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增设低压省煤器降低锅炉排烟温度

2015-10-21高忠义李永会

建筑工程技术与设计 2015年8期

高忠义 李永会

【摘要】乌海热电厂锅炉投产后排烟温度高超标,结合现场实际情况,增设了低压省煤,排烟温度可降低至130℃,降低煤耗3.6g/kwh

【关键词】排烟温度高 增设低压省煤器 降低煤耗6g/kwh

前言

乌海热电厂#1炉为东方锅炉厂设计生产DG-670/13.7-20型中间再热自然循环煤粉锅炉,配国产200MW抽凝机组,最大蒸发量670t/h,额定汽温540/540℃,设计煤种为烟煤。锅炉的设计排烟温度(BMCR)136.7℃,设计效率92.87%,2005年7月安装调试完毕,投入生产。但实际运行锅炉排烟温度达165℃(冬季)~185℃(夏季),排烟温度超设计值30℃以上,为保证布袋除尘器的布袋安全运行,保证脱硫系统的高效运行,需要烟气温度有大幅度的降低。为此,经对多套降低排烟温度方案论证,最终采用在电除尘器后烟道内加装低压省煤器。

1、 低压省煤器安装系统简介

低压省煤器热力系统如图1所示,其水侧与汽轮机回热系统的凝结水系统联布置,按经济效益最大化原则,夏季冬季采用不同系统与不同的运行方式(夏季模式按7个月,冬季模式按5个月)。夏季运行模式进口水取自低压加热器系统;冬季运行模式配合电厂供热,以热网加热器凝结回水为主冷介质,以前级低压加热器出口凝结水为辅。两种模式下的各路给水均经进口电调阀进入低压省煤器,经烟气加热后返回除氧器。根据季节、煤质和工况的需要,装在水源上的进口电调阀可对进水的流量和温度进行调节,以保证低压省煤器受热面的壁温高于露点温度,防止低温腐蚀的发生,并使烟温降至需要的温度。这种热力系统,低压省煤器的给水跨过若干级加热器,利用级间压降克服低压省煤器本体及连接管道的流阻,不必增设水泵,提高了运行经济性、可靠性,同时也自然地实现了排烟余热的梯级利用。由于冬季模式与夏季模式受热面内流动的均为凝结水,切换时无需对管路系统进行清洗,冬、夏季模式可实现在线切换,可以有效保证设备的可靠性。

图1 低压省煤器管路系统图

1-低压省煤器本体;2-低省进口集箱;3-手动调阀;

4-低省出口集箱;5-流量计;6-低省进口电调阀

低压省煤器的总体布置采用了双烟道错列管排逆流布置。主受热面以锅炉对称中心为界,分甲、乙两侧分别安装于预除尘器后、布袋除尘器前的两个上行烟道内。烟气从回转式空预器流出,经预除尘器后转弯上行,在竖烟道内自下向上冲刷省煤器蛇形管束;由凝结水系统流来的低压加热器主凝结水,经布置在上方的低压省煤器入口集箱进入低压省煤器,自上而下经蛇形管排流入下方的出囗集箱,经一凝结水母管汇集后,返回除氧器。由于实现了介质、烟气的逆向流动,一方面可大大提高低压省煤器的传热系数,解决布置危机;另一方面,可使排烟温度的降低不受介质出口水温的限制,最大限度地降低排烟温度。

低压省煤器传热元件采用镍基渗层零隙阻螺旋翅片管,翅片与母管的焊接工艺是专门为低压省煤器设计的高温钎焊工艺,接触热阻几乎为零,抗腐蚀,耐磨损。上述结构与尺寸的组合,长期设计实践及运行业绩表明,具有较高的总传热系数和防止磨损、堵灰及抵抗腐蚀的综合性能。同时,在烟气流阻限制较严格的情况下,可使烟气侧流阻控制在允许值之内。采用夹持板支持蛇行管屏重量,并将重量传递至横穿上行烟道壁的横粱上,小横梁两端搁置于加固设计的型钢组合横梁上,将重量传至地面。夹持板同时起到固定管束各管间横、纵向节距的作用。

2、保证低压省煤器安全运行采取的措施

2.1防止磨损措施

因我厂燃用煤种变差,灰分大,达到40%,所以必须考虑受热面的磨损问题。为了防止或减轻受热面磨损,采取如下技术措施:布置方位避开高灰分区域,布置在电、袋除尘器中间,经过电除尘之后,含灰量减少,低省磨损减轻。

受热面换热管采用镍基渗层零隙阻钎焊螺旋翅片管,这种换热管基管与翅片表面渗有含镍、铬和磷的合金,极大提高了管子表面硬度和耐磨性,实验表明,镍基渗层零隙阻钎焊螺旋翅片管的维氏硬度为普通管的2-3倍,有效地减轻受热面磨损。

