提高氢化炉安全运行可靠性的自动控制方案研究
2015-04-18宋永刚,黄杨,朱洪江
提高氢化炉安全运行可靠性的自动控制方案研究
宋永刚1黄杨2朱洪江3
(1.新特能源股份有限公司,新疆 乌鲁木齐 830026;2.中国寰球工程公司新疆分公司,新疆 乌鲁木齐 830026;
3.新疆新捷燃气有限责任公司,新疆 乌鲁木齐 830026)
摘要:改良西门子法生产多晶硅是当今多晶硅生产主流工艺,在生产电子级多晶硅过程中,确保四氯化硅热氢化生产平稳长周期运行,消除因异常情况处理不及时或人为误操作造成的经济损失,是多晶硅企业必须解决的关键问题。现从实际生产出发,分析总结出一套控制方案,对氢化炉诸如四氯化硅流量和氢气流量低、尾气超压等7类异常情况进行分析,利用集散控制系统,通过异常情况下工艺参数自诊断、偏差报警、自动降功率、流量控制阀输出开度限位等6项措施,将异常情况下风险降至最低,提高了氢化炉运行安全性,预防了事故的发生,能最短时间内完成异常情况的处理。
关键词:氢化炉;安全运行;自动控制
收稿日期:2015-05-08
作者简介:宋永刚(1984—),男,新疆人,助理工程师,从事仪表及自动化系统维护管理工作。
0引言
多晶硅氢化炉生产过程中,停电、供料中断、阀门失控等异常情况会造成氢化炉缺料空烧,同时导致氢化炉加热棒、四氟套、绝缘瓷环等热场材料损坏,影响氢化工序正常进行,给企业带来直接及间接经济损失。针对此问题,我们需研究确保氢化炉长周期运行的方法,延长炉内热场材料的使用寿命,减少由于设备故障、人为误操作引发事故造成的损失,制定适应生产需要的自动控制方案。通过自动化控制手段提高氢化炉运行安全性,是实现多晶硅生产氢化炉长周期稳定运行的重要方法,其意义重大。
1存在问题
现有多晶硅氢化炉安全保护措施:在自动控制上仅限于对冷却水系统泵的联锁保护;对于四氯化硅进料中断,氢化炉尾气超压,冷却水系统泵失电,四氯化硅及氢气流量不足、波动,四氯化硅缓冲罐液位不足等异常情况的保护措施非常有限。加之紧急异常情况下,操作人员不可能及时处理到位,且每个操作员技能和方法不一致,这就给氢化炉平稳运行带来了巨大的安全隐患。
2分析问题
在多晶硅氢化炉生产过程中存在以下控制难题:(1) 对于存储氢化炉所需反应物料的罐区,输送至氢化炉的流量无有效监控措施;(2) 现有氢化炉安全联锁单一,缺乏异常状态下对氢化炉的保护程序;(3) 四氯化硅及氢气流量不足、缓冲罐液位低时,缺少报警及应急保护程序;(4) 对于氢化炉尾气超压情况,缺乏有效的诊断及保护程序;(5) 四氯化硅及氢气进料流量波动、流量控制仪表失效时,缺少报警及保护措施;(6) 电力供应中断及冷却水泵因失电停止运行时,氢化炉无有效保护程序;(7) 在各种紧急情况下,主控操作人员发现及应急处置不及时,未能控制事故发生。
3解决方案
3.1自动控制方案
若结合氢化炉运行特点优化自动控制方案,我们将通过以下方法加强对氢化炉运行安全性的控制:(1) 对四氯化硅进缓冲罐流量增设监控仪表;(2) 当STC进缓冲罐流量、STC/氢气流量低、缓冲罐液位低及尾气超压时启动自动降功率及降低进料量保护程序;(3) 在供电中断的情况下,启动自动降料保护程序;(4) 四氯化硅及氢气进料流量瞬时波动流量调节阀输出开度限位保护;(5) 对于四氯化硅、氢气、缓冲罐液位设置测量值变化率超限报警;(6) 冷却水泵出口总管增设压力监控仪表;(7) 冷却水泵因失电停止运行时启动联锁断电及自动降料保护程序。以上措施能够有效避免由于操作人员处理不及时造成的事故发生。
3.2控制方案关键技术和关键工艺
(1) 增设四氯化硅进缓冲罐流量高可靠性测量仪表,为监测四氯化硅输送情况提供实时数据参考。输送泵电机故障、供电中断、人为误操作点停泵或联锁停泵,都会造成精制四氯化硅输送中断。泵故障情况较多,如果对异常情况一一监测可行性较小且成本较高。若在精制四氯化硅进氢化缓冲罐前加装具有双变送器的孔板流量计,可有效监测四氯化硅输送情况,使用双变送器构成冗余仪表结构,可提高安全仪表系统的可靠性。
