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提高多喷嘴气化装置运行周期的探讨

2015-03-25步建军

氮肥与合成气 2015年4期
关键词:煤浆黑水气化炉

步建军

(江苏索普〔集团〕有限公司 江苏镇江212006)

提高多喷嘴气化装置运行周期的探讨

步建军

(江苏索普〔集团〕有限公司 江苏镇江212006)

煤化工生产装置长周期运行能节省大量的检修费用、减少装置开停工损失、增加有效生产时间,是降低生产成本和提高经济效益最有效的措施。多喷嘴水煤浆气化技术,作为一种先进成熟的洁净煤技术,具有运行经验丰富、单炉产能大、效率高、煤种适应性相对较强等优点,近年来得到大规模工业化推广应用,在安全稳定运行方面有其独特的优越性。

1 影响气化炉运行周期的因素

1.1 原料煤

水煤浆气化炉由于采用高温气化,从化学反应性上看,原料煤种的适应性较广,但对原料煤种的发热量、可磨性、水分、灰分、挥发分等一些关键理化特性的要求仍有局限性;从气化装置的技术经济角度考虑,对原料煤种有一定的要求。一般情况下,气流床煤气化工艺选用煤质稳定、低水分、高挥发分、高活性、高发热量、可磨性适中、灰分适中、灰熔融性温度低的煤种对生产粗煤气是有利的;灰分质量分数一般应控制在8%以下,灰熔点要求<1250℃,若煤质变化则会对气化、排渣等过程产生较大的影响。

1.2 关键设备

1.2.1 气化炉

气化炉包括燃烧室和激冷室。气化炉燃烧室的工况为高温、高压、强还原性气氛。随着频繁开、停车,燃烧室内温度、压力不断波动,同时伴有酸性熔渣的冲蚀,因此,气化炉燃烧室内衬耐火材料的寿命就成为制约装置运行周期的关键。目前,已经使用的耐火砖主要是铬铝锆型砖。

激冷室对气化装置运行的影响主要表现在激冷室液位上。激冷室液位高,会造成激冷室内部黑水循环量急剧增大,产生工艺气严重带灰、带水的工况,继而对后续工段产生影响;激冷室液位偏低,会造成出口工艺气激冷饱和不充分,工艺气温度偏高等问题。

1.2.2 烧嘴

目前,烧嘴有预热烧嘴和工艺烧嘴。预热烧嘴用于气化炉养护及气化炉预热的初始阶段,工艺烧嘴用于煤气化阶段。工艺烧嘴的优劣直接决定了气化装置的效能和系统的稳定性,单台气化炉的合理运行周期主要取决于烧嘴的使用寿命。

1.2.3 高压煤浆泵

高压煤浆泵作为水煤浆气化工艺流程中的关键设备,一旦发生故障将直接导致气化炉1对烧嘴跳车。尽管在故障排除期间能进行带压连投,但单烧嘴运行时间越长,对烧嘴运行、耐火砖寿命造成的影响越大,造成巨大损失。

1.2.4 蒸发热水塔

蒸发热水塔采用直接换热方案回收黑水余热,热传递效率高,闪蒸气大多在上塔被冷却回到系统。但如果蒸发热水塔设计处理量偏小,在系统负荷大、实际水循环量高于设计值的条件下,蒸发热水塔容易带水甚至超压;严重时,系统必须紧急停车进行处理。经过几年的摸索,通过加强水质控制和精心维护操作,蒸发热水塔一般能够稳定运行150d以上。

1.3 设备管道堵塞

由于管路布置问题,旋风分离器、水洗塔底部黑水闪蒸管道从低至高处(渣水从1楼到3楼)的管道弯头设置过多,并在个别地方形成死角。开、停车时,设备、管道内附着的垢片由于温度、压力的变化大量脱落,随黑水排放流量增大,这些垢片被带到死角处并沉积下来,从而造成堵塞。因为黑水排放存在较高的压差,这些脱落的垢片随着水流动到角阀前聚集,会造成黑水排放不畅,有时会发生阀卡和角阀关不到位现象;严重时,角阀堵塞,黑水无法排放。另外,因煤质变化,气化炉激冷室集渣架桥,锁渣阀卡堵现象也时有发生。

2 气化炉的运行

2.1 原料煤质量控制

气化原料煤煤质的稳定对气化炉的正常运行有着至关重要的作用。首先应掌握原料煤的变化情况,灰分的突然升高容易造成渣口堵塞和下降管堵塞,从而被迫停车处理,因此,必须从源头进行严格控制。原料煤进厂后,应及时分析、分仓存放,原料煤的灰分升高时,在制浆水量及添加剂量不变的情况下,磨制出的煤浆浓度会异常升高。应根据灰熔点的高低确定助溶剂的添加量,同时为气化炉炉温的控制提供操作依据。原料煤所含内水及外水较高时,不易磨制出合格的煤浆,会影响制浆质量。因此,从原料煤的供应上做到精细化管理,有助于气化炉运行工况的稳定。

