浅谈固定层煤气化炉不停炉下灰装置的优化运行
2015-03-27成海清
成海清
(湖北洋丰集团合成氨厂荆门448150)
浅谈固定层煤气化炉不停炉下灰装置的优化运行
成海清
(湖北洋丰集团合成氨厂荆门448150)
不停炉下灰装置经10多年不断改进和完善已趋成熟。目前,不停炉下灰装置主要有水封式和阀门式,水封式又分挤(推)渣和捞渣形式,阀门式分为翻板阀、座板阀、插板阀形式。从实际应用效果看,翻板阀、挤渣、捞渣3种形式由于结构设计不合理,维护、保养成本较高而逐渐失去市场优势;插板阀结构由于受老厂房结构的限制、不方便维护保养,应用不广。座板阀形式的不停炉下灰装置具有设计合理、结构简单、维护保养少、操作方便、不受厂房限制等优点,在湖北洋丰集团合成氨厂已稳定运行3年多。为充分挖掘装置的潜能,对该装置进行过多次改进。本文仅介绍使用该装置需要注意的问题。
1 对厂房的要求
无论何种下灰装置对造气车间一楼厂房高度均有要求,一般一楼厂房高度在4.0~5.0m比较理想。厂房太低,现场操作不方便也不安全,有条件的企业也可将一楼地面下挖500~800mm,以适应安全生产的需要。条件好的企业,也可将机动车输渣改为传输带输渣,既可减轻工人的劳动强度、提高工作效率,也可适应强化生产强排渣的需要,实现下渣、输渣一体化。具体设置:在每台造气炉下方增设1条小传输带,两侧灰斗排渣通过溜槽将渣集中在小传输带上,根据需要将渣传输到大传输带上后再送至渣场。设置小传输带的目的:①方便操作,提高效率;②可储存一定量的灰渣,缓冲输渣负荷;③为大传输带的维护保养创造条件。
2 对原有设备的要求
2.1 对灰渣箱的要求
在人工手动停炉下渣时,为减少停炉下渣次数、增加制气时间,各企业都想方设法增大灰斗的储渣空间。改为不停炉下渣后,大容量的灰渣箱会因积渣过多而出现蓬渣现象,导致灰斗内的渣块无法及时排出,最终需停炉后进行人工清理。解决办法是使用小容量的防堵专用灰渣箱(渣容量一般为10~20min),为自动排渣创造条件。
2.2 对湿渣的要求
湿渣的目的是降尘、密封、导渣。水量大小以在一个排渣周期内灰渣箱的水位不漫至底盘内为宜。湿渣的方式,原设计采用上阀头水密封的方式,除了可对灰渣进行湿润外,还可在下渣时对阀头进行密封,防止因阀头密封不严造成安全事故,多余的水经炉底水封排出。但实际生产中存在密封阀头黏灰粒导致密封不严的问题,经分析,将湿渣加水点由阀上改为阀下,并在水管前增加雾化喷头,水量大小由DCS控制系统进行控制(加水时间可调),同时取消炉底水封。从几年的使用情况看,效果比较理想。
3 对工艺的要求
部分企业设置不停炉下灰装置后,上阀头部位经常出现渣块卡住现象,无法实现自动下渣,被迫停炉进行人工清理。解决方法是对气化工艺和灰渣安息角作适当调整,确保灰渣结构疏松、粒度大小适中,即使出现少许的卡架现象,也可通过上灰阀的振动来进行处理,确保排渣畅通。
4 对辅助设施的要求
目前的不停炉下渣装置分为手动和自动2种形式。手动装置适用于用机动车输渣的定时排渣生产现场,劳动强度大,操作也不方便;自动装置适用于现场条件较好、可用皮带输渣的生产现场,湿渣、振动、阀检、下渣均由DCS控制系统自控完成,无需人工操作。
(1)由于不停炉装置的所有步骤均由程序控制,为了确保一楼现场作业人员的安全,要求在一楼现场设置声光报警,提前5~8s进行警示,以便现场作业人员撤离;另外,还需在一楼现场设置监控视频,并将实时画面传输至控制室,以便操作人员及时了解一楼现场的工作动态。
(2)采用不停炉下灰装置后,下渣周期由原来的60~120min缩短为10~20min,下灰圆门油缸的动作次数增加6倍。为防止油缸连接螺栓因动作次数增加而疲劳断裂,要求2个月左右定期更换1次。
(3)容渣斗进行防堵改造后,为了确保排渣的效果,可在风箱与灰斗之间增设微正压排灰管,既可增强排灰的效果,也可避免发生爆鸣。
(4)为了降低下灰现场的粉尘量,需要消耗大量污水池的污水。部分企业采用造气系统的污水直接进行湿渣;为减少对设备的腐蚀,可将上灰阀座和底盘灰斗的材质由铸钢改为铸铁,其使用寿命可延长至5年以上,也可将已被腐蚀部位焊毛钩后用耐火水泥进行浇筑,效果也很好。
(5)为确保自动下灰现场的安全,上、下灰门之间设置信号联锁,上灰门关闭到位、下灰完毕、下灰门关闭到位且联锁信号检测正常后,上灰门才能打开;单台小传输带机与大传输带设置联锁,当输渣大传输带遇故障而停运时,随即其小传输带也联锁停运。
(6)将输渣大传输带与炉底小传输带进行联锁,大传输带停运时小传输带无法开启;另外,增加1台对所有输渣传输带进行自动控制的控制柜,即1#造气炉小传输带运行4min(时间可调)后自动停止,接着2#造气炉小传输带自动开启运行4min后停止;依次类推,重复循环。运行中,单台小传输带也可根据检修等需要退出自动,切换为手动控制,实现自动下渣、输渣一体化控制。
5 结语
不停炉下灰装置经过以上优化措施改造后,其潜能得到进一步发挥,基本达到长周期稳定运行,单炉发气量提高3%左右,一楼的下渣输渣人员除留少数进行现场清洁卫生外,其余人员可全部转岗,技改效益明显。
2014-08-05)