浅谈合成低温液氨冷量的回收
2015-03-25刘军
刘 军
(通化仁合兴化工科技开发有限公司 吉林通化134100)
浅谈合成低温液氨冷量的回收
刘 军
(通化仁合兴化工科技开发有限公司 吉林通化134100)
1 合成传统工艺现状
1.1 合成排出液氨的冷量没有回收
合成氨冷器之后冷交换器排出的低温液氨温度一般在-4℃左右,是温度较低的低温冷量;氨冷器之前氨分离器排出的冷液氨温度一般在18℃ 左右,冷液氨温度在冬季、夏季都比循环冷却水的温度低。但合成传统工艺都将这些宝贵的冷量白白浪费。
1.2 加入氨冷器的冰机液氨温度高
冰机出口的氨冷凝器用循环冷却水将气氨冷凝成液氨,由于春季、夏季、秋季循环冷却水的温度均在25℃左右,冷凝下来的液氨温度一般在35℃左右去冰机小氨槽,再由冰机小氨槽将此“热”液氨加至氨冷器,加入氨冷器的液氨温度远比蒸发的液氨温度高。
1.3 液氨贮槽内液氨温度高
由于有些液氨贮槽无遮阳棚或无保冷层,使液氨温度升高;液氨贮槽(或球罐)的容积大,表面积也大,液氨停留时间长,又使液氨温度升高。液氨温度一般在20~30℃,使液氨贮槽内的液氨温度明显高于排入的液氨温度,更比低温液氨的温度高,使原来-4℃左右的低温液氨、18℃左右的冷液氨变成了20~30℃的“热”液氨。
1.4 液氨贮槽出口的弛放气中氨含量高
在高压下,液氨中溶解了大量的各种气体,在液氨的压力降低后,这些气体将从液氨中解吸出来。排入液氨贮槽的液氨解吸出弛放气后,弛放气要从“热”液氨中鼓泡出来,弛放气被“热”液氨加热,弛放气温度也升高至20~30℃,一些“热”液氨蒸发、汽化成气氨进入弛放气中,使液氨贮槽出口的弛放气中氨含量提高。
1.5 常温除盐水去氨回收塔
目前,加入提氢高压氨洗塔、传统等压氨回收塔(或加压氨洗塔)、净氨塔的除盐水都是20℃左右的常温除盐水,在绝热吸收氨后,稀氨水的温度高达40~60℃,氨回收效果相对较差。
1.6 传统等压氨回收塔内氨水温度高
传统等压氨回收塔用冷却水冷却氨水,由于春季、夏季、秋季的冷却水温度较高,一般在25℃左右,加上冷却器的冷却效果较差,导致氨水温度较高(40~50℃),影响了氨回收效果。
2 合成传统工艺的改进
2.1 增加中压氨回收器
在合成系统和液氨贮槽之间安装1台中压氨回收器,合成系统排出的低温液氨和冷液氨先排入中压氨回收器,然后进液氨贮槽,液氨贮槽出口的弛放气经中压氨回收器后再去等压氨回收塔(或氨洗塔)、或去无动力氨回收装置。中压氨回收器已在辽宁省海劲实业集团(以下简称海劲集团)和安徽省颍上鑫泰化工有限责任公司(以下简称鑫泰公司)投入使用。
2.2 降低弛放气中的氨含量
利用合成系统排出的低温液氨和冷液氨的余冷,将中压氨回收器出口的弛放气温度降至0℃左右,远比液氨贮槽出口20~30℃弛放气的温度低,在中压氨回收器内将弛放气气氨中约2/3(体积分数,下同)的氨冷凝成液氨回收,中压氨回收器出口弛放气中的氨减少到原来的1/3左右,增加了液氨产量。增设中压氨回收器后,海劲集团的等压氨回收系统入口氨体积分数由原50%左右降低到25%左右,去等压氨回收系统制氨水的氨减少至原来的1/3左右。
由于去传统等压氨回收系统制氨水的氨大幅减少,去尿素解吸和深度水解装置的氨水量也随之减少,降低了尿素解吸和深度水解的蒸汽消耗和电耗。中压氨回收器出口弛放气中的氨减少至原来的1/3左右后,无动力氨回收装置去冰机的气氨量也减少至原来的1/3左右,降低了冰机电机的电耗。
2.3 降低加入氨冷器的液氨温度
中压氨回收器出口低温液氨去液氨换热器,将冰机小氨槽出口的“热”液氨温度由35℃左右冷却至0℃左右后再去氨冷器加氨,将源自氨冷器的冷量回收后又再返回氨冷器,既回收了低温液氨的大量低温冷量,又增加了合成系统的冷冻能力。
