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捣固焦在天钢3200m3高炉上的应用

2015-10-23刘大为吴敬英

天津冶金 2015年1期
关键词:炉缸透气性焦炭

徐 巍,刘大为,吴敬英

(天津钢铁集团有限公司,天津300301)

1 引言

近年来,随着炼焦肥煤资源日益匮乏,提高捣固焦比例有利于扩大炼焦煤资源,降低炼焦生产配煤成本。面对成本压力,提高配加价格较低的捣固焦比例有利于降低生铁成本[1]。天钢3200 m3高炉有效容积3200 m3,2006年5月投产,主要工艺技术和装备处于国内先进水平。近年来,由于优质炼焦煤的资源非常短缺,焦炭质量也呈现下降趋势,对高炉稳定产生较大影响。为了保证高炉生产稳定顺行,降低高炉炼铁成本,天钢开始尝试捣固焦。但是,捣固焦在大高炉应用的案例不多,在高炉冶炼过程中的方法有待探索。捣固焦是盲肠气孔,呈扁平状,密度大,在高炉内反应性差,发热量低、产生CO少,使铁矿石间接还原度降低[2]。宝钢和欧洲的一些高炉使用捣固焦,出现焦比和炼铁工序能耗升高10%~15%、产量降低现象[2]。在使用捣固焦冶炼过程中,开始研究捣固焦的使用特点,以及捣固焦对高炉的影响,并探索出了相应的操作制度。

2 捣固焦的主要特点

焦炭质量是高炉冶炼稳定顺行的基础,从料线到风口,平均粒度减小20%~40%。在块状带,粒度无明显变化,在软熔带由于发生碳溶反应,粒度有很大的变化。因此,高炉冶炼对焦炭的质量要求最重要的一点就是要保证焦炭的强度,特别是大型高炉,料柱高,对焦炭的强度要求更高[3],减缓焦炭在高炉内下降过程受到的摩擦和冲击,以保证焦炭料柱骨架作用。捣固焦通过捣固压实提高装煤密度,其装煤密度可达到0.95~1.15 t/m3(顶装炼焦的装煤密度只有0.7 t/m3左右),随着装煤密度的提高,焦炭的质量得到改善。在同样的配煤条件下,捣固焦比顶装焦反应后强度要高3%~5%。捣固焦与顶装焦相比,捣固焦的M40和M10较好,有利于提高块状带的透气性,改善炉况的顺行程度。捣固焦的反应性低,热强度优于顶装焦,有利于降低碳的溶损反应程度,减轻高炉炉腹以下部位焦炭的粉化,也有利于高炉强化冶炼。因此,从焦炭强度上来说,捣固焦可以满足大型高炉冶炼要求。

3 天钢捣固焦的主要参数

天钢高炉所使用的焦炭全部为外购焦,表1中所列参数为2014年天钢高炉使用各种焦炭强度和反应性等参数的平均值。从表1中可以看出,捣固焦的冷强度和热强度指标明显优于顶装湿熄焦,与干熄焦接近。从捣固焦的热强度和冷强度等指标上看,提高捣固焦的比例取代顶装湿熄焦,有利于改善高炉的透气性,有利于高炉的顺行。

表1 2014年天钢3200m3高炉用焦炭的技术参数

表2中所列参数为2014年天钢高炉使用各种焦炭化学成分的平均值。从表中可以看出,捣固焦的固定碳略高于顶装湿熄焦,水分低于顶装湿熄焦,但高于干熄焦。顶装湿熄焦的水分含量高波动大,捣固焦的水分低波动小。

表2 2014年天钢高炉用焦炭的化学成分

4 天钢高炉捣固焦冶炼的特点及制度调整

通过对捣固焦冶炼过程的逐渐摸索,基本掌握了捣固焦的冶炼特点:高炉的透气性提高,高炉顺行状况改善,炉顶温度高,边缘气流易发展等。主要是捣固焦反应性低导致矿焦比降低,高炉透气性改善,容易接受大风量所致。根据捣固焦冶炼的特点对高炉的各项制度做出了有针对性地调整。