(2) 流量低时启动自动降功率及降低进料量保护程序。目前为氢化炉共用一个缓冲罐,四氯化硅输送泵故障将导致无法正常供料,加之缓冲罐容积一定,应对进料中断能力有限。若DCS系统检测到四氯化硅进缓冲罐流量、STC流量、氢气流量、缓冲罐液位中任意一项低于安全下限,或尾气压力超过安全上限,将自行启动自动降功率及自动降料保护程序。
自动降功率程序原理:若流量小于安全下限,自动降功率程序将获取氢化炉当前功率值,作为降功率初始值P0,根据预先设定降功率周期T1、降功率计时器数值t1,按降功率公式Pref=P0-(P0/T1)×t1,将氢化炉运行功率由P0自动降低至0 kW。
自动降料程序原理:若流量小于安全下限,自动降功率程序将获取氢化炉当前四氯化硅流量值,作为降料初始值F0,根据预先设定降料周期T1、降料计时器数值t2,按降料公式Fref=F0-(F0/T1)×t2,将氢化炉四氯化硅进料量由F0自动降低至0 kg/h;同时投用四氯化硅进料量与氢气进料量的比值控制,按照预先设定配比值,同步将氢气进料量降低至0 kg/h。
(3) 在供电中断的情况下,启动自动降料保护程序。若出现电力供应中断,造成氢化炉部分或全部断电,需及时将运行氢化炉进料量降低,降料周期应尽量短,为此需单独设置自动降料周期T2,应用上述自动降料程序,在短周期内将四氯化硅流量和氢气流量降至最小值。
(4) 四氯化硅及氢气进料流量波动时流量控制阀输出开度限位。为了避免氢化炉尾气超压,我们将通过DCS系统调节阀开度限制功能,根据四氯化硅及氢气流量调节阀正常运行时的开度范围,设定开度的安全上下限值,即便四氯化硅及氢气的流量出现波动,调节阀也会被控制在安全开度范围内,不会造成氢化炉尾气压力超限。
(5) 四氯化硅和氢气流量、缓冲罐液位增加测量值变化率超限报警。操作员在日常监控过程中将所有氢化炉参数查看一遍需要2~3 min,四氯化硅和氢气流量、缓冲罐液位作为氢化炉运行重要监控参数,若出现波动,瞬间变化过快,操作员不一定能及时发现异常。对此,我们引入测量值变化率检测功能,在DCS系统内部编写报警信息提示逻辑,若四氯化硅和氢气流量、缓冲罐液位1 s内变化超过上限值,相应测量值变化率超限标记量为真,则在监控界面弹出报警提示,例如“四氯化硅流量变化较快,请注意!”,以便操作员及时发现异常,做出相应处理。
(6) 冷却水泵因失电停止运行,启动联锁断电及自动降料保护程序。现有氢化炉冷却水泵联锁保护程序,仅针对主泵故障时启动备用泵,对于主备两台泵因失电停止运行的异常情况缺乏相应保护。我们通过在泵出口总管增加压力检测仪表,可精确监控冷却水供应情况,当检测到出口总管压力低于安全下限值时,立即启动联锁断电保护程序,将氢化炉分闸;同时,启动自动降料保护程序,如(4) 所述将四氯化硅及氢气流量降为0 kg/h。
3.3有益效果
(1) 具有双变送器的孔板流量计,由于应用冗余仪表结构,可靠性由普通仪表的92%提高至97%。将为系统提供具有高可靠性的流量测量值。(2) 四氯化硅进缓冲罐流量、STC/氢气流量、缓冲罐液位低于安全下限,或尾气压力超过安全上限时启动自动降功率及降低进料量保护程序,将有效控制炉内热场冷却过程,及时自动调整氢化炉运行参数,避免炉内空烧引起的热场材料损坏及由此带来的经济损失。(3) 在电力供应中断或冷却水泵因失电停止运行的情况下,及时快速降低氢化炉进料,将在很大程度上保证氢化炉内热场材料免受损坏,减少由事故带来的损失。(4) 增设四氯化硅及氢气进料流量控制阀输出开度限位功能,将有效避免氢化炉尾气超压。(5) 增设四氯化硅和氢气流量、缓冲罐液位增加测量值变化率超限报警功能,将在异常情况发生的第一时间提示操作员,为及时调整参数、规避事故发生争取宝贵时间。
4结语
生产事故发生将给多晶硅生产企业造成极大的经济损失,并对产量、电耗和整个系统的平衡造成巨大影响。提高氢化炉运行安全性自动控制方案的应用,将极大程度地避免由于四氯化硅输送泵故障、流量计和调节阀失效等设备问题引发的事故,并在氢化炉运行出现异常时,提供及时准确的提示报警信息,便于操作员快速反应,控制事故发生,为多晶硅企业规避生产风险、降低生产成本提供有效的技术支持,从而为企业长周期安全平稳运行打下坚实基础。