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TFT-LCD产业中GOA单元不良的研究

2015-05-10张小祥颉芳霞郭总杰袁剑峰邵喜斌

液晶与显示 2015年3期
关键词:光刻胶桥接基板

张小祥,颉芳霞,刘 正,郭总杰,袁剑峰,邵喜斌

(1.北京京东方显示技术有限公司,北京 100176;2.江南大学 江苏省食品先进制造装备技术重点实验室,江苏 无锡 214122)

1 引 言

随着薄膜晶体管-液晶显示器(TFT-LCD)的发展,液晶产品的竞争越来越激烈,各个厂家开始开发新技术来占领市场。GOA(Gate driver on Array)技术是将栅极驱动器集成在玻璃基板上,形成对面板的扫描[1-2]。由于其低成本、低功耗、窄边框等优点,逐步成为各个厂家研究的新方向[3]。在GOA技术的发展过程中,大多主要集中在驱动电路方面的研究,来解决大尺寸与高分辨率应用方面的问题[4-6],而关于GOA产品制造过程中的不良鲜有文献报道。

作为另一种新技术SSM(single slit mask)技术,由于窄沟道、高开口率等优点,也逐步应用在各个产品中[7]。SSM技术与GOA技术的结合使用能得到更窄边框的产品,但是在array制作过程中 GOA区域容易发生ESD (Electro-Static discharge)、沟道桥接(Channel Bridge)与沟道开裂(Channel Open)等不良,严重影响产品的良率。本文主要针对8.5代线中GOA产品制造过程中Array工艺出现的主要不良进行分析与改善。

2 GOA单元ESD不良

2.1 现象描述

在4次掩膜板干法刻蚀工艺中,在GOA区域发生严重的ESD现象,所有面板的发生率为5.4%,主要集中发生在整张玻璃基本的中心区域,中间面板的发生率为95%,严重影响产品的良率。如图1所示,GOA单元连线处的金属由于ESD的发生被熔化,导致GOA单元失效。

图1 GOA单元ESDFig.1 GOA Unit ESD

2.2 分析与验证

图2和图3分别为GOA区域发生ESD的俯视图和三维图像,从图中可以看出,由于ESD的发生,1处位置的金属线已经被熔化,2处位置的有源层被击穿。图4和图5分别为位置1处和2处的ESD区域的剖面图,图中左边为正常的形貌高度,右边为ESD发生位置的形貌高度。金属线熔化的区域(位置1)相比正常的区域高度差为0.400μm,而此区域金属沉积的厚度约为0.395μm,比较可以知道金属已经被全部熔化。有源层击穿的区域(位置2)相比正常的区域高度差为0.12μm,而此区域的沟道厚度约为0.1μm,比较可以知道沟道有源层被击穿。位置1和2处的绝缘层都没有被击穿,推测可以知道,ESD只是发生在源漏极刻蚀工艺当层,而不是层间击穿[8]。

图2 ESD发生俯视图Fig.2 ESD top view

图3 ESD发生区域的三维图像Fig.3 ESD 3Dmap

图4 ESD发生区域的剖面图(位置1)Fig.4 Profile of ESD area(Position 1)

图5 ESD发生区域的剖面图(位置2)Fig.5 Profile of ESD area(Position 2)

图6为ESD发生区域GOA单元的构造图,最右边为电容C1,由Gate层和SD层的金属组成,长度为356μm,宽度为200μm。连接电容一侧的金属宽为36.8μm,连接M3单元一侧的金属宽为10μm,M3单元的金属宽为5μm。在干法刻蚀过程中,GOA单元处的电容容易存储电荷,静电释放过程中产生的瞬间电流通过金属走线传递到M3单元。由图6可以知道,金属线较细的一端(M3单元)相比较金属线较粗的一端(连接电容单元)的电阻更大,电容端传递的瞬间大电流产生的焦耳能将金属线熔化,同时将沟道有源层击穿。

图6 ESD发生区域的GOA单元构造Fig.6 GOA unit structure on ESD area

为了验证电容处释放的瞬间电流导致ESD的产生,我们选取了3张玻璃基板,在源漏极曝光显影后,用TFT-LCD维修设备的激光器将金属线的上光刻胶烧掉,然后再进行两湿两干的工艺。图7为电容和M3单元连线切断的图片,可以看出经过激光器烧掉光刻胶后,连线处被断开。将3张玻璃基板进行检查,没有发生ESD。

