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准噶尔盆地聚合物驱集成钻井技术的研究与应用

2015-03-23余军李亚林马金洪郭召勇西部钻探克拉玛依钻井公司新疆克拉玛依834009

化工管理 2015年30期
关键词:克拉玛依螺杆钻机

余军 李亚林 马金洪 郭召勇(西部钻探克拉玛依钻井公司,新疆克拉玛依 834009)

准噶尔盆地聚合物驱集成钻井技术的研究与应用

余军 李亚林 马金洪 郭召勇(西部钻探克拉玛依钻井公司,新疆克拉玛依 834009)

准噶尔盆地七东1区,多年注水开发,地层压力存在较大不确定性,易出现上盘克拉玛依组地层压力异常,出现溢流现象,井控难度大;下盘易漏。地层承压能力低,易发生井漏,垮塌,从而导致卡钻、遇阻卡、划眼、复杂和事故时率较高;地层倾角大,断层井较多,石炭系厚度260米,井斜控制难度大,影响该区块的钻井速度。通过精选优化PDC钻头选型,穿越侏罗系八道湾底砾岩、白碱滩组至克下,达到平均械钻速8m/h,实现二开“一趟钻”工程;综合应用“PDC+微弯螺杆”“微弯螺杆+MWD”随钻纠斜钻进工艺技术,有效控制三叠系和石炭系井身质量、提速尤为显著;通过结合实钻后认真分析研究复杂井段,合理调整钻井液性能,大大减少井下复杂及卡钻事故的发生,从而节约工期,实现零事故、提高钻井速度,形成了七东1区优快钻井集约化管理,为该区块和其它区块实现安全、优质、高效提速提供借鉴和保障。

准噶尔盆地;七东1区;控制复杂;提速

克拉玛依油田七东1井区是一个四周被断裂切割成菱形的封闭断块油藏,经过多年的持续开发,该区块的产能建设任务加重,依据2013年克拉玛依油田七东1区克下组砾岩油藏30万吨聚合物驱开发部署方案,项目为股份公司重大试验项目,该区块的产能建设任务加重,揭开了新疆油田公司二次开发砾岩油藏规模化局面。常规划化的钻井方法已经不能满足七东1区聚合物驱钻井施工任务的完成,面对严峻的提速形势,钻井提速工作迫在眉睫,根据通过对七东1井区的地层特性和岩性对比、钻井难点和优化井下钻具组合,优选钻井参数,制定出七东1区聚合物驱提速方案,加强技术集成,有效控制复杂,提高了钻机月速度,实现区块“提速提效”目标。

1 钻井施工难点

1.1 该区多年注水开发,地层压力存在较大不确定性,易出现上盘克拉玛依组地层压力异常,出现溢流现象,井控难度大;西山窑煤层易漏易垮塌;八道湾、克拉玛依组地层易漏失。

1.2 该井区地层倾角大,断层井较多,石炭系厚度260米,自然造斜性强,部分井地层倾角达到40°,常规钻具钻进井斜难以控制。

1.3 断层井地层岩性可钻性较差,PDC钻头使用受限制。

1.4 完井采用高密度水泥浆返地面,承压困难,固井质量难以保证。

2 集成钻井技术措施

2.1 集成“PDC+微弯螺杆”“微弯螺杆+MWD”随钻钻具组合

效果:综合应用“PDC+微弯螺杆”“微弯螺杆+MWD”随钻纠斜钻进工艺技术,有效控制三叠系和石炭系井身质量,达到100%,2013年完成MWD防斜打快技术40口井,累计进尺52865,使用时间11887个小时,平均机械钻速8m/h。较去年平均机速6.32m/h,提高了26.58%。

2.2 优选钻头选型

结论:通过精选优化PDC钻头选型MS935T/M5567/ FS2563BGX3,穿越侏罗系八道湾底砾岩、白碱滩组至克下,达到平均械钻速8m/h,实现二开“一趟钻”工程。

2.3 集成钻井提速技术细化

2.3.1 结合七东1区块的实钻资料,上部侏罗系易漏,提高上部地层承压能力,有效解决在同一裸眼段上漏下出的复杂情况,高效控制复杂时率,提速效果显著,为安全快钻提供保障。

2.3.2 综合应用“PDC+微弯螺杆”复合钻井技术,“微弯螺杆+MWD”随钻纠斜钻进的工艺技术解决地层井斜控制难题。

2.3.3 通过精选PDC钻头,选择适合软至中硬地层且具有防斜效果的五刀翼PDC钻头,二开至八道湾组中部、白碱滩组至克下使用PDC钻头,达到平均械钻速8m/h,实现二开“一趟钻”工程。

