提高四期干熄焦率
2015-05-30黄兰粉蒋和平高学红
黄兰粉 蒋和平 高学红
【摘要】在提高四期干熄焦率项目中应用六西格玛管理,分析出目前四期干熄焦系统存在的主要问题、影响干熄焦率的关键因素,制定改进措施,制定控制计划,提高了四期干熄焦率,减少了资源浪费,收到了较好的经济效益与社会效益。
【关键词】六西格玛;DMAIC;干熄焦率
0 引言
六西格玛管理师一种以顾客为中心,一质量经济性为原则,以数据为基础,采用统计技术、优化技术分析流程中影响质量的关键因素并加以改进,降低劣质成本,较少质量波动,优化资源利用,追求以更少的资源和更低的成本提供更好的产品和服务,从而不断提高质量竞争力和顾客满意度的系统性方法。
随着工业的高速发展及能源消耗的激增,以回收能源为目标的工业装置应运而生。干熄焦技术以其节约能源、提高焦炭质量、改善环境,并给后续工序带来较大额延伸效益的优势,作为焦化行业节能的典范得到了广泛的应用和推广。
1 六西格玛理论与方法
六西格玛以“零缺陷”为完美的商业追求,带动质量管理成本的大幅度降低。在六西格玛方法论中应用最为广泛的就是DMAIC工具,通过DMAIC流程,首先对项目存在的问题进行定义和定性分析,然后手机与此问题相关的测量数据,随后使用分析工具找出问题的关键因素,在此基础上,提出解决问题的措施进行改进,最后,在C阶段对改善后的活动采取持续性的控制活动,制定控制计划,以确保项目成果长效运行。
2 提高四期干熄焦率的实施过程
2.1 定义阶段
2.1.1问题陈述
干熄焦熄灭1吨红焦可以回收0.5-0.6吨蒸汽,能产生客观的自身经济效益。与湿熄焦相比,干熄焦炭的抗碎强度M40可提高3%-~8%、反应后强度CRS改善3%-~4%,在高炉炼铁入炉焦比可降低2.5%左右,高炉的生产能力则可提高1%左右。故焦炉的干熄焦率在焦化行业中的至关重要。攀钢炼铁厂目前有三套干熄焦装置,其中二期、三期熄焦系統生产较为平稳,四期干熄焦系统处理能力较大,生产运行中常出现各种问题,干熄焦率相对较低。故选择作为六西格玛改进项目。
收集了2013年-2014年4月干熄焦系统的干熄焦率数据,绘制出四期干熄焦系统除去年修的2013年-2014年4月日均干熄焦率时间序列图及单值控制图,得出四期日均干熄焦率最小值34.09%,最大值100%,平均值为93.13%,而目前同行业的标杆值为95.5%。
2.1.2了解客户需求,明确CTQ指标
利用SIPOC图明确项目范围,分析出目前存在的关键问题为四期干熄焦率太低,现状值仅为93.13%而内部顾客的VOC要求焦炭产量、质量满足要求,必须使四期干熄焦率提高至95%以上。
2.2 测量阶段
在测量阶段主要通过收集CTQ的基础数据,从而量化管理。
在测量阶段分析测量系统,进行过程能力分析,以现状流程图分析找出影响四期干熄焦率偏低的全部因素,用Pareto图分析要因,得出影响四期干熄焦率的主要因素有结焦时间、排焦温度、循环风机转速、焦炉炉体状况、干熄焦检修时间、干熄焦设备状况、焦炉设备状况、焦炉检修时间等,有经过FEMA分析,选定“优化结焦时间”及“优化排焦温度”等作为提高四期干熄焦率的主要措施。
2.3 分析阶段
通过测量收集了影响干熄焦率的相关数据,同时运用统计方法找出了影响干熄焦率的要因。在分析阶段重点是进一步收集数据,对收集的数据进行分析,找出改进机会。
2.3.1 结焦时间因子分析
通过分析可知:24.5小时、25小时、25.5小时结焦时间对应的干熄焦率均值分别为94.21%、93.55%、95.57%。目标值95.50%附近的结焦时间为25.5小时。
从生产实际来看,结焦时间22.5-24小时,生产节奏较快,设备故障率较高,生产控制难度大。24.5-25.5小时,焦炉检修时间(生产空闲时间)基本足够,生产控制较为平稳。超过26小时结焦时间,焦炭产量下降,保产能力相对得到了削弱。
结焦时间的优势比为1.21。结焦平均时间每增加1h,则干熄焦率与湿熄焦率的比值增大为原来的1.21倍。
回归方程:ln(p/(1-p))=-1.96211+0.191951*结焦时间
2.3.2排焦温度因子分析
通过分析可知:在外部条件稳定的情况下,排焦温度稳定在155—180℃,干熄焦过程较为稳定,干熄焦率将稳定在92%以上。
排焦温度的优势比为1.06。排焦温度每增加1 ℃,则干熄焦率与湿熄焦率的比值增大为原来的1.06倍。
回归方程ln(p/(1-p))=-6.66247+0.0577012*排焦温度
2.4 改进阶段改进措施。