图7 电容和M3单元连线切断图Fig.7 Cutting figure between capacitance and M3unit

2.3 改善措施与效果

根据ESD发生原因的分析,将电容结构与其它单元断开或者能迅速将静电释放出来,能避免ESD的发生。图8为电容与M3单元连线的设计示意图,(a)为原有的设计结构,(b)为改善后的设计结构。改善后的设计是将电容与M3单元的连接的金属线加宽,然后与M3的每个TFT连接,这样电容处传递过来的瞬间大电流能迅速释放出来,不会导致连线处的金属线被熔化。GOA连线的设计从(a)变为(b)设计后,此处ESD的发生从5.4%下降为0.04%。

图8 电容和M3单元连线的设计示意图Fig.8 Attachment design between capacitance and M3unit

3 GOA单元沟道不良

3.1 现象描述

GOA产品GOA区域的图案密度较高,在TFT-LCD制造过程中,由于显影作用的影响,容易发生沟道处的桥接以及开裂的不良。沟道桥接容易发生在基板的中心区域,而沟道开裂容易发生在基板的下边区域。沟道桥接和开裂的发生率为13.4%,严重影响产品的良率。图9为GOA区域沟道不良图片,图(a)为沟道桥接,图(b)为沟道开裂。

图9 GOA区域沟道不良图片Fig.9 Channel defects on GOA area

3.2 分析与验证

通过对基板中心区域沟道桥接的区域确认,发现GOA区域面板(Panel)一侧容易发生沟道桥接,而相邻的面板(Panel)的一侧没有发生沟道桥接,并且相邻AA(Active Area)区域也没有沟道桥接的发生。沟道桥接与沟道处光刻胶偏厚有关,在灰化工艺过程中,沟道处的光刻胶没有完全灰化,导致金属残留,发生沟道桥接不良。DICD(Develop Inspection Critical Dimension)与沟道处光刻胶的厚度成正比关系,为了快速测试沟道的光刻胶厚度,用DICD的变化来间接反映光刻胶的厚度,DICD偏大,表示沟道处光刻胶厚度偏厚,DICD偏小,表示沟道处光刻胶厚度偏薄。图10为DICD测试的位置,面板的上下两侧为GOA区域,中间为AA区域。从Panel 1的一侧的左边一直测试到Panel 2的右侧,GOA区域和AA区域分别测试164点。

图10 DICD测试的位置Fig.10 DICD measurement position

为了验证显影效应的影响,将正常显影和翻转180°显影的玻璃基板进行了对比。图11为DICD随测试点位变化的曲线图,图(a)为玻璃基板正常显影,图(b)为玻璃基板翻转显影。玻璃基板正常显影时,靠进面板空白区的Panel 1的一侧DICD变化平缓,而靠进面板空白区的Panel 2的一侧DICD变化有明显上翘的趋势,并且GOA上翘的趋势比AA区域明显。玻璃基板翻转180度显影后,上翘的趋势变为Panel 1侧,GOA上翘的趋势比AA区域依然明显。上翘的区域DICD较大,表明此处沟道光刻胶的厚度较厚,容易发生沟道桥接不良。

8.5 代线显影单元为水平的喷涂显影,玻璃基板水平通过显影单元。图12为显影过程机理的示意图,图上方表示AA区域的密度分布,图下方表示GOA区域的密度分布。玻璃基板以图12所示方向通过显影单元,由于面板间空白区的存在,在显影过程中需要消耗大量的显影液,导致空白区域的显影液浓度迅速降低。由于显影液浓度差的存在,AA和GOA区的显影液扩散到面板间的空白区域,导致靠近面板空白区的AA和GOA区的显影浓度不足,出现如图11所示靠近面板间空白区域DICD上翘的趋势。而由于GOA区域的图案密度比AA区域高,瞬间消耗的显影液少,此时瞬间GOA区域的显影液浓度比AA区域要高,故GOA区域与面板间空白区域的显影液的浓度差比AA区域与面板间空白区域的浓度差更大,其扩散的吉布斯自由能更大,扩散速度更快,导致GOA区域更多的显影液流向面板间的空白区域,出现如图11所示GOA区域上翘的趋势比AA区域明显,导致GOA区域沟道桥接不良的发生。当面板间空白区通过显影喷嘴下方时,新的显影液使空白区接近显影饱和,故另一侧面板没有受到面板间空白区域的影响,DICD变化比较平缓,没有发生沟道桥接不良的问题。

