关于YS-688-2提高生产收率的研究
2015-03-24孟凡立中石化催化剂北京公司北京102400
孟凡立(中石化催化剂(北京)公司,北京102400)
关于YS-688-2提高生产收率的研究
孟凡立(中石化催化剂(北京)公司,北京102400)
研究了影响YS-688-2生产的各种情况,通过对原料的掺混,提高了产品质量的稳定度,对原料运输和备料过程进行调整,减少了投料时原料的损失,对半成品过程的控制,减少了成品的损失,对产品精制的改进,提高了生产效率,结果表明采这一系列措施,产品收率可提高1.41%以上。
YS-688-2;工艺;收率
1 前言及相关背景
YS-688-2是山梨醇缩醛类成核剂的第三代产品,对聚丙烯(PP)具有良好的改性效果,与二代产品相比有着气味小、熔点高和增透性能突出的优点。是市场上售价较高的增透成核剂产品,YS-688-2的产量与效益有着正相关的关系,但目前产品的收率与理论收率的差距较大,严重的影响了该产品的利润。通过提高反应过程稳定性促进釜产量提高,减少中间产品转移过程中的浪费,降低不必要的损失,从而有效的提高YS-688-2的收率。
2 攻关方向
通过对生产过程中操作人员的习惯、离心机的使用情况以及转移过程中的实际情况进行分析,做出以下几个攻关方向:
2.1制定严格详尽的关键指标控制;
2.2对物料转移过程进行规范控制;
2.3回收泄漏物料。:
3 基本原因分析及确定主要原因
因素一:原料质量波动大
生产YS-688-2的主要原料有山梨醇及3、4二甲基苯甲醛,山梨醇市场由多家供应商提供,产品工艺非常成熟,并在类似反应—YS-688生产中长期应用,质量非常稳定,不存在质量波动因素,3、4二甲基苯甲醛则供应商较少,产品纯度参差不齐,纯度始终在质量指标附近波动,桶与桶之间差异较大。
结论:要因
因素二:来料过程损失
在接收3、4二甲基苯甲醛来料时,均为桶装原料,每次使用时均难免留有桶底,来料规格为200Kg/桶,以每个桶底残留1Kg计算,即损失0.5%,比重较大,从而会在一定程度上影响YS-688-2的收率。
结论:要因
因素三:离心料过干
在产品脱水过程中采用离心机进行,在离心料过干的情况下,下料过程中比湿度恰当的离心料过程粉尘扬起更大,严重影响空间环境且造成产品损失。
结论:要因
因素四:离心机跑料
由于脱水形式的限制,采用滤布为滤材的离心机跑料难以避免,滤布密则离心效率低下,滤布疏则跑料,经调查,离心过程中,离心水携带大量物料,严重影响了YS-688-2的收率。
结论:要因
因素五:离心料刮料过程中粉尘损失
在离心机刮料过程中,我们发现大量物料粉尘扬起,且无法回收利用,造成了产品的浪费。
结论:要因
因素六:投料过程粉尘损失
在干燥反应料投入精制釜的过程中,我们观察到物料粉尘扬起,且无法回收利用,造成了产品的浪费。
结论:要因
经过所有因素的逐条确认,确定影响YS-688-2收率的主要原因是:原料质量波动大、来料过程损失、离心料过干、离心机跑料、离心料刮料过程中粉尘损失、投料过程粉尘损失。
4 制定对策
4.1原料质量波动大:采用统一原料质量,对3、4二甲基苯甲醛进行掺混后方进入投料环节从而使原料间纯度接近,消除原料间差异;
4.2来料过程损失:对桶底回收做出规定并执行,极大降低桶底残留料的量,减少入罐物料损失;
4.3离心料过干:制定离心料湿度标准,使离心料湿度适合;
4.4离心机跑料:通过转鼓过滤机对产品进行回收。降低离心水中物料含量;
4.5离心料刮料过程中粉尘损失:增加离心机集尘器对下料时的粉尘进行回收;
4.6投料过程粉尘损失:增加粉料输送器进行投料;
5 对策实施
5.1原料质量波动大
我们将检验后的3、4二甲基苯甲醛打入V-105内掺混后使用,各釜次产品质量稳定
结论:3、4二甲基苯甲醛掺混后,可达到原料质量稳定,从而使产品质量和收率稳定。2011年产品白度在91-96间波动,而进行此项控制后白度区间为92-96.8,产品质量更趋于稳定,单釜收率由2011年的85%提高到2012年的86.5%。
5.2来料过程损失
要求操作人员在对3、4二甲基苯甲醛出桶后,将桶底兑入一个空桶再进行倒料处理,从而使每个空桶有残留变为只有一个空桶有残留,确保原料不浪费。
结论:大大的减少了桶底残留量
5.3离心料过干
规定在离心结束后,离心料不能有超过30%粉末的状态。
结论:离心机刮料过程中,扬起的物料减少
5.4离心机跑料
通过将离心水在转鼓过滤机中进行过滤后,离心水中物料减少99%以上,且可对物料进行回收。
结论:有效的对离心机的跑料进行回收。
5.5离心料刮料过程中粉尘损失
在离心机下料斗处引出吸尘口,增加离心机集尘器,将下料时的粉尘收集。
结论:对离心机下料粉尘有收集作用,可大大减少粉尘的扩散。
5.6投料过程粉尘损失
在精制釜处安装了粉料输送器,直接减少了投料中的物料损失。
6 效果比较
我们对2011年和2012年YS-688-2的单釜产量进行了比较:
2011年,YS-688-2单釜产量196Kg
2012年,YS-688-2单釜产量198.8Kg
单釜产量上升2.8Kg,上升幅度1.41%
结论:采取措施后,YS-688-2产量上升,单釜收率增加。
7 效果调查及结论
对策实施完毕后,根据现场考核,抽样检测,提取不同时间段数据,均取得了显著成果。
7.1目标完成情况
我们经过较为完善的对策,对影响YS-688-2的因素进行了分析及采取了相关的措施,有效的提高了YS-688-2的收率,并在此基础上,对环境的治理、物耗的降低起到了一定的效果。
7.2经济效益
YS-688-2收率的上升,产量达到的直接经济效益141000元(按年产50吨YS-688-2计算),节约二次精制柴油费用16000元。
7.3技术效益
通过制定改善措施,对于操作中的不良习惯有一定的改正作用,对干燥机的控制指标有着进一步的细化作用。