PASSIM卷烟机吸尘装置的改进设计
2015-05-14黄珺王永峰饶舜陈翀张凯隆
黄珺, 王永峰, 饶舜, 陈翀, 张凯隆
(贵州中烟工业有限责任公司 遵义卷烟厂,贵州 遵义 563003)
0 引言
PASSIM卷烟机在烟支卷制过程中,烟丝束内的烟末极易堆积在小压板、大压板和固定板上,由于改进前吸尘装置的吸尘效果不理想,极易导致烟支夹末等产品质量缺陷[1],烟支夹末率高达10‰。为此,通过对PASSIM卷烟机吸尘组件的工作原理进行分析后,并结合设备的装配要求,对吸尘装置中的吸尘罩、吸风管进行了改进,以提高吸尘装置的吸尘效果,避免烟支夹末的产生。
1 存在问题
1.1 烟末的来源
烟末的来源大致来自两个方面:一是烟丝束内本身含有一定量的烟末;二是烟丝束经烟舌通道后,烟丝束被烟舌初步压缩,形成圆形烟丝束,在烟舌出口处,其直径约为标准烟支直径的3/4[2]。紧接着进入小压板,在小压板入口处,烟丝束由于本身弹性而产生一定膨胀量,膨胀后略大于烟支直径,在经过小压板时被再次压缩[3-4]。整个过程中存在2次压缩和1次膨胀,这也会导致烟末的产生。
1.2 烟支夹末产生的原因分析
改进前吸尘装置装配示意图如图1所示,在烟丝束经烟舌、烟枪前底板3后,进入小压板2与固定压板5形成的烟条通道内。在整个过程中,卷烟纸的一边被卷曲以包裹烟丝,另一边未被卷曲,其作用是便于卷烟纸能顺利通过小压板2与固定压板5之间的间隙后,上胶器胶嘴在未卷曲的卷烟纸一边进行打胶。烟丝束中烟末经小压板2与固定压板5之间的间隙飞到烟枪外,并堆积在小压板2、大压板6和固定压板5上,由于此时的卷烟纸经上胶器涂胶后还未粘接熨干,烟末极易粘附在卷烟纸胶液上,在后续烟支成形工艺中形成烟支夹末。为避免烟支夹末质量缺陷的产生,在涂胶之前安装了一个吸尘罩4和吸风口1,通过负压真空经吸风口1吸走该区域烟末。但改进前的吸尘装置吸尘效果并不理想,分析后主要原因有如下两点:1)由于吸尘罩的吸尘区域未能完全覆盖大压板和固定板,导致该区域内的烟末不能被有效及时地带走;2)除尘吸风口的吸风通道内径较小,导致吸尘罩内风量不足,且负压不高,故而吸尘效果不佳,也极易造成吸风通道被胶垢堵塞,进一步影响吸尘效果。
图1 改进前吸尘装置装配示意图
2 改进方案
改进后的吸尘装置装配示意图如图2所示。为了能达到更好的吸尘效果,从两个方面对原有吸尘罩装置进行了改进:1)新增吸风口7,同时加大吸尘罩的作用范围,2)增大吸风口1的吸风通道内径。
图2 改进后吸尘装置装配示意图
2.1 新增吸风口,加大吸尘罩的作用范围
为了能让涂胶器后端小压板2、固定压板5和大压板6区域内烟末被有效及时地吸走,在小压板2后新增一个吸风口7,通过吸风管与负压吸风源相连,为吸尘罩提供足够负压气源,同时达到了新增吸尘点的目的。为了使吸尘罩4能有效地覆盖小压板2、固定压板5和大压板6所有区域,加大了吸尘罩4的作用区域。通过吸尘罩4、吸风口1和吸风口7的共同作用,经负压吸风带走堆积在该区域的烟末。
2.2 增大吸风口1的吸风通道内径
在吸尘过程中,由于吸风的作用,一部分胶水会随着吸风经吸风口1进入吸风通道,然后与部分烟末一起粘接在吸风通道内,堵塞通道,影响吸尘效果。改进前吸风口1的吸风通道内径只有φ13 mm,很容易造成吸风通道堵塞。为了增大吸尘罩内的吸风风量和负压值,并减少吸烟通道被堵塞的概率,把吸风口1的吸风通道内径增大到φ25 mm,避免吸风通道的堵塞。
3 改进效果
通过对PASSIM卷烟机吸尘罩的改进设计,改变原有吸尘罩作用区域,新增1个吸风口,达到了提高吸尘效果的目的,避免了烟末在上胶器后端小压板、固定压板和大压板区域内出现烟末堆积现象。另外,加大原有吸风口吸风通道内径,减少了因吸风通道堵塞造成吸风效果不佳的概率。投入使用后运行稳定,夹末烟质量频次得到明显改善,提高了产品质量,满足了产品工艺要求。
4 结语
改进后的吸尘装置,经实践生产证明,运行稳定,从根本上解决因烟枪小压板、大压板和固定板上堆积烟末导致烟支夹末质量问题,烟支搭口夹末率从改进前的10‰下降到改进后0.2‰~0.3‰,同时减少了因为吸风管堵塞而产生的维修工作,减轻了维修劳动强度,降低了设备维修成本,满足生产实际需求,具有一定的实际意义。
[1] 卷烟第2部分:包装标识:GB5606.2-2005[S].
[2] 贾会志.ZJ17卷接机组培训教材-机械维修[M].郑州:河南人民出版社,2010.
[3] 边永生.烟机设备修理技师培训教材[G].国家烟草专卖局职业技能鉴定指导中心,2002.
[4] 韩秋实.机械制造技术基础[M].北京:机械工业出版社,2005.