E+L纠偏控制系统在LCZZ
--33BB成型机上的应用
2015-07-18张先亮
张先亮
(杭州朝阳橡胶有限公司,浙江 杭州 310018)
E+L纠偏控制系统在LCZZ
--33BB成型机上的应用
Application of E + L rectif cation control system in LCZ - 3 B building machine
张先亮
(杭州朝阳橡胶有限公司,浙江 杭州 310018)
LCZ-3B型两鼓成型机,由于该机型设计年代较早,设备的自动化程度较低,机械挡边纠偏效果很差,经常会出现内衬层卷边、堆料现象。为此,我们用自主研发的E+L自动纠偏控制系统去替代机械挡边结构的机械纠偏系统,从而大大改善内衬层料的纠偏效果,消除由于纠偏装置本身缺陷导致的内衬层卷边、堆料现象,进而保证轮胎的正常生产。
LCZ-3B;内衬层;纠偏
随着中国高速公路、高等级公路的不断增加,适应高速,具有节油、舒适、安全性能高的全钢载重子午线轮胎越来越受到用户的青睐,其应用比例将不断增加,随着我国载重汽车保有量的持续增加,为了3~5年替换胎需求年均增速将明显拉动整个全钢子午线轮胎的需求总量,预计至2017年我国全钢子午线轮胎的需求总量将达到1.5亿条。
在上述大环境下,如何利用原有的设备,通过改造做出数量更多,质量最好的轮胎显得尤为重要。本文就是介绍E+L自动纠偏控制系统在LCZ-3B型两鼓成型机上的应用以达到快速提高轮胎的产能,提升胎坯质量的目的。
1 原设备存在的问题
LCZ-3B型两鼓成型机在改造前,内衬层输送路径中无自动定中纠偏装置(更换料卷的时候,前卷尾端材料和后卷前端材料都会有偏差,这样导致后面的进程不精确),只是在内衬层输送前模板两侧安装机械挡边,由于内衬层在工字轮内位置不定(材料在半制品车间卷取时没有精确的卷取,转到成型工序作为放料卷时将是位置不稳定的喂料),因此内衬层在输送带上输送过程中会发生偏移,从而撞上前部模板的机械挡边,继而引起内衬层卡料、堆料故障。
2 E+L纠偏控制系统在LCZ-3B成型机上的应用
2.1 E+L纠偏系统电气部分
纠偏工作系统原理如图1所示。
E+L纠偏控制系统主要控制模式有两种:
(1)电机到达极限材料输送停止,然后气缸举起材料,纠偏器回中,材料落下继续工作。
图1 E+L纠偏系统工作原理图
(2)每次内衬层输送停止,不管电机是否到达极限,气缸都举起材料,纠偏器回中,材料落下后等待,材料输送。
E+L自动纠偏控制的控制流程:
E+L自动纠偏系统在工作过程中需要和PLC进行联动,通过PLC发送指令控制气缸抬起,来抬起材料,以便纠偏器回中。其次,需要PLC控制纠偏在不同过程中的纠偏模式。
目前常用的E+L纠偏系统与PLC联动方式上可以分为两种:一种是以太网通讯;一种是I/0通讯方式。本文采用的是第一种控制模式(见图2),I/0通讯方式。
图2 E+L纠偏系统控制原理图
2.2 E+L纠偏系统机械部分
纠偏系统机械部分如图3、图4所示。
图3 E+L纠偏系统机械结构图
图4 E+L纠偏传感器调整机架结构图
3 小结
通过对LCZ-3B型两鼓成型机内衬层纠偏自动化改造,基本消除了由于物料在输送过程中产生的偏移造成的堆料、卡料故障。实现了LCZ-3B成型机产能较大幅度的提升,经公司生产计划部门统计:改造后每台(LCZ-3B型)成型机每天的产能比改造前提高了近10条轮胎,年累计增加效益210多万元。
(XS-02)
TQ330.493
1009-797X(2015)09-0048-02
B
10.13520/j.cnki.rpte.2015.09.008
张先亮(1986-),硕士,2008年安徽工程大学自动化专业本科毕业,2013年青岛科技大学控制理论与控制工程专业硕士毕业,主要从事轮胎成型机维护和研发改造工作。
2014-03-14