4.1 布料制度的调整

捣固焦的冷强度较好,有利于降低焦炭在块状带的压差,透气性增加,容易接受大风量,边缘气流易发展。在操作中主要表现为炉身下部壁体活跃,渣皮脱落频繁。布料制度调整以开放中心气流,抑制边缘为主,稳定煤气分布,提高煤气利用率。矿圈由33322调整为43322,抑制边缘气流,吹透中心,提高炉缸活跃性。随着透气性的提高,根据炉况逐步收焦圈以提高煤气利用率,焦圈由19圈逐步收到18圈。并增加比重和焦炭负荷,促进高炉内煤气流的合理分布,为高炉的稳定顺行创造有利条件。批重由75 t逐步增加到80 t,焦炭负荷由4.68逐步增加到5.0。

4.2 送风制度的调整

捣鼓焦热强度较好,反应性低,焦炭在高炉下部粒度保持较好,容易接受风量,有利于强化冶炼,允许使用较高的鼓风动能。送风制度的调整,以保证中心气流,活跃炉缸,为初始煤气流的合理分配创造条件。风口面积从0.4206 m2逐步缩小到0.4108 m2,风动能逐渐提高到 14000 kg·m/s,风量提高到6100 m3/min。为了保证高炉中心气流稳定通畅,逐步缩小风口面积。如图1所示,风口面积缩小后,压差逐步降低。

4.3 造渣制度的调整

造渣制度是高炉冶炼主要操作制度之一,炉渣制度直接决定高炉铁水质量和温度等关键因素。炉渣流动性是高炉顺行的主要影响因素之一。因此,造渣制度的调整要充分考虑到炉渣的流动性及其脱硫能力。捣固焦含硫量不高,平均在0.52。炉渣碱度由(1.18±0.03)调整为(1.15±0.03),含硫量平均0.83。生产实际情况说明,满足脱硫要求且炉渣流动性较好,软熔带透液性增强,有利于炉况顺行。

4.4 热制度的调整

炉缸热制度是高炉稳定顺行的基础。捣鼓焦的冶金性能比顶装湿熄焦好,有利于保持炉缸充足的热量需求。但天钢原料质量波动较大,为了保证高炉的生产安全,炉缸热量维持较高水平。物理热控制在1500~1510℃,生铁含硅量在0.4%~0.5%。在高炉操作上,炉缸热制度以物理热作为主要控制目标。提高捣鼓焦比例后,物理热与平均值均在1500℃以上,[Si]在0.45左右,说明天钢使用的捣鼓焦有利于保证炉缸充沛热量。

5 应用效果

5.1 煤气利用率的改善

如图2所示,在使用捣固焦的过程中,通过上下部调剂等制度的调整,煤气利用率从5月到8月逐步提高,透气阻力指数亦呈下降趋势。2、3月份高炉烧结矿质量出现恶化,煤气利用平均值较低。通过天钢高炉捣鼓焦冶炼的操作实践,证明使用质量满足高炉要求的捣固焦,对改善煤气利用率是有利的。但在使用过程中,要根据高炉实际炉况,进行合理的制度调整。

5.2 高炉生产指标

高炉冶炼生产表明,2014年3月捣固焦配比由15%提高至45%。高炉燃料平均为522 kg/tFe。焦比平均在350 kg/tFe,8月份中旬至今为345 kg/tFe。从表3中可以看出,在捣固焦提高过程中,燃料比变化不大,呈下降趋势,焦比下降较明显。因此,捣固焦在改善高炉透气性方面有明显作用。

表3 天钢3200 m3高炉2014-01—08期间部分指标

5.3 经济效益分析

从3月到10月,捣固焦代替湿熄焦节约费用约为41.75元/t,累计消耗焦炭约600万t,从3月到10月节约费用41.75元×600万t×30%=751.5万元,年综合经济效益约1100万元。

6 结论

天钢3200 m3捣固焦的应用取得了成功,且摸索出了相应的操作制度,对国内大型高炉使用捣固焦冶炼提供了应用实例。使用质量合格的捣固焦,对降低高炉透气性,强化冶炼有明显作用。天钢高炉使用捣鼓焦代替部分顶装焦进行高炉冶炼,达到了生产经济指标,取得了显著的经济效益。

[1]张双龙.大容积高炉用捣固焦的研究与应用 [J].燃料与化工,2011,42(4):29-30.

[2]王维兴. 高炉炼铁对焦炭质量的要求及对捣鼓焦的评价[C]//2011年捣鼓焦技术、捣鼓焦质量与高炉冶炼关系学术研讨会论文集.北京:中国金属学会,2011:1-4.

[3]王戈.攀钢高炉捣固焦冶炼生产实践 [J].四川冶金,2010,32(3):28-30.

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