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胀圈零件线切割工序断丝现象分析及工艺对策

2015-05-08中航工业导弹院凯迈机电公司河南洛阳471003刘仁春

金属加工(冷加工) 2015年20期
关键词:断丝内应力切削液

中航工业导弹院凯迈机电公司 (河南洛阳 471003) 刘仁春

1. 胀圈零件加工工艺

如图1(未注圆角均为R1mm)所示,胀圈零件材质为65Mn弹簧钢,加工工艺安排为:粗车(大端带夹头)→淬火(调质硬度为40~45HRC)→精车(车好锥面及小端和孔大端夹头)→线切割(孔大端夹头切断大端留余量0.2mm)→磨工(磨锥面磨大端尺寸50mm)→线切割(切缝宽2mm)→钳工(去毛刺)。线切割工序加工内容是在零件锥外圆母线位置,沿径向方向切宽为2mm、沿零件轴线截面成C形弹性开缝。零件切缝的作用是在受到轴向力时,径向方向产生弹性变形,将相配合零件的内锥面挤紧,两配合零件通过径向弹性变形,相互间产生很大的摩擦力,可将动力传递给机器或(系统)互相连接的下一级负载。

图 1

2. 断丝产生的原因及相关措施

零件在进行线切割工序中,线切割丝经常发生断丝故障,从而导致废品的产生,既影响产品质量,又增加了操作工人换丝的工作量。断丝后,零件加工位置需要重新凭人眼观察对丝,经常会出现对丝精度不好,零件加工的尺寸很难保证。严重情况下经两次加工的表面会产生明显的台阶,这种情况类似车工或铣工对同一加工面分两次加工,在两次加工的结合面上产生的痕迹(称为接刀痕迹)。胀圈零件加工中,工人反映经常会出现这种情况,严重时会造成胀圈零件报废。

(1)断丝的原因及改进措施。在线切割加工过程中,通常认为断丝是因为电极丝强度低而被拉断的,其实断丝的真正原因是韧性不足。

通常采购的合格电极丝抗拉强度为450MPa,但电极丝并不是因为强度低而被拉断。电火花切割的实质是靠放电腐蚀来切割金属,放电时在电极丝表面形成电腐蚀坑洞,是电极丝在切割时断丝的根本原因。

从断裂力学角度来看,断裂是在裂纹源扩散到一定程度后产生的。放电时,电极丝表面会因放电腐蚀作用形成许多坑洞,电极丝也会同时受到电火花或金属排屑的冲击,切割过程中几个受力最大的小坑洞会因断裂韧性不足而发生断裂。

表1 优化前的切削参数

表2 优化后的切削参数

改进措施:检查线切割机床的切割丝表面是否有裂纹,可用工具显微镜进行检查,如果发现有明显裂纹则更换新丝。切丝的直径用百分尺测量,看与原来规格的新丝直径相比是否明显减小。如果发现丝径有明显减小则更换新丝。

(2)机床的检查及采取的措施。检查机床走丝机构的位置,保持储丝桶和导丝轮转动灵活。同时,检查上、下导丝轮是否保持干净或有腐蚀现象。机床各传动部件应正常无松动。

采取措施:①定期检查储丝桶和上、下导丝轮。②定期清洗上、下导丝轮模块。

(3)优化切削参数。综合考虑加工效率,切削参数兼顾加工质量、断丝故障,对加工电流、脉宽挡位和脉宽幅度3个参数进行调整。优化前、后的切削参数分别如表1、表2所示。

(4)及时更换切削液。根据切削液的实际使用情况,大均80~100h更换新切削液。实际使用中,如果切削液需要更换,反映在加工中的表现为零件切削效率明显降低。切削液如不及时更换,在机床的工作过程中易产生将线切割丝拉断的现象。

改进措施:切削液工作时间超过80~100h、切割效率大幅下降时,必须更换新切削液。

(5)工件情况分析。工件在进行线切割加工前已进行了车工的精加工,工件表面的氧化物(黑皮)已经去除,没有影响切割的杂物。工件经热处理和机械加工后存在因这两种因素造成的内应力。工件的材质在入厂前有材料证明合格。另外,入厂前该工件材料公司也做了理化指标分析检测,指标满足65Mn材料GB 1222―84的技术条件要求。线切割(孔大端夹头切断)工序顺利完成,未发生线切割断丝的故障,说明65Mn材质本身合格,不是产生断丝的主要原因。

3. 防止断丝的工艺措施

(1)工装的设计。根据胀圈零件加工工艺过程及断丝原因分析,制作了一套防断丝工装(见图2、图3)来减少和控制内应力的突然释放,保证胀圈线切割工序的正常进行。具体做法是:将工件孔中间撑入一端带球头的螺杆,使螺杆的球头和另一端六方头零件孔壁接触。工人用两个扳手同时扳住螺杆的六方头和球头,向相反的两个方向扳动螺杆六方头和球头螺母,螺杆上的球头沿轴线方向上伸长,将零件孔壁径向撑紧。螺杆此时给胀圈零件施加了预加撑紧力,这个力用来控制零件切开瞬间内应力的突然释放,达到防止断丝现象的发生。

(2)工艺试验及切削参数的优化。工装应用后断丝现象得到了控制。我们发现胀圈零件宽2mm的切缝尺寸因螺杆撑紧零件力的大小而有区别。如何控制螺杆撑紧力的大小是控制尺寸2mm的重要因素。螺杆两端的球头和六方头顶紧零件内孔壁后,两扳手扳紧螺母和扳手1、2的轴线相交成60°的交角。经过工艺试验发现,这个零件装夹时的工艺规律结合优化后切削参数表中的参数设置,胀圈零件线切割开缝工序正常进行。

图 2

图3 防断丝工装加工胀圈

4. 结语

胀圈零件线切割工序断丝问题的解决,主要有以下几点需要说明:①胀圈切缝时内应力释放是造成断丝的主要原因。②通过对工件外观和材质、机床、切割丝及切削液进行检查以及优化切削参数来解决断丝问题。③通过防止断丝的工装(夹具)的应用来控制工件切开瞬间内应力的突然释放。在工件内应力释放的方向上提前放置该工装,使工件内应力的释放最大程度地得到减弱。该工装的使用使得胀圈线切割开缝工序的断丝现象大大减少,零件加工质量稳定可控。

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专家点评

文章写得较好,层次清晰,对断丝的原因、改进措施都做了相关叙述,提出了比较有价值的解决方案,例如文中切削参数、工装等方面的改进都写得较清晰,而且图文并茂,有助于读者理解相关知识。

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