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1000MW汽轮机润滑油压力低的原因分析及处理

2015-06-05王海波

综合智慧能源 2015年2期
关键词:增压泵油泵涡轮

王海波

(华电宁夏灵武发电有限公司,银川 750400)

1000MW汽轮机润滑油压力低的原因分析及处理

王海波

(华电宁夏灵武发电有限公司,银川 750400)

某电厂1000MW机组启动过程中,汽轮机冲转至3 000 r/min时润滑油压力偏低,交流润滑油泵、启动油泵电流偏大。机组重新停运后进入汽轮机润滑油箱检查,发现主油泵出口至油涡轮增压泵入口管道堵头掉落,造成润滑油系统油涡轮增压泵出力不足。将堵头重新安装并固定后,机组启动汽轮机冲转至3000 r/min时,润滑油系统各项参数正常。

1000MW汽轮机;润滑油系统;压力;主油泵;油涡轮增压泵;堵头

1 1000MW汽轮机组润滑油系统概况

某厂2台1000MW汽轮机组为东方汽轮机股份有限公司生产的NZK1000-25/600/600型超超临界、一次中间再热、单轴、四缸四排汽凝气式汽轮机。汽轮机润滑油系统采用主油泵-油涡轮供油方式。主油泵由汽轮机主轴直接驱动,其出口高压油驱动油涡轮工作,主要为汽轮发电机组各轴承提供润滑油,为发电机密封瓦提供密封用油以及为顶轴装置、调节系统提供油源。系统主要由主油泵(MOP)、油涡轮增压泵(BOP)、集装油箱、事故油泵(EOP)、启动油泵(MSP)、辅助油泵(TOP)、冷油器、切换阀、油烟分离器、顶轴装置、油氢分离器、低润滑油压遮断器、单舌止逆阀、套装油管路、油位指示器及连接管道、监视仪表等主要设备构成。BOP由涡轮、升压泵组成。主油泵出口的高压油驱动涡轮,涡轮排油去主润滑油管路供油,涡轮带动升压泵给主油泵供油。油压调整是通过调整油涡轮上的旁通阀、节流阀和溢流阀来实现的,压力调节阀功能如下。

节流阀:(1)增大或减小主油泵入口压力;(2)微调润滑油压。

旁通阀:(1)增大或减小润滑油压;(2)微调主油泵入口油压。

溢流阀:(1)增大或减小润滑油压(次要目的);(2)额定转速下以上3阀设定完成后,自动补偿润滑油压的变化(主要目的)。

润滑油系统如图1所示。

2 润滑油系统运行中出现的问题

2012年2月7日,机组启动过程中,汽轮机冲转至3 000 r/min,检查主油泵入口压力为0.120 MPa,出口压力为1.650MPa,入口压力较停机前降低0.030MPa;润滑油母管压力偏低,为0.159MPa,较停机前降低0.020MPa;MSP电流为87 A,TOP电流为78A,较停机前分别偏大23A和4A;停运TOP后润滑油压力降至0.088MPa,TOP联启。调整润滑油箱油涡轮出力(如图2所示):关闭溢流阀,缓慢全开节流阀并缓慢关闭旁路阀,检查主油泵入口压力为0.140MPa,主油泵出口压力为1.700MPa,润滑油母管压力由0.159MPa降至0.148MPa。再次调整润滑油箱油涡轮出力:关闭溢流阀,缓慢将旁路阀开至50%,缓慢将节流阀关至40%,MSP电流由65A升至87A,润滑油母管压力最高升至0.152 MPa,主油泵入口压力降至0.080MPa,主油泵出口压力基本无变化(1.650MPa)。停止TOP运行,润滑油压力瞬间降低,TOP自动联启。

3 处理过程

经几次调整油涡轮的压力调节阀无效后,汽轮机打闸停机进行检查处理,将主油箱油位由1 270 mm降至最低可运行油位766mm。检修人员检查主油箱内部管道及法兰,未发现泄漏;检查BOP入口滤网,无异物堵塞且无明显倒流现象。2月12日,汽轮机调节级温度降至223℃时,汽轮机闷缸。停止盘车运行,密封油系统倒至自密封运行方式,停止交流润滑油泵运行,汽轮机各轴承金属温度、回油温度基本无变化,将汽轮机主油箱润滑油全部放空,维护人员进入主油箱进行检查:(1)检查各油管道焊缝,无裂纹;(2)检查各油管道法兰,密封垫无损坏;(3)检查BOP出口逆止门,无卡涩及门芯脱落;(4)检查BOP入口滤网,干净、无堵塞;(5)检查各管道堵头及压力取样管接头时,发现主油泵出口至涡轮泵入口管道堵头脱落(如图3所示),经分析判断,机组运行中由于管道轻微振动造成该堵头不断松动,最终发生脱落。

图1 润滑油系统

图2 涡轮调节阀

图3 主油泵至油涡轮增压泵入口管道底部堵头脱落

将堵头重新安装并固定,汽轮机主油箱重新注油,启动润滑油系统,润滑油系统各参数正常。2月13日,机组重新启动,汽轮机冲转至3 000 r/min,检查MSP电流为64 A,TOP电流为76 A,润滑油系统各参数正常,停止TOP,MSP运行,重新调整BOP压力调节阀,润滑油系统各参数调整为:润滑油母管压力为0.197MPa,主油泵入口压力为0.140MPa,主油泵出口压力为1.500MPa,以上参数均在厂家规定的正常范围内。

4 结束语

汽轮机润滑油系统运行中出现故障,将会给机组安全运行带来巨大隐患,而且润滑油系统故障一般情况不能在运行中处理,停机后也需要较长时间才具备检修条件。通过摸索,在汽轮机调节级金属温度降至223℃时闷缸,使润滑油系统检修工作提前近70 h开工,同时也为1000MW级超超临界机组汽轮机的闷缸提供了经验数据。润滑油系统各参数的细小变化,都说明油系统可能存在问题,机组启动运行过程中应进行重点监控。

[1]孙奉仲.大型汽轮机运行[M].北京:中国电力出版社,2005.

(本文责编:刘芳)

TK 263.8

:B

:1674-1951(2015)02-0059-02

王海波(1980—),男,河南三门峡人,工程师,从事发电厂运行管理工作(E-mail:whbfootball@163.com)。

2014-03-20;

2014-10-27

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