提高储罐基础面层沥青砂施工一次合格率
2015-10-21丁冬生
丁冬生
【摘要】阐述了油罐基础沥青砂绝缘层常见质量缺陷及形成原因,并采取针对性措施,从选材、施工工艺配比、施工操作程序等方面入手,提高沥青砂施工一次合格率。
【关键词】油罐;沥青砂;质量控制;
1.工程概况
本工程位于舟山市定海区岑港镇外钓岛,本次施工共计14台储罐基础,详细为:7台10万方罐基础和7台5万方储罐基础。油灌基础设在天然地基上,油罐基础采用钢筋砼环墙(环墙)式基础,环墙中心圆直径同罐设备基础;钢筋砼环墙内采用级配砂石填料填筑、找坡,然后设置一布一膜防渗层,上部为中粗砂填筑加AC-10细粒式沥青砼、沥青砂绝缘层压实。油罐基础单罐设置AC-10细粒式沥青砼厚度80mm,沥青砂绝缘层厚度40mm,14台罐基础共需铺设工程量为沥青砼2800m?和沥青砂2240m?。
2.沥青砂质量缺陷及其产生原因
该项目为分公司首次进行油罐基础施工,油罐基础沥青砂防腐层是金属油罐的承载接触面,它为油罐提供了一个坚实的初始表面和标准的水平参照面。沥青砂面平整度的缺陷和误差,会造成罐体垂直偏差超标,影响浮盘升降和物料计量;表层出现裂纹,影响基础受力,影响储油安全。
我部已摊铺完成10万m?罐进行调查,发现由于油罐基础沥青砂防腐层施工摊铺面积大且有一定设计坡度,施工过程中易出现的质量问题有压实度不足、摊铺厚度不够、表面平整度不合格、标高不符合要求、表面出现非贯穿性裂纹等。通过对沥青砂绝缘层划分同心圆抽样检查,共检查216点,其中出现质量问题点共计40点,合格率仅为81.5%。 项目部对不合格数据进行分析,表面平整度不合格、表面有裂纹这两项的不合格率占不合格点的78%,是影响沥青砂面层质量的主要问题。
针对这个情况,项目部组织管理人员现场验证和分析,对产生缺陷的原因归结如下:
1)接缝处理不当
施工时要用角钢分隔成若干个扇形,以及施工时出现的周期间隔使沥青砂垫层中出现了两种工缝:冷缝和热缝,未能正确处理,造成接缝处不平整和出现裂缝。
2) 摊铺坡度、高度控制偏差大
油罐基础表面为斜坡,标高控制较难,施工中控制桩间距较大,造成拉线位置和边界槽钢高度有偏差,施工时表面平整度超标;施工时摊铺沥青砂对槽钢碰撞后,未进行复测调整,测量工对边界线测量10点,仅合格5點,合格率为50%。
3) 中粗砂垫层未压实
上道工序中粗砂垫层填筑压实时,因油罐基础为环形,压路机碾压时角落未能碾压,造成油罐基础四周砂垫层未被压实。沥青砂降温收缩和碾压等外力作用下,四周中粗砂发生滑移,造成沥青砂补面层不平整和出现裂缝,故我们认为此项为要因。
4)砂原材料未达到要求
沥青砂绝缘层的砂须采用干燥的中砂配制,含泥量不得超过5%。通过对沥青砂表面查看,部分表面有颗粒石子,造成局部不平整;对砂原材料抽查,发现砂子含颗粒杂质较多,影响沥青砂面层平整度。
5)沥青砂配合比不合理
图纸要求,沥青采用60号和30号沥青,配合比为重量7%的沥青和93%的中砂。但由于60号沥青无货源,我方在取得设计同意后,采用性能更好的70号沥青代替60号沥青,用70号沥青跟10号沥青按重量比1:1混合代替30号沥青。原材料变化后,采用原有配合比,未重新进行配合比试验。
上述影响沥青砂面层质量的不合格项与施工工艺和材料试验有关。项目部采取有效措施,可以改进施工工艺和材料,降低质量不合格率,解决了面层平整度和裂缝问题,就可以使沥青砂面层质量一次合格率提高14.35%,沥青砂面层质量一次合格率达到95%以上。
3.沥青砂面层施工的改进
针对上述五个影响因素,项目部制定了针对性对策,对影响因素进行了改进和实施。
3.1 对接缝进行专项处理