螺旋翅片起到抑制贴壁流速的作用,这种结构特点可延长低压省煤器的磨损寿命,在所有弯头安装防磨护瓦。

2.2防止低温腐蚀措施

我厂燃用煤硫分较大,运行煤种最高达到1.9%,考虑受热面的结露腐蚀问题,采取了如下技术措施:

(1)受热面布置在高温区域,可有效提高受热面管壁温度,保证整个受热面金属壁温处于烟气露点之上,不会发生受热面的低温腐蚀。

(2)合理优化低省进水温度,通过调节#1、#2低加引出水量,控制低省入口水温﹥95℃

2.3防止积灰措施

因我厂燃用煤种灰分大,达到40%,防止积灰,采取如下措施:

(1)受热面布置方位避开高灰分区域,布置在电除尘之后。

(2)设计合适的烟速,在受热面竖直烟道中大于灰分的沉降速度,保证将灰分带出。

(3)镍基渗层螺旋翅片管翅片的径向方向与烟气来流方向一致,避免了翅片上积灰的可能。

(4)螺旋翅片起到抑制贴壁流速的作用,这种结构特点可防止换热管上积灰的出现。

(5)防止低温腐蚀的技术措施,可以有效保证受热面金属壁温处于烟气露点之上,避免“结露”现象的发生,从而避免了湿管壁粘灰现象的出现,可防止积灰的出现。

(6)在电除尘器之后、受热面下方的烟道弯头处设置排灰口,将可能落下来的少量灰分及时地排出,以防止积灰的产生。

3、低压省煤器运行注意事项

3.1低省投运后,防止形成低温腐蚀,低省进口水温保持85℃以上,低省后烟温控制在135℃以上。

3.2当煤中硫分增大,或者锅炉低负荷运行时,需要适当提高进水温度,以提高低压省煤器的最低壁温,有利于防止低温腐蚀的发生。提高进水温度后低省的節能量稍有降低,但幅度不大。

3.3防止因低壓省煤器内凝结水汽化导致的管路冲击振动。如果低压省煤器管内水温超过了所在处压力所对应的饱和温度值,就会发生凝结水汽化现象。随着水汽化量的增加,若汽体不能及时从管路中排出,就会由汽柱栓塞、阻滞造成水侧阻力增加,发生换热量减少或无换热量的现象,同时伴有管路的冲击振动。为避免此类事故的发生,应注意低省投运前充分注水排空气,投运中避免因低省进口阀门开度过小而导致低省中水流量过小、压力过低。

4、经济效益分析

锅炉增设低压省煤器后产生的经济效益分为二部分:第一为由于低压省煤器回收了锅炉排烟余热,并输入到回热系统所产生的经济效益;第二可以提高布袋除尘器的工作可靠性和除尘效率。现分述如下:

4.1从随机运行截图(图一)显示低压省煤器入口烟温为165℃,低压省煤器出口烟温降至130℃,低压省煤器回收排烟余热,用于加热凝结水管路的凝结水,起到替代部分低压加热器的功能,从而节省了低加的回热抽汽,相对提高了汽轮机做功能力,若保持发电功率不变,则汽机的进汽量会减少,发电的热耗率会降低,从而会使发电煤耗降低。按降低排烟温度30℃计算,可降低煤耗3.6g/kWh (节能手册注明每降低排烟温度10℃,可节约煤耗1.2 g)

4.2排烟温度降低,烟气体积流量减小5.7%,烟气通过布袋的通流速度降低,减轻了布袋除尘器的负荷,提高了除尘效率。排烟温度降低30℃,布袋除尘器滤袋寿命可由3万小时延长至4万小时。另一方面布袋虑料由进口戈尔覆膜可改用国产虑料,一次性整台除尘器换袋费用可节约500万元。

4.3进入脱硫系统的烟气温度降低,保证了除雾器的安全运行,同时脱硫塔的蒸发量大幅度降低,烟气带水量减少,因此,排烟中的含湿量降低,减轻了湿烟气对烟囱的腐蚀。

图一:

5、结论

乌海热电厂#1锅炉增设低压省煤器后,产生的直接经济效益显著。可以降低煤耗率3.6g/kWh,每年节约标煤4180吨,折合资金119.13万元(标煤价格按285元/吨);改造后布袋除尘器每年少换布袋210条(耐高温戈尔腹膜虑袋厂价1050 元/条),节约22.05万元,年总经济效益141.18万元;同时每年减少污染物排放量CO28753吨,SO2167吨,创造了良好的经济效与社会效益。