移动极板技术在火电厂除尘器改造中的应用
2015-06-05张荣禄
张荣禄
(广东省粤电集团韶关粤江发电有限责任公司,广东 韶关 512131)
移动极板技术在火电厂除尘器改造中的应用
张荣禄
(广东省粤电集团韶关粤江发电有限责任公司,广东 韶关 512131)
为了提高电除尘器效率,保证烟尘达标排放,对电除尘器进行提效改造。阐述了移动极板电除尘器的工作原理及特点,介绍了某电厂#10机组移动极板电除尘器的改造内容。改造后脱硫塔出口粉尘排放质量浓度为24.66mg/m3,修正至6%氧量后排放质量浓度为23.86mg/m3,低于30mg/m3的标准要求,达到了预期的改造效果。
移动极板电除尘器;火电厂;电除尘改造;粉尘;质量浓度
0 引言
为了达到国家新的大气污染物排放要求,国内除尘器厂家[1]先后开发了适应大型燃煤机组的布袋除尘器、电-袋复合除尘器及改良型静电除尘器。布袋除尘器[2]不受烟气含尘量、比电阻、锅炉负荷及煤种变化的影响,捕捉超细粉尘能力强,但其也有设备阻力大、运行费用高、日常维护工作量大、难以处理高温烟气、烟气中含水含油量大时易糊袋、烟气含氧量高时袋料易氧化[3]等缺陷;电-袋复合除尘器由于气布比没有得到提高,并且受清灰方式的限制,并没有从根本上改善或解决布袋除尘器的不足;改良型静电除尘器是从静电除尘器[4]特性出发,通过采取调整阳极排极距、调整阴极线结构、增加电场等技术手段,以达到较高的排放要求,但静电除尘器固有的缺陷同样没有从根本上解决。从国家能源发展策略上看,需要一种集高效、可靠、节能等优点于一体的除尘技术,移动极板电除尘器技术的应用,顺应了国家能源发展的需要和市场的需求,既有效避免了二次扬尘,又免除了布袋繁琐的维护过程与昂贵的维护费用。
1 移动极板电除尘器工作原理及特点
1.1 工作原理
如图1所示,移动极板电除尘器[5]变常规静电除尘器[6]的固定极板为移动极板,变振打清灰为旋转刷清灰;把整片阳极板分割成条状,用链条串联,阳极板在链条的牵引下运动,阳极板的下部设有旋转电刷,电刷不断把阳极板的粉尘刮落到灰斗。
图1 移动极板示意图
1.2 技术特点
移动极板结构相对传统的固定极板有明显的优点。
(1)用旋转电刷清灰,而且清灰位置靠近灰斗的下部,可以最大限度地减小二次扬尘。
(2)阳极板清灰及时,处于相对洁净的状态,可有效提高除尘效率。
(3)采用旋转电刷进行机械式清灰,即使附着力很高的高比电阻粉尘也能清除下来。
(4)相对传统的静电除尘器,采用移动极板的电除尘器结构更紧凑,可以减小1/3以上空间,运行电耗也较低。比电阻大的粉尘或二次扬尘在前几个电场已经荷电,所以不需要每个电场都装设移动极板,一般只在最后一个电场装设移动极板,就可以把前面电场逃逸出来的粉尘收集下来。
2 现役设备概况
某电厂#10机组为300MW发电机组,锅炉为DG1025/18.2-Ⅱ10型亚临界压力、一次中间再热、自然循环、双拱形单炉膛、平衡通风、固态排渣、全钢架全悬吊结构、尾部双烟道、露天布置的W型火焰燃煤锅炉,采用烟气挡板调节再热汽温。该机组锅炉尾部配套2台双室四电场电除尘器[7]。电除尘器改造前性能试验结果见表1。
电除尘器性能摸底试验显示:锅炉燃烧常用煤种、机组负荷270MW工况下,除尘器入口粉尘质量浓度为26.85 g/m3,#10机组除尘器实测除尘效率为99.48%,除尘器出口平均烟尘排放质量浓度为129.95mg/m3。#10锅炉电除尘器选型设计偏小、除尘能力有限是烟尘排放质量浓度偏高的根本原因。
3#10机组电除尘器改造方案
3.1 改造总体要求[8]
(1)原电除尘器前3个电场在结构形式不变的情况下提效扩容(极板增高至15m),四电场进行移动极板技术改造。改造后最终形成3+1(3个常规电场+1个移动极板电场)的除尘方式,全部电场改为高频电源[9]。
(2)改造后保证在任何正常工况下,电除尘器入口烟尘质量浓度[10](干基、标态、6%O2)不大于
28.6 g/m3时,除尘效率≥99.895%,脱硫塔出口烟尘排放质量浓度≤30mg/m3,且保证在两个大修期(或8年)内不下降。
3.2 改造内容
(1)拆除原电除尘器顶部全部设备,将除尘器揭顶掏空,将壳体加高1.7m,重新设计前3个电场,包括新的顶盖、阴阳极系统及振打装置。
(2)原四电场改造成一个移动极板电场,高度相应增加1.7m。电除尘器变为3个固定电场+1个移动极板电场的形式。
