水溶液全循环工艺节能改造及优化运行
2015-03-25张成强程宝军
张成强 程宝军
(兖矿鲁南化工有限公司 山东滕州277527)
水溶液全循环工艺节能改造及优化运行
张成强 程宝军
(兖矿鲁南化工有限公司 山东滕州277527)
兖矿鲁南化肥厂尿素Ⅱ系统采用水溶液全循环尿素生产工艺,存在着氨耗高、汽耗高及产量较低等问题,主要表现:①合成转化率低;②蒸发系统只有1套蒸汽喷射系统,出现问题只能停运,影响了系统稳定运行;③水解负荷过大,水解泵不能长周期运行。
1 改造内容
1.1 双高压系统改造
(1)增加高压甲铵冷凝器、第1尿素合成塔和汽提塔,原有尿素合成塔作为第2尿素合成塔。
(2)中压系统增加预分离器,其气相引入一吸塔外置冷却器。
(3)原预精馏塔下部筒体加长700mm,下部预留汽提液进口,增设进气挡板。
(4)更新一段分解加热器,换热面积增加100m2。
(5)增加氨冷器,冷却水为原二表冷回水。
(6)惰洗器加长至Φ1400mm,冷却水由原循环水改为二表冷回水。
(7)外置冷却器加长200mm,换热面积由281m2增加至359m2,列管由 Φ25mm改为Φ19mm,预精馏和预分离气合并后由两侧进入。
(8)一段吸收塔增加2层微分塔板,以增强鼓泡吸收效果。
(9)低压吸收塔由原Φ1400mm二分塔改造而成,内部增加波纹板规整填料,并增设吸收液冷却器。
(10)对低压分解加热器进行改造,换热面积由原80m2扩至158m2。蒸馏塔上部填料段直径加大至Φ1400mm,下部分离段不进行改动。
(11)低压吸收系统新增换热面积为809m2的二循一冷,将原二循一冷作为二冷,原二循二冷作为三冷。
(12)蒸发系统增加闪蒸加热器,其热源为高压甲铵冷凝器副产蒸汽。
(13)增加1台22m3/h一甲泵D,同时将流程改为:一甲泵D的一甲液入高压甲铵冷凝器,一甲泵B和一甲泵C的一甲液入第2尿素合成塔,一甲泵A作为备用泵,同时具备进入高压甲铵冷凝器和第2尿素合成塔的流程。增加1台7.5m3/h泵作为二甲泵和氨水泵的备用泵。
(14)高压氨泵泵速全部改为变频调节。
(15)增加第1尿素合成塔气相出口管及阀门,其管线设置直径为Φ10mm的限流孔板。
1.2 水力喷射双循环技术改造
(1)在原有装置的基础上增加2台双吸高效水力喷射器和1台二段蒸发喷射器C,安装位置在四楼平面,位差12m以上。
(2)增加1台Φ1600mm×3500mm循环水槽(利旧),安装位置在一楼低压泵房西南角地面,用于中间存储一表液。喷射液体与气体混合吸收,进入循环水箱循环使用,然后溢流至碳铵液槽,保证介质含量及温度的恒定。
(3)增加 1台离心式循环水泵(流量≥187m3/h,扬程为80m,电机功率55kW)作为抽真空的动力,用于一表液的输送。泵出口水管分2路:一路进一段水喷射器(代替原一段蒸汽喷射器);另一路进二段水喷射器(代替原二段蒸汽喷射器B),循环水经喷射器被高速射流强制夹带,造成吸入室内压力降低而形成真空。
(4)在水喷射器水进口管道上安装阀门,用来调节真空度,在水喷射器及蒸汽喷射器的气体进口管道上安装球阀,必要时可由水力喷射切换为蒸汽喷射抽取真空。
(5)增加1台换热面积56m2的中间冷凝器。
(6)从循环水泵出口设置旁路管线,送至氨泵填料箱作密封水使用,然后返回至循环水箱,从而大大减少了含氨废水量。
1.3 水解系统改造
尿素Ⅱ系统新增1套水解装置,用于进一步解吸、回收解吸废液中的氨及尿素,于2003年6月投入试生产。投运后,水解解吸后废液中尿素质量浓度降至1~2mg/L,但其中氨质量浓度达300~700mg/L,依然超标;另外,由于原水解系统采取气相放空,造成大气污染;同时,原解吸塔的解吸量随着系统负荷的加大,解吸量增加后,解吸塔出现超压现象,解吸塔气相与液相压差较大,给系统安全运行带来隐患。为了更好解决尿素水解系统存在的一系列问题,对该水解装置进行了改造。