对煤浆尽可能做到短间隔取样分析,及时掌握进炉煤浆的状况。煤浆灰分可确定气化炉负荷,在灰分较高时,强行在高负荷下运行会导致气化炉排渣出现问题。煤浆浓度的变化会影响有效气的产量,煤浆浓度降低时,不调整氧煤比会使有效气产量下降。在运行中,应严密监控煤称重给料机的转速变化趋势,原料煤灰分升高时,转速有明显的升高趋势。另外,可根据磨煤机、低压煤浆泵参数及煤浆浓度,综合判断原料煤的变化情况,以便对气化炉的工况进行超前调整,避免工况恶化而无法挽回。

2.2 气化炉的操作温度

气化炉的操作温度主要参照煤的灰熔点数据调整。正常运行期间,当天的灰熔点分析数据只可作为操作人员的一个重要参考依据,但绝不能依靠此值去操作炉温。尽量使用灰熔点低及灰渣黏温特性较为理想的煤。在保证顺利排渣的情况下,选择合适的炉温可以提高有效气产率,提高碳转化率,显著提高经济效益。根据经验,为维持煤灰的流动,气化炉操作温度应高于渣的熔点50~100℃,煤渣黏度一般在25~40Pa·s。在生产中,炉温波动将严重影响气化炉的稳定运行,炉温的控制主要是通过调节氧煤比来实现的。在操作过程中,氧煤比过高,系统热负荷增加,有效气成分下降,CO2含量升高;氧煤比过低,炉温降低,渣口缩小,气化炉压差增大,运行就变得不稳定,操作难度增加,同时,细灰含量上升,灰水处理系统负荷增加,从而导致整个气化水系统工况恶化,不利于气化炉的长周期稳定运行。

2.3 操作负荷和压力控制

气化炉的生产负荷对耐火砖的使用寿命会有直接影响,在气化炉运行过程中,应尽量避免超负荷、超压运行。如需要提高负荷,应先增加煤浆量,再提高对应的气化压力以及氧气压力,并控制好出烧嘴的气、液两相的流速,杜绝低压高负荷、高压低负荷运行,严格遵循负荷-压力曲线,防止拱顶、炉壁以及烧嘴法兰超温;降负荷时,应先减氧再调整煤浆量。不可大幅度加、减负荷,而应小幅、多次、匀速操作,因为小幅度的波动可被平稳工况有效吸收,幅度过大会造成工况长时间的紊乱。正常情况下,煤浆量可按±0.05m3/min的速率调整负荷。煤浆泵转速达到850~880r/h时,系统压力控制在5.80MPa;煤浆泵转速高于880r/h时,系统压力提高至6.0MPa,相应的氧气压力可由8.0MPa提高至8.1MPa。

2.4 渣水系统运行

应避免气化炉在低温下操作,否则会产生大量浮灰,浮灰会在黑水管道、闪蒸设备内聚集,与垢片结合形成大块,对灰水处理系统影响极大。气化炉、洗涤塔、旋风分离器都必须保持一定的黑水排量,以防其固含量过高。开、停车时,应保证系统水循环时间(要求开车前1d建立系统水循环;停车后保压循环2h,系统方可进行泄压;如停车后无紧急抢修任务,系统泄压后应继续维持水循环1d),尽量减少系统积灰,尤其在停车后,应对黑水管线进行冲洗。保证水系统的稳定,对进入界区的各类水源进行严格控制,每天取样观察分析,发现问题及时进行试验分析,调整药剂类型和添加量,并根据分析结果[总硬度(以CaCO3计)>600mg/L,Cl-质量浓度>500mg/L],及时对系统水进行置换。同时,应加强对渣水系统设备维护,确保在用设备好用,备机可备。

2.5 气化炉的检修

因烧嘴运行寿命的原因,气化炉运行一段时间(70~80d)后必须进行倒炉,故应合理控制单台气化炉运行周期,保证计划性的倒炉备炉,并根据烧嘴、耐火砖、蒸发热水塔填料以及公用系统故障情况,制定完善的检修项目,在确保质量的前提下,提高检修效率。

3 结语

通过合理制定计划,精心组织生产、加强运行控制,江苏索普(集团)有限公司气化装置实现了连续运行511d的记录,平均单炉运行时间达到75d;耐火砖筒体砖寿命达到26000h;烧嘴最长连续运行时间达到98d;高负荷下蒸发热水塔连续运行时间已超过150d。

2014-11-28)

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