(3)拆除所有电气电控设备,所有电场共16台工频电源全部设计为高频电源,更换低压控制系统。
3.3 四电场移动极板改造内容
移动极板静电除尘器内部由极板、极线、钢刷及其传动系统组成。
(1)对三、四电场之间的立柱进行加固,增加四电场外延2m立柱。
(2)安装四电场移动极板的上下支撑梁,并改造四电场灰斗,增加人孔门和检修走梯,对地基、梁柱进行安全核准。
(3)安装四电场阴极系统,对阴极振打位置重新定位,设计必需的走梯平台。
(4)安装四电场阳极部分,包括主动轴、链轮、轴承及密封装置。安装主动轴外部动力装置,包括电机、链轮及支架等。
(5)安装极板和链条,从动轴及定位装置,极板导向装置。
(6)安装刷辊系统。
(7)在主动轴减速电机侧和刷辊侧设置检修平台,并留有足够检修空间。
(8)安装主动轴和刷轴接地装置,安装刷辊系统动力装置,包括电机、齿轮箱、万向轴及链条等。
(9)移动电场极间距为450mm。
(10)极板。选用双层条状0.7m×4.2m的700型SPCC薄钢板,与由方钢焊接成的整体框架焊为一体。
(11)移动电极驱动系统。驱动选用变频减速电机,移动电极移动速度为0.1~1.0m/min。
表1#10机组电除尘器烟气参数测试结果
(12)极线。极线极间距同样为450mm,采用4×4不锈钢方型线。
(13)阴极振打系统。驱动选用立式减速电机,功率为0.37 kW,安装在壳体屋顶,驱动凸轮、振打锤对阴极框架做周期性振打,以达到清灰的目的。
(14)钢刷与钢刷驱动系统。钢刷由不锈钢丝与钢刷轴焊接成形,按专用工艺制造并做时效试验;驱动选用变频减速电机,安装在烟气流通区域下的壳体外部,钢刷轴旋转方向与极板运动方向相反。
(15)链条。移动电极驱动选用专用的宽节距套筒滚子链。
4 改造后效果评估
从表2可以看出,在300MW负荷测试工况下,当除尘器进口质量浓度为17~21g/m3时,#10机组除尘器出口粉尘质量浓度分别为17.13,25.67,22.66和32.73mg/m3。经实际测试,脱硫塔出口粉尘排放质量浓度为24.66mg/m3,修正至6%氧量后排放质量浓度为23.86mg/m3<30mg/m3,达到了预期的改造效果。
表2 除尘器进、出口粉尘测试结果
5 结束语
移动极板电除尘器收集的粉尘范围广泛,具有用干净的极板捕集粉尘以及用刷子清灰的特点,能有效地捕集超细微、高黏性、高比电阻类粉尘并防止其二次飞扬;运行烟气温度设计最大值为350℃,有在330℃环境下长期运行的实例;一个移动极板电场相当于1.5~3.0个固定极板电场[11],而其投资相当于1.5~2.0个固定极板电场,所以采用移动极板电除尘器能节省2~3个固定极板电场,特别适合无扩容场地或需要压缩场地的除尘器改造项目;同等运行费用的条件下,提升了设备的技术等级,达到了国家环保标准的要求。
50-52.
[3]李佳华.大型袋式除尘器在火电厂锅炉改造中的应用[J].中国科技博览,2012(9):318.
[4]DL/T 514—1993燃煤电厂电除尘器[S].
[5]JB/T 11311—2012移动板式电除尘器[S].
[6]杨中波,蔡江南.火电厂燃煤锅炉电除尘器改造设计研究[J].科技与企业,2013(9):310.
[7]全国环保产品标准化技术委员会环境保护机械分技术委员会.环保装备技术丛书:电除尘器[M].北京:中国电力出版社,2011.
[8]中国环境保护产业协会电除尘委员会.电除尘器选型设计指导书[M].北京:中国电力出版社,2013.
[9]JB/T 11073—2011电除尘用高压整流变压器[S].
[10]JB/T 6407—2007电除尘器设计、调试、运行、维护安全技术规范[S].
[11]HJ 2028—2013电除尘工程通用技术规范[S].
(本文责编:刘芳)
[1]王文荣.浅谈电厂锅炉烟气除尘工程的应用[J].四川建材,2007,33(2):63-64.
[2]陈志炜,姚群,陈隆枢,等.火电厂锅炉烟气电除尘与袋式除尘技术经济比较[J].电力环境保护,2007,23(4):
TK 223.27
:B
:1674-1951(2015)02-0073-03
张荣禄(1979—),男,福建永定人,工程师,从事火电厂设备检修维护工作(E-mail:10494731@qq.com)。
2014-09-12;
2014-12-12