缝处理由于施工时要用钢模分隔成若干个扇形,以及施工时出现的周期间隔使沥青砂垫层中出现了二种工缝:冷缝和热缝。前期由于接缝未进行专项处理,造成接缝处质量较差。小组成员查阅相关资料,后续施工中对两种缝进行专项处理。
A)热缝处理:在接缝处浇上一层热沥青,并将铺设的厚度和宽度适当加大,然后用火夯反复夯实,刮去多余的砂浆,最后用烙铁烫平。
B)冷缝处理:先将原砂浆垫层表面有污染的面层刮去,然后用温度较高的火烙铁加热,再在上面浇上一层热沥青,然后铺上新拌合的砂浆夯实。
对策实施后,质检员对接缝处进行检查,接缝处表面无凹凸,平整度符合要求。
3.2 增加坡度控制桩点数
沥青砂绝缘层顶面找平控制方式是从基础中心定位,基础中心埋设钢筋控制点,沿着中心点向四周根据坡度设置多道拉线。拉线设置后,根据控制桩沿着拉线布设固定槽钢。工程实际施工中控制桩间距较大,造成拉线位置和槽钢高度有偏差。原来控制固定边界的槽钢控制桩间距为2m。现增加控制桩数,缩小间距。控制桩间距由原来的2m间隔调整为1m间隔,不平整处小石子进行调整垫高。
沥青砂铺设过程中,摊铺时易造成槽钢移动,精度降低进而造成表面不平整。沥青砂摊铺时,测量员在现场对边界槽钢进行复测,有偏差及时进行调整。
对策实施后,表面不平整现象减少,沥青砂外观质量提高。
3.3 环梁四周粗砂垫层未压实
油罐上道工序中粗砂垫层填筑压实时,环梁四周压路机碾压式不能充分碾压,造成油罐基础四周砂垫层未被压实。沥青砂降温收缩和碾压等外力作用下,角落中粗砂发生滑移,造成沥青砂补面层不平整和出现裂缝。
针对油罐基础四周角落里的中粗砂垫层,因砂垫层易排水固结,洒水后采用平板振动器加人工夯实替代压路机进行多次碾压压实。在压实度检测时,取样检测点重点在此处,密实度检测合格后才可以进行沥青砼和沥青砂施工。
对策实施后,环梁四周沥青砂外观质量提高,无裂缝和不平整现象发生。
3.4 加强对沥青砂原材料检验
设计要求沥青砂绝缘层的砂须采用干燥的中砂配制,含杂质量不得超过5%。通过对沥青砂表面查看,部分表面有颗粒碎石,造成局部不平整凸出,影响外观质量。故我们对砂原材料加强检验,进场前进行取样检测,符合中砂要求后,再组织材料进场。
对策实施后,沥青砂拌合料质量提高,沥青砂再无表面出现石子出现。
3.5 进行配合比试验
原配合比为质量比:重量7%的沥青和93%的中砂。我方在取得设计同意后,采用70号沥青代替60号沥青,用70号沥青跟10号沥青按重量比1:1混合代替30号沥青。原材料变化后,未重新进行配合比试验。项目部委托舟山市交通工程质量监督局检测中心进行配合比试验,实验室根椐密实度等使用要求和砂子细度模数,当地气温情况确定几个配合比,做成试件经马歇尔稳定度试验后,确定最佳配合比,最佳配合比为重量6%的沥青和94%的中砂。
新配合比施工后,沥青砂强度和黏度均有所改善,沥青砂质量得到提高。
4.实施效果校验
4.1质量效果
经过对策的实施,我们加强了现场控制与管理,14个油罐基础沥青材料面层于2013年6月25日施工完毕。小组对14台储罐沥青砂防腐层外观进行检测,共检测点数2000个,合格点数1922点,合格率为96.1%。从检查结果看沥青砂面层质量一次合格率由81.5%提升到了96.1%。该分项工程经自检,监理验收后评定合格。
沥青砂面层铺设完成后、压实度根据规定进行钻芯取样检测,压实度均大于95%,达到了设计要求。
4.2 经济效益
由于保证了沥青砂防腐层施工质量,提高了工程质量的一次合格率,节省了修补返工费用,返工修补费用成本按4人一天,工资为300元/天(含材料),单罐修补需5天,共14台罐基础,节约费用为4*400*5*14=11.2万元。