对于生产碳酸氢铵的氮肥企业,可不增设液氨换热器,中压氨回收器出口的低温液氨经液氨贮槽或直接去氨冷器加氨,效果更好;但液氨贮槽的工作压力要低于冰机小氨槽的工作压力,冰机小氨槽的液氨被压到液氨贮槽,冰机小氨槽液氨中所含有的油也会压到液氨贮槽。但从鑫泰公司的生产实践看,出售的液氨中油含量并不太高。
2.4 用低温除盐水吸收氨
中压氨回收器出口一少部分的低温液氨也可去除盐水冷却器,将20℃的常温除盐水冷却成3℃的低温除盐水,低温除盐水去高效(低温)等压氨回收塔。鑫泰公司已采用此工艺流程。
低温除盐水也可去提氢高压氨洗塔或铜洗再生气氨回收装置。贵州安顺宏盛化工有限公司的低阻力、高效(低温)再生气氨回收装置由通化仁合兴化工科技开发有限公司提供,加入再生气氨回收塔上部的是3℃的低温除盐水。用低温除盐水吸收氨,不仅氨回收效果好,而且可以减少部分除盐水用量,从而也减少了稀氨水量。
2.5 冷凝不凝性气体中的氨
冷液氨的温度要比冷却水的温度低,中压氨回收器出口的冷液氨可以去冰机小冷凝器,将冰机各冷凝器排出的不凝性气体中的气氨冷凝成液氨回收,既回收了氨,又可提高冰机冷凝器的冷凝效果,降低冰机出口压力,降低冰机的电耗。
2.6 冷却合成补充气
用中压氨回收器出口的低温液氨去冷却合成系统的补充气,将精炼气温度降至3℃左右,既不增加冰机的负荷,又可避免补充气中的水蒸气过度降温而结冰。
2.7 冷却高效(低温)等压氨回收塔的氨水
通化仁合兴化工科技开发有限公司在开发联合高效(低温)等压氨回收工艺中,用中压氨回收器出口的低温液氨去高效(低温)等压氨回收塔冷却氨水,不再用冷却水,常年将塔内的氨水冷却至5℃左右,加的又是低温除盐水,从而实现全塔在低温下吸收氨,氨水氨的蒸气压将大幅降低,吸收氨的推动力增加,尾气中的氨含量极低,且无稀氨水,氨含量非常高,氨水量很少,氨回收效果要明显优于传统等压氨回收塔在高于常温的“热”状态下吸收氨,优化了吸收氨的工艺。
鑫泰公司的联合高效(低温)等压氨回收装置将弛放气中气氨2/3以上冷凝成液氨加以回收,弛放气中剩下少量的氨去制氨水,在低温下吸收氨,不产稀氨水,尾气中氨体积分数<1×10-6,高浓度氨水量只有传统等压氨回收塔氨水量的1/8左右,吨氨除盐水用水量仅为20~26kg。如果将弛放气压力由1.25MPa提高到尿素生产装置的2.25MPa,吨氨除盐水用量将降至16~20kg,氨水量会更少。
3 与溴化锂制冷工艺的比较
溴化锂制冷装置不但投资多、占地面积大,还消耗冷却水和电,增加操作人员,且无法获得0℃以下的低温介质,又要消耗大量的低压蒸汽或热能,运行费用高,冷量的制取成本也高。
合成系统有现成的低温冷量可以回收,且回收的冷量几乎没有成本,设备占地面积非常小,冷介质的温度也很低,在合成系统就地回收利用,管路短、冷量损失少。新增中压氨回收器既可回收合成液氨的大量冷量,又优化了工艺、大幅降低了弛放气中的氨含量、增加了液氨产量。
4 回收合成冷量的经济效益
合成氨生产能力200kt/a的氮肥装置,回收的冷量相当于300~360kW电机功率的冰机制冷量,年节省电费119.0~142.5万元,尚没计算大幅降低弛放气中氨含量所带来的经济效益。单节省冰机电费的效益,1.9~2.3月(全年按生产11个月计)就可收回中压氨回收器投资,经济效益显著。
氨冷出口温度低或排出的全部都是低温液氨的氮肥企业,回收合成低温液氨余冷的潜力大,效益也更好。目前,一些氮肥企业采用Φ2400mm合成塔,合成压力也有所降低,氨冷器出口的温度相应也有所降低;有的企业采用了二级氨冷工艺,氨冷器出口的温度会更低,合成系统排出的低温液氨温度低,冷液氨的温度也会降低,液氨的总余冷量明显增加,回收合成液氨余冷的潜力更大,效益也会更好。
2014-01-23)