(1)第2解吸塔应用新型填料。经过对各种填料计算,在同样的塔体积下,规整波纹板填料的表面积最大;同时,选择最小的填料层压降,确定了合理的装填方案,成功地解决了效率与流通量的矛盾。与使用普通波纹填料相比,分离效率提高10%,通量增大20%,压降降低30%以上,在同样流通量下,比原解吸塔的浮阀分离效率提高20%。
(2)改造第1解吸塔浮阀,即由F1浮阀改为ADV微分浮阀。ADV微分浮阀优点:①ADV微分浮阀顶部的3个切口为气体提供了更多的通道,避免常规浮阀顶部的死区,强化气液接触,可提高塔板的处理能力和分离效率;独特的阀脚设计使该浮阀具有导向性,克服常规圆形浮阀旋转的问题;②ADV微分浮阀较F1浮阀的压降略低;③高气速下,ADV微分浮阀的雾沫夹带量比F1浮阀大幅减少;④ADV微分浮阀的泄漏率较F1浮阀大幅下降,ADV微分浮阀的解吸塔板效率比F1浮阀提高5%~15%;⑤第1解吸塔板间距增加20mm,能增加解吸量5t/h。
(3)改造第1解吸塔塔盘。解吸塔塔盘上、下层的开孔率分别由原3.65%和2.43%提高至5.48%和3.80%。增加汽液接触面积,提高塔内分离效率。
(4)改造解吸塔蒸汽进口管。进口管由DN50mm改为DN100mm,增加蒸汽分布管上分布孔;同时,清除小孔的杂质和油污,确保小孔畅通。
1.4 气泵改造
原汽包给水采用锅炉水,因给水管路较长、热损失较大,进入汽包的冷凝液温度仅为90℃左右。为此,增加气泵装置,引原系统冷凝液排出槽高温冷凝液用作汽包补水,锅炉水只在开、停车时使用,不但节约了锅炉水、增加了副产蒸汽量,而且使系统更加合理、稳定。
2 改造后存在的问题及解决措施
(1)系统原始开车初期,按照3000m3/h的CO2气量投料,随后系统加量至6500m3/h,高压甲铵冷凝器的底部温度控制在176~180℃、尿素合成塔的中上部温度188~190℃,汽包压力控制在0.75MPa左右,但副产蒸汽流量计无指示,即副产蒸汽量太少。
经分析,由于操作工的控制习惯,尿素合成塔进料后反应温度偏低,导致氨碳比偏高(第1尿素合成塔料液氨碳比为3.63);同时汽包压力控制得偏高,进而使氨碳比偏高。校正副产蒸汽流量计指示无误之后,将汽包压力降低至0.72MPa,同时减少入塔氨量,使高压甲铵冷凝器底部温度提高至184℃左右,氨碳比降至3.43,副产蒸汽量逐渐增多。
(2)第 1和第2尿素合成塔出口阀开大10%,提高甲铵泵泵速,增加系统蒸汽用量,造粒塔底物料没有明显增加。
通过排查,排除了阀门故障。经分析,系统加负荷后,CO2转化率下降,同时汽包产汽流量在之前突然为零,现场液位计无液位指示,排放导淋无水,判断为汽包无液位导致甲铵冷凝量少,使甲铵的生成后移至尿素合成塔,导致在尿素合成塔中不能较好地完成甲铵脱水生成尿素的反应,CO2转化率下降,致使后系统回收负荷加大,甲铵泵泵速增加。现将汽包液位由11%提高至30%后,系统产汽量增大,第1和第2尿素合成塔阀门开度恢复正常,甲铵泵泵速降至正常。
(3)原氨泵的柱塞及填料润滑冷却介质采用系统蒸汽冷凝液,回水送至碳铵液槽,解吸负荷过大,氨泵密封水多产生废水8t/h。
氨泵密封水改造:①氨泵填料函、柱塞材质由碳钢更换为不锈钢,避免密封水介质对设备部件的腐蚀。②密封水介质改为一表液。一表液经循环水泵加压后,一部分作为液氨泵填料密封水,吸收氨泵填料箱填料渗漏的氨后循环返回循环水槽,也可返回碳铵液槽。2种密封水管线上安装阀门,必要时介质的上、回水可以进行切换。动力介质综合利用,实现氨泵填料密封水开路循环。实行氨水开路循环后,废水量减少。在循环液泵出口设旁路管线,送氨泵作密封水,既解决了新增氨水量大的问题,又避免了新的动力消耗。
3 结语
通过采取以上的各项措施和指标优化调节后,系统趋于更加合理、稳定,高压、蒸发及水解系统各项指标较好,装置操作参数基本达到预期值,并运行平稳,在节能降耗方面取得了可喜的成果。改造后,尿素产量也有所提升,但由于蒸发造粒塔为Φ9000mm造粒塔,限制了高负荷运行。
2013-11-25)