3Cr13不锈钢气阀试样断裂过程的声发射特性
2015-10-27娄燕敏董奇玮李子良焦金龙
娄燕敏,董奇玮,李子良,刘 坤,焦金龙
(1.东北石油大学 机械科学与工程学院,大庆 163318;2.北京石油机械厂,北京 10083;3.大庆油田有限责任公司 第四采油厂试验大队,大庆 163000)
气阀是往复式压缩机的主要零部件之一,在压缩机的排气、功率消耗及其可靠运行等方面有着非常重要的作用。而气阀故障是往复式压缩机最常见、易发的主要故障之一;因此,对往复式压缩机气阀进行实时、准确地故障诊断具有重要的意义。3Cr13不锈钢气阀主要用于控制液体、蒸汽、油品、气体等流体流动的压缩机阀,因而在航空、石油、石化等领域得到广泛应用[1-3]。3Cr13不锈钢气阀在使用过程中,经常出现断裂失效现象。为了不损坏往复式压缩机的整体结构及性能,通常采用无损故障诊断技术对往复式压缩机的气阀进行故障检测[4-6]。
声发射技术是一种动态的无损检测技术。材料在受到作用力后,会发生一定的变形、断裂;当内应力超过材料的屈服极限时,材料会进入不可逆的塑性变形阶段。在此过程中,材料会以瞬态弹性波的形式释放应变能,这种现象就是声发射,又称应力波发射。利用声发射技术可监视材料或零件的有害缺陷,并确定发生损伤的载荷、部位及其严重程度。因此,声发射技术在石油、石化、航空、航天等领域得到了广泛的应用[7-11]。笔者利用声发射技术、万能试验机、扫描电镜(SEM)、能谱仪(EDS)等设备分析3Cr13不锈钢气阀试样的损伤线定位声发射特性、断裂声发射特性及其断口形貌和组分,为往复式压缩机气阀的故障诊断提供一种无损诊断方法。
1 试验方法
往复式压缩机气阀试样材料为3Cr13不锈钢,尺寸为φ12mm×80mm。试验在WEW-2000A型万能试验机上进行,采用加载速率为2mm/min的连续加载拉伸试验模式(图1)。用CTS-8077PR型声发射系统记录并分析线定位、幅度以及振铃计数等声发射参数随加载时间的变化。传感器谐振频率150kHz,滤波频宽100~450kHz,门槛40dB,采用真空脂耦合,按传感器尺寸截取特定长度的橡皮筋固定,通过断铅标定确认耦合良好。使用某公司生产的S3400型扫描电镜观察3Cr13不锈钢试样的断口表面形貌,使用某公司生产的X-Flash610C型X射线能谱仪对断口成分进行分析。
图1 拉伸试验示意图
2 结果与分析
2.1 试样损伤线定位声发射特性分析
图2为相同载荷条件下,气阀试样断裂的线定位声发射特性分布图。由图2可知,气阀试样在距离3号传感器30mm处出现较强声发射峰,呈现试样区域损伤特点,而该处为气阀试样的断裂部位。这是因为,在气阀试样拉伸过程中,其中部区域因承受较大载荷而发生拉伸变形,进而发生区域损伤和断裂。
图2 试样断裂过程线定位声发射特性分布
2.2 试样断裂声发射特性分析
对3Cr13不锈钢气阀试样进行拉伸试验,试样拉伸载荷、幅度随试验时间的变化规律如图3所示。由图3可见,在拉伸时间为175.5s时,气阀试样发生断裂,其声发射幅度最大为84dB。另外,气阀试样在断裂过程中还出现了一些幅度为43~80dB的信号,这些信号为试样内部晶界损伤及微裂纹等机制所致[12-13]。还可看出,气阀试样的最大加载载荷为83kN。
图3 气阀试样断裂过程声发射特性
图4为气阀试样进行拉伸试验时的振铃计数与挠度声发射特性曲线。从图4可看出,当气阀试样的挠度为0.48,0.74时,气阀试样的振铃计数分别为3.7×103,27.1×103个。因此,A1和A2两点分别为气阀试样的起始损伤和严重损伤阶段。
图4 气阀试样振铃计数与挠度声发射特性曲线
2.3 试样断口形貌和能谱分析
图5为气阀试样断口的扫描电镜照片,图5(a)为气阀试样断口的表面形貌,图5(b)为气阀试样断口横截面的表面形貌。由图5(a)可见,气阀试样在承受83kN拉力时,试样表面呈现规则的层状形貌,这是因为气阀试样承受的最大应力超过了其屈服极限。另外,气阀在频繁往复运动时,已达到其疲劳极限,而导致气阀试样发生断裂[14-15]。由图5(b)可见,在气阀试样的断口内部存在大量微裂纹,这就是气阀试样在断裂过程中产生幅度为43~80 dB信号的主要原因。
图5 气阀试样断口的表面形貌扫描电镜照片
利用能谱仪对3Cr13不锈钢气阀试样断口进行成分分析,结果如图6所示。由图6可知,在气阀试样断口表面,其主要成分为Cr元素(重量百分比含量为13.8%),其次为C和Si元素,而K和Fe元素则是由于试验时钢材夹具夹持试样产生的干扰结果。
图6 气阀试样断口的能谱图
3 结论
(1)3Cr13不锈钢气阀试样在距离3号传感器30mm处出现较强声发射峰,在拉伸时间为175.5s时,气阀试样发生断裂,其声发射幅度最大为84dB。在断裂过程中,气阀试样还出现一些幅度为43~80 dB的信号,其最大加载载荷为83kN。当气阀试样的挠度为0.48,0.74时,气阀试样的振铃计数分别为3.7×103,27.1×103个。
(2)3Cr13不锈钢气阀试样在承受83kN拉力时,断口呈现规则的层状形貌。在阀试样断口上的大量微裂纹,是断裂过程中产生幅度为43~80dB信号的主要原因。在气阀试样断口表面,其主要成分为Cr元素(重量百分比含量为13.8%),其次为C和Si元素,而K和Fe元素则是外界试验干扰的结果。
(3)声发射技术是一种有效的往复式压缩机气阀无损故障的诊断方法。
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