2.3.4 上盘克拉玛依组地层压力异常,且钻井中多次发生油气浸,因此,该区钻井时必须认真复核实际地层压力,合理控制钻井液密度。加强座岗制度的落实,特别是重点地层、重点时段的座岗观察。

2.3.5 重点加强泥浆的监控和管理。钻进中适当保持一定的坂土含量,增强钻井液的抑制能力及护壁性,保持钻井液有良好的流变性,防塌性;钻井中可在胶液中加入凝胶,提高钻井液的防漏能力。。

2.3.6 长寿命螺杆、个性化钻头、高压喷射等钻井提速综合集成技术。

2.3.7 优选承压方式。与固井施工方积极沟通,带堵漏剂承压无法满足固井条件。

2.4 堵漏技术措施

2.4.1 钻进中,发生完全矢返性井漏,一边上提5柱钻具,井眼畅通无阻卡,一边将堵漏浆配好后,将钻具下至距井底20m处,然后泵入堵漏浆堵漏。

2.4.2 堵漏基浆采用回收泥浆加工厂轻浆,保证基浆有较高的坂含。

2.4.3 漏失速度为10-45m3/h时,一次配制桥堵浆40-60m3,加Φ3mm以内核桃壳8%-10%,综合堵漏剂2%-3%,于漏层泵入堵漏钻井液,循环观察钻井液有无漏失。无漏失,继续钻进;若有渗透性漏失,提钻至安全井段静止,灌浆观察井口液面,如无漏失,分段洗井到底,恢复钻进。

2.4.4 漏失速度大于45m3/h至井口不返时,一次配制桥堵浆60m3以上,加Φ3mm-Φ8mm核桃壳5%-8%、Φ3mm以内核桃壳2%-3%、综合堵漏剂2%-3%,桥堵浆密度与井浆相同,于漏层泵入堵漏钻井液,上提钻具至安全井段静止,灌浆观察井口液面。如继续漏失可调整堵漏材料比例继续进行堵漏,操作方法同上。桥塞堵漏两次无效后,采用注灰堵漏。

2.5 防塌复杂控制技术措施

2.5.1 使用合理的钻井液密度,防止井壁垮塌。

2.5.2 保持钻井液性能稳定,主要是控制好钻井液流变性以及失水小于等于5ml。

2.5.3 进入西山窑组地层前,注重钻井液的封堵造壁能力,钻井液中加入封堵造壁材料阳离子乳化沥青和SMP-1并且保持钻井液中的坂含在40g/L,增强钻井液的封堵造壁、护壁能力,防止西山窑组、八道湾组的煤层垮塌、掉块。

2.5.4 八道湾以上地层采用低坂含、高浓度聚合物胶液维护处理,充分利用聚合物不分散钻井液的抑制性来抑制地层造浆,实现井壁稳定。

3 结语

3.1 通过实施集成钻井提速技术的应用,到达了降本增效,节省工期,提速显著的目的。七东1区聚合物驱共开钻直井53口,完井53口,平均完钻井深1271米,平均机械钻速达到7.08米/小时,平均钻机月速2638.36米/台月,比该区块目标月速度2432.66米/台月提高了8.5%,口井平均工期14.4天,与目标工期15.7天相比,口井节约工期1.3天,该区块累计节约工期53口井*1.3天=68.9天;

3.2 集成钻井技术措施助推了七东1区块的规模化钻井施工提速,并从完钻效果得到了有效结果;

3.3 精选PDC钻头,选择适合软至中硬地层且具有防斜效果的五刀翼PDC钻头,是实现二开“一趟钻”工程的关键;

3.4 二开综合应用“PDC+微弯螺杆”复合钻井技术,“微弯螺杆+MWD”随钻纠斜钻进工艺技术及保证了井身质量,也是提高该区块钻井速度的有力保障;

3.5 制定出七东1区聚合物驱提速方案,加强技术集成,有效控制复杂,提高了钻机月速度,实现区块“提速提效”目标,2013年克拉玛依钻井公司规模化完成七东1区开发井81口。

3.6 实现高效控制复杂和零事故,Ⅲ型直井钻机月速度2638.36m/台月与2012年钻机月速度2316.82m/台月相比,平均提速13.88%,定向井钻机月速度2685.36m/台月与2012钻机月速度2316.82m/台月相比,平均提速达到15.91%。

[1]陈养龙,魏风勇,等.螺杆加PDC钻头复合钻进技术[J].断块油气田,2002,9(4):57-60.

[2]张东海.防漏堵漏综合技术的应用[J].江汉石油科技,2005,15(2):34-36.

[3]T71XXX井钻井标准设计[S].

[4]鄢捷年.钻井液工艺学.石油大学出版社,2001.

[5]李子成,张希柱.碳酸根离子对钻井液的预防及处理.石油钻采工艺,1999.

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