合适的过量空气系数,减少SOx生成,从而最大限度地降低空气预热器的腐蚀。

4.3 根据排烟温度及时投运暖风器

在运行过程中,可根据送风机人口温度及时投入暖风器,并根据排烟温度及时调整,使其保持合适的开度,以确保空气预热器冷端综合温度在规定范围内。

4.4 加强空气预热器的吹灰和水冲洗工作

吹灰前,应将吹灰蒸汽的疏水彻底排净。吹灰蒸汽应保持足够的过热度,避免湿蒸汽经吹灰器进入空气预热器,从而加剧堵灰。脱硝系统投运后,可根据运行状况,提高空预器吹灰母管的压力,由原1.05MPa增压至1.5MPa。重新修订空预器吹灰的操作规定,当烟气压差大于1.5kPa时,用蒸汽对空预器的吹灰频次为4小时/次。当烟气压差大于2.0kPa时,用蒸汽对空预器的吹灰频次为2小时/次。当烟气压差大于2.5kPa时,空预器的蒸汽吹灰将连续投入。(脱硝系统投运前,每天空预器吹灰器的投运时间约3h)。

4.5 在线水冲洗

具备条件时进行在线水冲洗。经调研,某些电厂为应对堵灰问题,已率先实施了空预器的在线水冲洗。冲洗后,压差由2.7kPa降至1.5kPa,且未对锅炉的运行产生影响。

5 结 语

在增加SCR脱硝系统后,引起空气预热器堵塞的主要原因是硫酸氢铵的生成。硫酸氢铵冷凝后附着在受热面上,并捕捉烟气中的飞灰造成预热器堵塞。因此,通过喷氨优化设计及运行调整,控制氨的逃逸率,是减轻脱硝空预器堵灰的主要措施。此外,应严格控制入炉煤质的含硫量。根据压差变化,及时投运暖风器、吹灰器、水冲洗等设备,避免低温腐蚀也是控制空预器堵灰的措施之一。

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