图11 DICD随测试点位变化的曲线图Fig.11 DICD curve by site

图12 显影过程机理示意图Fig.12 Mechanism diagram of development process

图13为玻璃基板上DICD的分布图,图(a)为玻璃基板正常显影,图(b)为玻璃基板翻转显影。

图13 玻璃基板DICD分布图Fig.13 Distribution profile of DICD

从图中可以看出,图(a)中的下边区域明显DICD偏小,表明此处沟道的厚度偏薄,容易发生沟道开裂不良。翻转显影后,图(b)中的上边区域有变薄的趋势。8.5代线显影冲洗单元玻璃基板以倾斜5°的方式进行显影冲洗,下边偏薄是由于冲洗的显影液聚集在玻璃基板的下边缘,而GOA区域图案密度高,导致GOA区域显影充足,出现沟道处光刻胶偏薄,导致沟道开裂不良的发生。

3.3 改善措施与效果

通过以上对沟道处桥接和开裂不良原因的分析,显影单元的显影和冲洗方向,面板间的空白区,以及GOA区域图案密度较高是影响不良的主要原因。针对沟道桥接的问题,通过减少面板间的空白区以及在GOA单元的两侧增加测试GOA单元,来平衡局部的显影液浓度,防止沟道桥接不良的发生。针对沟道开裂不良的问题,通过调整减压干燥(Vacuum Dry)抽气曲线以及优化软烘(Soft Bake)底角的温度,来提高玻璃基板底角的沟道厚度,防止沟道开裂不良的发生。通过以上设计和工艺的调整,将沟道桥接和开裂不良降低到了1.22%以下。

4 结 论

通过对TFT-LCD制造过程中GOA单元ESD不良,沟道桥接和开裂不良的失效分析、实验验证以及改善,主要结论如下:

(1)GOA区域ESD的发生与电容瞬间释放电流过大和连接金属线较细相关,瞬间电流过大产生的焦耳能将金属熔化以及将导电的有源层击穿。通过连线的设计优化,将电容释放的电流分散到M3的各个TFT单元,ESD从5.4%降低到0.04%以下。

(2)GOA区域的沟道桥接和开裂与显影单元的显影和冲洗方向,面板间的空白区,以及GOA区域图案密度较高相关。通过优化GOA区域的图案密度,调整减压干燥抽气曲线,以及优化软烘底角温度,沟道桥接和开裂不良13.4%降低到1.22%以下。

[1] Chang T T,Hsun C L,Chang S M,et al.Gate driver on array of a display,US:US 2011/0018001Al[P].2011-01-27.

[2] Chang L H.Gate driver on array structure and display,US:US 786835 7B2[P].2011-01-11.

[3] 刘士奎,王超,杨雪,等.液晶显示领域之GOA技术专利分析[J].中国发明与专利,2013(6):21-28.Liu S K,Wang C,Yang X,et al.The analysis of GOA technology patent in Liquid crystal display[J].China Invention & Patent,2013(6):21-28.

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[5] Lin C L,Cheng M H,Wu C E,et al.An Integrated a-Si:H gate driver circuit design for large-sized TFT-LCD applications[J].SID Digest,2013,13(1):1007-1009.

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[7] 周伟峰,薛建设,金基用,等.不同狭缝与遮挡条设计对TFT特性的影响与规律[J].液晶与显示,2011,26(2):165-169.Zhou W F,Xue J S,Jin J Y,et al.Effects and regularity of different slit &bar design on TFT Characteristics[J].Chinese Journal of Liquid Crystals and Displays,2011,26(2):165-169.(in Chinese)

[8] 李欣欣,龙春平,王威.TFT-LCD工艺与静电击穿[J].现代显示,2007(4):59-63.Li X X,Long C P,Wang W.TFT-LCD Process and ESD [J].Advanced Display,2007(4):59-63.(in Chinese)

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