浅谈注水井注水保掺流程改造
2015-10-31韩福泉
韩福泉
(大港油田第三采油厂,河北沧州 061023)
浅谈注水井注水保掺流程改造
韩福泉
(大港油田第三采油厂,河北沧州 061023)
自2006年大港油田采油三厂枣43北块油水井实施地面流程简化优化以后,所有油井全部以串井形式与回油系统“T”接,所有注水井以单井形式与注水系统“T”接,取消了地面地下掺水,油井串井源头井停产期间易出现管线冻堵现象。本文通过工艺流程改造,实现注水井注水保掺,有效解决管线冻堵现象。
注水井 保掺 流程
1 原因分析
大港油田采油三厂枣43北块生产油水井于2006年先期开展地面流程简优化工作,所有油井全部以串井形式与回油系统“T”接,所有注水井以单井形式与注水系统“T”接,取消了地面及地下掺水,取消了计量间和配水间,所有油井均采取串井停掺生产,高液量、高含水油井为源头井,源头井停产期间,源头井至携带井之间回油管线内液体停止流动,虽然管线埋深均在1米以下,但长期不流动易造成回油管线出现堵管线现象。
枣43北块截止到2012年上半年含水率已经达到93%,已经进入到了高含开发后期,为了满足对原油产量的需求,就要加大油井采出量,枣43北块10口油井平均冲次为3.7次/分钟、平均下泵深度为1700米、均采用Φ51mm、Φ57mm管式泵生产,特别是5口源头井泵径均Φ57mm,大泵径、高冲次运转油井易出现抽油杆断脱造成打捞抽油杆停产,高含水、低油量加大了抽油杆与油管之间的磨擦与腐蚀,同样易造成油井修井停产,以上停产现象均有可能出现因油井停产造成回油管线冻堵。
2 应对措施
枣43北块在开发初期布井井距较近(每两口井为一个平台,井眼距离不到4米),随着开发的不断发展,根据实际生产需要每个生产平台均为一口油井和一口注水井,(由图1所示)。在单井注水管线上连接DN25高压管线,配套PG350/DN25调节阀一个和PG350/DN25注水分水器,在注水分水器后用DN25中压管线与源头井预留标产流程连接,通过高压调节阀和注水分水器两级降压后,将注水单井管线中的高压水变为低压水,再通过计算分水器前后两端压差,选择合适水嘴,再调整源头井标产流程,实现油井停产后的注水保掺。如果注水停注,可在注水分水器与源头井标产流程之间安装压风机扫线头,连接压风机进行扫线后关闭源头井与携带井之间切断闸门,变携带井为源头井生产。(由图1所示)
地在流程简优化以后,实际生产过程中此套保掺流程暴露出两方面问题:一是注水分水器应用不广泛,在部分配件损坏后,难以修复,同时保掺流程一次投入较多;二是压风机数量较少,使用需要提前报计划,扫线操作需专业人员操作,不具备及时性。因此我根据生产实际再次提出改进,同样借助油水井井距近,在注水井注量计与上流闸门之间连接DN25高压管线,配套PG350/DN25调节阀一个和PG350/DN25流量计,在流量计后用DN25高压管线与源头井预留标产流程连接,经过注水井流量计上流闸门和保掺闸门两级降压后,将注水系统管线高压水变为低压水,再经过调试两个流量计水量可以实现注水平稳注水和油井平稳保掺,如果出现停注短时间内可以通过关闭注水上流闸门,用注水流量计下流闸门控制水量,注水井反吐保掺。通过近两年使用,未出现过因注水返带保掺扫线造成的回油管线漏失现象。(由图2所示)
随着地面流程简优化工作的不断推动和不断的优化设计,其他区块油井地面流程简优化工作也继续开展,有所区别的是,在废弃计量间的同时,在自然站又完善了一小的掺水冷阀组,供各源头井掺水,同时全部更换了掺水阀组到各源头井的掺水管线,但是由于成本原因,掺水阀组到掺水供水站的总掺母管没有更换,经常出现漏失,影响正常的掺水运行,在总结注水井保掺扫线经验的同时,同样利用油水井井距较近,利用注水井单井保掺流程与源头井地面掺水管线连接,在掺水母管出现漏失后,关闭掺水站来水闸门,用降压后的注水给源头井掺的同时,将保掺水量向上控制,将多余的注水向自然站反切,这样就可以以点带面,将整个自然站所有源头井全部实现注水反带保掺。(由图3所示)