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三聚氰胺产量提高对联碱生产的影响

2015-12-03郭文龙

纯碱工业 2015年5期
关键词:纯碱三聚氰胺母液

郭文龙,王 杰

(山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司,山西 运城 043200)

山西阳煤丰喜肥业集团稷山分公司是一家以变换气为原料生产纯碱、氯化铵的生产企业,纯碱产能10万t/a。后来在原有联碱装置基础上配套三聚氰胺装置,回收煅烧炉气,联产三聚氰胺,自2003年配套装置改造后,联碱产能逐年提高,2008年提高到18万t/a。

2005年3月份我公司回收煅烧炉所副产70%左右的二氧化碳气体,综合产量增加50%。2007年8月份第一套1万t/a三聚氰胺联产纯碱投产后,产量又在原基础上增加10%,但2008年4月份第二套1.5万t/a三聚氰胺投运以来,由于各种原因,生产一直不正常。经过我公司相关技术人员的努力,现第一套、第二套三聚氰胺生产已转入正常,但是随着三聚氰胺产量的不断增加,对纯碱系统的工艺条件产生了严重影响,已经威胁到纯碱系统的正常运行,主要表现在以下几个方面:

1 纯碱系统母液成分发生变化

由三聚氰胺化学反应原理可知,每生产1t三聚氰胺,副产0.81t氨和1.05t二氧化碳气体。随着三聚氰胺产量的增加,大量的副产物氨气和二氧化碳气体被纯碱系统母液吸收,氨母Ⅰ液、氨母Ⅱ液中二氧化碳含量升高,特别是二套三聚氰胺运行正常后,母液成分中二氧化碳、固定铵含量已严重偏离指标。

现将2006年8月份(三聚氰胺未投运)、2007年8月份(一期三聚氰胺投运)、2008年8月份(二期三聚氰胺运行正常)纯碱系统母液成分变化情况对比如下。

表1 2006年8月份纯碱系统母液成分(三聚氰胺未投运)

表2 2007年8月份纯碱系统母液成分(一期三聚氰胺投运)

表3 2008年8月份纯碱系统母液成分(二期三聚氰胺运行正常)

由表1、表2、表3可以看出,2006年8月份、2007年8月份、2008年8月份,纯碱系统氨母Ⅰ液固定铵含量由79.1tt降低到74.9tt,再降到70.8 tt;二氧化碳含量由21.6tt升高到23.2tt,再升到26.0tt;氨母Ⅱ液中二氧化碳含量由21.7tt升高到25.2tt,再升到30.4tt;取出液成分中固定铵含量由86.6tt降低到84.8tt,再降到80.9tt。随着三聚氰胺产量的不断增加,氨母Ⅰ液、氨母Ⅱ液中二氧化碳含量明显升高,碳化取出液中固定铵含量明显降低。

2 碳化塔反应变差,致使双吨产量降低

由于母液中二氧化碳含量升高,而且二期三聚氰胺投运后,游离氨浓度升高,碳化反应上移,筛板温度升高,塔中部温度降低,氨Ⅱ液在塔中停留时间缩短,母液循环量加大,取出结晶细小,固定铵低,碳酸氢铵含量升高至4.9%,同时洗水量增加,纯碱系统母液膨胀,煅烧负荷加重,并且因为碳化反应不好,取出成分中游离氨和二氧化碳含量升高,导致整个母液中二氧化碳、游离氨含量不断升高,工艺条件进一步恶化。另一方面,Ⅱ过程氨母Ⅰ液固定铵降低,二氧化碳含量升高,α值不合格,氯化铵结晶细小,产量降低,质量差。

3 碳化塔筛板结疤严重,使用周期缩短

氨Ⅱ液中二氧化碳含量升高后,碳化塔上部筛板反应剧烈,温度难以控制,碳化塔架空频繁,使用周期明显缩短。原来一个塔使用周期在一个月以上,最多达50天,现在仅为10天左右,甚至只能运行二、三天就被迫煮塔。由于倒塔频繁,纯碱系统母液成分长时间不合格,双吨产量受到影响,并且工艺条件波动大,母液中二氧化碳进一步升高,形成恶性循环。

现将2006年9月份、2007年8月份、2008年8月份碳化塔使用周期对比如下。

表4 碳化塔使用周期对比表

(续表)

4 纯碱系统设备、管道堵塞严重

随着纯碱系统母液中二氧化碳含量的不断升高,碳酸氢铵等副产物增加,结晶母液换热器、结晶器、碳化澄清桶、氨Ⅱ换热器、外冷器等设备管道堵塞严重,影响设备的正常运转。特别是碳化澄清桶,结晶器等设备,一旦发生堵塞停运,对生产影响巨大。结晶母液换热器、外冷器堵塞严重,清理困难,降温效果很差,导致结晶冷析、盐析温度升高,母Ⅱ成分不合格,氯化铵产量降低。碳化炉气管道碳酸氢铵堵塞严重,生产十分被动。

5 纯碱系统电耗大幅升高

由于三聚氰胺尾气温度在130℃左右,碳化吸氨后母液温度升高,纯碱系统工艺条件发生波动,为了降低纯碱系统温度,增开一台大循环水泵。二期三聚氰胺运行后,副产氨增加,吸氨工段使用Ⅱ过程气氨减少,结晶冰机进口气氨压力升高,致使冷析、盐析温度升高,为了降低冰机进口气氨压力,冰机岗位增开一台冰机。另外,由于母液中二氧化碳含量增加,碳化反应变差,煅烧负荷加重,被迫增开一台煅烧炉,一台凉碱机,一套刮板。致使纯碱系统电耗大幅升高,相比二期三聚氰胺投运正常前增加1 000 kWh以上。如两套三聚氰胺生产都转入正常达到额定产量,那么纯碱系统的工艺条件会严重恶化,使双吨产量降低。

6 总 结

经过反复分析研究,并外出多方考察学习,认为主要是两套三聚氰胺运行正常后,三聚氰胺副产物氨和二氧化碳进一步增加,纯碱系统母液成分发生变化引起的。为了遏止纯碱系统工艺条件进一步恶化,避免造成更大的影响现被迫停运检修第二套三聚氰胺,尽快恢复纯碱系统工艺条件,提高双吨产量。二套三聚氰胺投运后,根据纯碱系统母液中二氧化碳含量情况,及时调节三聚氰胺负荷,保证纯碱系统的正常运行。

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