用页岩高岭土代替粉煤灰配料生产优质水泥熟料的实践
2015-06-28李波波朱
李波波朱 伟
( 沂南中联水泥有限公司,山东省 临沂市 276315 )
用页岩高岭土代替粉煤灰配料生产优质水泥熟料的实践
李波波1朱 伟2
( 沂南中联水泥有限公司,山东省 临沂市 276315 )
1 引言
沂南中联水泥有限公司(以下简称:我公司)位于山东省临沂市马牧池乡,是一条5000t/d的新型干法水泥生产线。配有国内最大的1.6×2.0m辊压机以及国内最先进的第四代篦冷机 。随着水泥生产规模的扩大和产能的不断增加,粉煤灰资源显得日益紧张,价格也越来越高,导致熟料成本上涨,压力加剧。
然而,沂南地处山区,附近有着丰富的砂岩、页岩资源以及大量的高岭土矿。为实现节能降耗,我公司决定用价格低廉的高岭土和页岩尾矿搭配使用,来替代粉煤灰作为铝质校正原料配料生产优质水泥熟料。2013年6月~2013年12月在Ф4.8×72m的回转窑上组织工业试生产,通过调整取得了较好的效果。先将生产经验与业内同行探讨并分享。
2 生产试验
2.1 配料组分及其化学成分
我公司原设计使用石灰石、砂岩尾矿、铁石尾矿和粉煤灰四组分配料。为降低成本,就地取材,我们通过试验论证,使用高岭土和页岩搭配来替代粉煤灰配料,其配料组分及化学成分见下表1所示。
表1 :原材料种类及化学成分(%)
从表1可以看出:页岩中碱含量比粉煤灰高,为保证熟料中的碱含量,我公司采取了以下技术措施:
1)严格控制进厂页岩碱含量,对进厂页岩碱含量大于6.0%的一律拒收,做到从源头控制碱含量;
2)对进厂页岩与高岭土选择合适的比例进行搭配使用,以降低生料中的碱含量,并能够起到铝质校正原料调整的效果。经过实验最终确定按页岩与高岭土=1:2比例搭配后入调配库。
2.2 出磨生料及出窑熟料质量特点对比
表2:出磨生料质量特点
表3:熟料质量特点
类别烧失量SiO2Al2O3Fe2O3CaO MgO R2O SO3f-CaO∑替换后0.25 21.61 4.85 3.40 64.78 3.77 0.62 0.47 1.10 99.61替换前0.19 21.50 4.87 3.35 64.46 3.85 0.51 0.31 1.02 99.14
表4:熟料矿物组成及三率值
表4 熟料矿物组成(%)及三率值
表5:熟料强度
表5 熟料强度分析
从表2和表3可以看出:使用页岩和高岭土搭配后,出磨生料和出窑熟料的碱含量得到有效控制,与使用粉煤灰配料出磨生料和出窑熟料中的碱含量相差甚小;由表4可以看出:替代后烧制的熟料中C3S含量稍有增加,说明替代后有利于C3S的形成;从表5可以看出:使用页岩和高岭土配料烧制出的熟料,强度均符合公司内控指标,超出了国家标准要求。而且使用高岭土和页岩混合料替代粉煤灰配料后,熟料标煤耗继续维持在100~104Kg/t的范围之内,这说明熟料烧成热耗同比没有增加。
3 存在的问题及改进措施
3.1 存在的问题:
1)高岭土和页岩搭配使用过程中,在用装载机按2:1比例搭配后进入破碎机,后经皮带直接输送到调配站,没有经过预均化堆场。导致两者搭配不均匀,造成出磨生料成分波动较大;
2)进厂页岩粒度较大,在破碎过程中电耗增加;
3.2 改进措施:
1)高岭土和页岩搭配破碎后,先由皮带输送至预均化堆场,经过布料机均化后,经取料机及皮带输送到调配站使用。有效的减小了出磨生料成分的波动;
2)将进厂页岩粒度控制在30cm以内,降低破碎工序电耗。
4 结论
1)使用高岭土和页岩混合料作为铝质校正原料,对熟料以及水泥的物理性能均未产生不良影响,其各项技术指标均符合国家标准有关技术要求,技术措施可行。
2)高岭土和页岩的价格极为便宜,按我公司年产熟料150万吨,配比按6%核算,每年为公司节约资金约300万元,经济效益显著;
高岭土和页岩就地取材,且使用其矿体尾料,价格低廉,符合国家资源综合利用的有关政策。
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1007-6344(2015)04-0006-01