电解槽漏料原因分析及解决方法
2015-10-21钱锋
钱锋
【摘要】本文对电解槽中缝漏料原因进行了分析,找出主要有打料过程漏料、净化系统吸料、火眼积料、下料器漏料四种原因,并制订了相应的解决方法。
1、概述
节能降耗历来都是生产管理中的焦点和难点,关系着企业的经济效益,是提高企业生存能力和竞争力的手段。我公司电解槽频繁出现中缝漏料的情况,导致壳面块大量积存,电解槽中缝漏料除了造成氧化铝的大量浪费外,还存在以下弊端:(1)壳面上积存的氧化铝必须由人工进行清理,极大的增加了人工的工作量。(2)由于电解槽壳面温度较高,员工容易烫伤,存在较大的安全隐患。(3)容易使电解槽由于氧化铝保温层太厚而处于热行程,造成炉帮融化、电流效率降低。
2、原因分析
经过仔细分析,从漏料的时间、漏料的部位进行分析,认为造成中缝漏料的情况主要有以下几种原因:
2.1打料过程中漏料。发生时间:在净化车间向电解车间打料过程中或完成一次下料动作后发生。漏料部位:从料箱排尘管正下方对应的鱼肚中漏出。原因:(1)打料压力过高;(2)料箱中隔板密封不严;(3)电解槽下料器反吹风风压高。
2.2净化系统吸料造成的漏料。发生时间:多在锤头完成一次打壳动作后发生。漏料部位:电解槽鱼肚中的任意部位漏出。原因:由于国产氧化铝密度较小,在下落过程中受到从火眼喷出气体的冲击而飞扬起来,被引风机产生的吸力吸到鱼肚中,受打壳时的振动落到电解槽壳面上。
2.3火眼积料。发生时间:每次下料动作完成后发生。漏料部位:锤头处漏出。原因:由于火眼被堵,氧化铝料全部或部分落到壳面上,而没有完全进入电解槽中。
2.4下料器故障引起的漏料。发生时间:随时可能发生。漏料部位:锤头处漏出。原因:由于下料气缸密封不严。
3、解决方法
根据不同的漏料情况,制定了不同的对策,具体如下:
3.1打料过程中漏料的解决方法。(1)在满足正常供料的情况下,尽量减小供料压力,经过多次试验打料压力由5500pa降低到4500pa,既保证了正常的供料,又使漏料情况降低到最小。(2)对料箱中的隔板重新进行满焊,料箱中的隔板经过长时间使用后,焊缝可能开焊,隔板也有可能出现破损,可在电解槽进行大修时对隔板进行补焊。(3)将下料器反吹风压力控制在100Kpa左右,不要太高。
3.2净化系统吸料造成的漏料的解决方法。(1)采用高质量的砂状氧化铝,砂状氧化铝比粉状氧化铝粒度大,不易飞扬,同时在电解质中溶解性较好,所以采用高质量的砂状氧化铝能在一定程度上减轻中缝漏料。(2)对净化系统进行技术改进,由人工控制引风机进气量改为变频器自动控制。这使得引风机进气量能及时、平稳控制在正常的要求范围内。
3.3火眼积料造成的漏料的解决方法。必须将多余的积料清理走,然后将火眼打开,同时要经常检查,防止火眼再次被堵。
3.4下料器故障引起的漏料的解决方法。对下料气缸进行修理,加强密封。下料气缸经过长时间使用后,密封圈容易磨损,引起密封不严,必须及时将破损的密封圈进行更换。
4、实际处理过程
通过一段时间的连续观察,打料过程中漏料和下料器漏料两种情况发生的机率较少,发生次数较多的事火眼积料和净化系统吸料造成的漏料。
4.1对净化系统进行技术改造。(1)增加除尘器的过滤面积,将除尘器的过滤面积增加了3000平米。(2)及时更换透气性较差的布袋,并定期振动烟道,清理积料。(3)对供料风机系统进行了改进,加装了变频控制器,由人工控制引风机进气量改为变频器自动控制引风机进气量,同时在工段的第一台槽和最后一台槽上安装了料位计,加装了远程控制系统,仪表的信号直接传输到净化主控室控制台,如果第一台槽和最后一台电解槽打满料后,控制台接收到信号后自动关闭供料風机,不会使料溢出,实现自动供料。
4.2加强对火眼积料情况进行监督、考核。制定了严格的考核制度,促使电解工及时将火眼处多余的料清理干净,再及时将火眼打开。通过采取以上措施,中缝漏料的情况基本得到了解决。
5、结论
造成电解槽漏料的情况主要有四种原因:(1)打料过程漏料。(2)净化系统吸料造成电解槽漏料。(3)火眼积料。(4)下料器漏料。生产过程中通过观察漏料发生的时间及漏料部位,即可判断出具体属于那种漏料情况,然后采取相应的措施,尽量将电解槽漏料控制在最低限度,减少氧化铝的浪费,保证电解槽的高效、平稳运行,也为企业节约了能源,是企业向资源节约型企业发展。